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PCG2817型烘干锤式破碎机的锤头改革 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-05-26

    某公司原料滤饼烘干破碎采用了PCG2817型烘干锤式破碎机,其进口烘干热源温度650一700℃,滤饼水分≥38%。该型破碎机共有90块锤头,平均分成6组安装在6根锤轴上。使用中由于锤头的严重磨损,导致停车检修和更换操作频繁,从而使生产成本提高;且每次更换锤头,都需要每班5人,连续抢修72h才能完成,并需要用50t千斤顶、气割等工具,工作量非常大。为提高锤头的使用寿命和降低更换锤头的劳动强度,我公司采取了连续的技改措施。
    首先,采用低价值的锤头替代高价值的锤头。该设备原装锤头(材质NM214)生产8000余t熟料所需原料滤饼的烘干破碎后,磨损就相当严重,只得更换。之后我们曾先后更换了双合金、单合金锤头各一套,单套价值9万元。其中前者只满足生产4935t熟料所需原料后,就断裂更换,折合吨熟料的锤头成本高达18元;后者生产熟料2.5万t后更换,吨熟料的锤头成本也达到3.5元。2009年7月,我公司维护厂自行加工并安装r一套材质为45#钢的锤头(价值2.7万元),仅使用34d,生产熟料1万t就得更换;吨熟料锤头成本虽降至2.7元,但是运转时间较短,增加了锤头更换频次,从而易损伤锤盘、锤轴。
    第二,自行研制可拆卸锤头,降低更换劳动量和缩短更换时间,使锤盘、锤轴在更换锤头时不受损伤。经过大量的调查研究,2009年8月16日,我公司采用45#钢自行研制出可拆卸锤头(4.45万元/套),并将第一块试验品安装在破碎机上。这块可拆卸锤头试验品,运行到9月26日检修时运转情况良好。在10月12日的检修中,我们对该型破碎机又试验安装了36块町拆卸锤头,且仅用24h(比原来节约用时48 h),且每组的维修人数由5人降至3人。截止到2009年11月23日检修时,该组可拆卸锤头运行37d.生产熟料共计10661t,吨熟料成本为1.67元。虽运行时间只比上面的34d多3d,但因改变了装配型式,降低了更换劳动量,缩短了更换时间,且使锤盘、锤轴在更换锤头时小受损伤。
    第三,修旧利废,继续降低熟料中的锤头使用成本。我们采取的措施是高低价值锤头混用,在易磨损部位换上可拆卸锤头,这样一套锤头可顶原来两套用。在2009年11月检修时,我们又安装了54块可拆卸式锤头,这样烘干破碎机上90块锤头,都安装了可拆卸式锤头;另对原磨损不严重的锤头,经修整后进行继续使用。
    第四,调研性价比更高的锤头材质,并拟定综合使用方案。#45钢因耐磨性及耐高温性能较差,后经多方考证,我公司订购了一套材质为ZG35Cr24N17SiV的锤头(其最高工作温度≥1 100℃),价值7.8万元。该套锤头在12月22日的检修中全部安装在破碎机上,经过6个月的运行,转子中间部分36块锤头磨损需更换,其它部位锤头仍然良好,可以继续使用。截止到9月,该套锤头共生产熟料93480t所需的原料滤饼,吨熟料的锤头成本降为1.17元/t,并且预计还可以使用40~50d,锤头成本降到1元以下。
    经过上述系列措施,锤头的技改效果具体体现为:锤头使用寿命得到大大延长,从而大大降低了熟料生产中的锤头使用成本,并减少了更换锤头对锤轴锤盘的损伤;另外,拆卸安装方便快捷,节省了更换劳动量和更换耗时,进一步保障了叫转窑系统的长周期稳定运行。经过此次锤头改革,可直接为公司每年节省资金约30余万元,每次节省36个工时,每月提高设备开车率3%~6%。

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