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MXC3350型选择性破碎机在水峪矿的应用 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-05-27

     为使MXC3350型选择性破碎机在煤矿的应用更加科学合理,使其发挥应有的作用,就必须加强它的现场管理,进行不断的技术改造,才能延长使用周期,减少维修投入,才能提高选矸率,降低原煤灰分,提高煤炭质量,增加经济效益。现将此破碎机在水峪矿的应用及技术改造进行归纳总结,以求探讨更加有效科学的管理方法。
1、主要技术参数
    MXC3350型选择性破碎机与D2056型振动筛、TD75 -1000型慢速手选皮带机系统配套完成原煤筛选、破碎选矸任务。
    1)滚筒有效直径3 300 mm,有效长度5 000mm,转速12.1  r/min;2)最大入料粒度300 mm,出料粒度50 mm;3)滚筒倾角为0°、2°、3°)物料跌落次数为20次、17次、14次;5)处理能力1 000t/h(混煤)、50 t/h(块煤)。
2、现场使用存在问题
    1)滚筒大梁容易被物料砸伤,导致变形、裂纹,甚至断裂,大梁与两侧盖板联接螺丝容易松动,刷大螺栓孔,造成大梁运行不稳定;
    2)提升板、导流板受安装角度及数量的影响,易损坏,成本提高,维修量加大,开机率较低;
    3)提升板与导流板布置不合理,破碎筛分量达不到要求。
3、技术改造与处理
    针对此破碎机存在的问题,根据现场实际,进行了多项技术改造,收到了良好的效果。
    1)严格控制破碎机入料粒度,在皮带机的转载点(即入料口)加设一道筛网,防止超大物料进入破碎机;滚筒内提升板、导流板损坏后,为防止物料直接砸向大梁,利用自制的防砸板临时补充,再行更换;采用循环法,每3天紧固两排大梁螺栓,以保证大梁螺栓联接稳固。在筛网与大梁之间加设一层橡胶垫,起到消振、减少筛网与大梁之间的挤压力,保护大梁不受损坏。
    2)破碎机滚筒安装中心角生产厂家都已确定,运行中观察发现提升板、导流板的数量及安装角度对破碎机的破碎与筛分影响很大。经多次试验,采用12°提升板或者导流板安装角适当加大,可以增加物料轴向移动速度,减少物料跌落次数,减少导流板、提升板的损坏,但破碎率较低。
    要做到既能满足生产要求,又相对降低提升板、导流板的损耗,只有改变原导流板、提升板的数量及布局。原布局为提升板87块、导流板24块,改为提升板51块(其中12°的45块、0°的6块)、导流板增加为63块,安装角调整+22.5。,运行效果良好。
    3)选择性破碎机既要完成煤矸破碎,又要达到筛分指标,缺一不可。原机出厂时,提升板,导流板采用均匀布置,使用中发现:入料量大时,破碎能力小,筛分效果好;入料量小时,破碎能力大,筛分效果差。
    为此,我们把整个滚筒划分为前后两个半段:前半段(入料段)多布置提升板,增加煤矸跌落次数,使破碎任务在前半段完成;后半段多布置导流板,提高筛分能力。这样使物料破碎区筛分区明确,保证先破碎后筛分,提高了生产率,减少了物料在滚筒内的停留时间,减少了对导流板、提升板的损耗。
4、经济效益
    1)由于破碎机导流板、提升板损坏严重,造成滚筒圆周方向不平衡、设备偏载、超负荷运行。改造后电流由31A降到22 A,每年节约电费1.1万元;2)改变提升板、导流板布局后,每月减少配件投入2160元,每年节约材料、配件2.6万元;
    3)滚筒大梁加设防砸板后减少了大梁损坏(已更换4根),节约维修费4.8万元;4)改造后,选矸率由0. 35%上升到1.58%,提高1.23%。商品煤灰分由19.11%降到17.99%,降低1.12%。商品煤售价增加201.6万元(年产150万t)。
    综合每年可增加经济效益210万元。
5、结束语
     MXC3350型选择性破碎机通过对滚筒大梁采取的保护措施,对导流板、提升板的合理布局、角度的调整、数量的增减等技术改造,该系统运行正常,效益显著,使该破碎机在煤矿生产中的应用更加科学合理,充分发挥了其作用,实践证明改造是成功的,为煤炭质量的提高,为经济效益及社会效益的提高打下了坚实的基础。

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