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MXC3350型选择性破碎机在新峪矿的应用 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-05-27

     新峪矿从1990年10月份开始使用D2056型振动筛一MXC3350型选择性破碎机-TD751000型慢速手选皮带机系统完成原煤筛选、破碎选矸任务。经过10年的应用证明,该系统使用效果良好,为新峪矿煤质的提高做出了巨大的贡献。该型破碎机技术参数为:滚筒有效直径3 300 mm,滚筒有效长度5 000 mm,滚筒转速12.1 r/min,最大人料粒度300 mm,滚筒倾角0°、2°、3°30’。对应物料跌落次数20次、l7次、14次。出料粒度50 mm.处理能力100 T/h(混煤),50T/h(块煤),机体总重3 500 kg.滚筒自重25 680 kg。
    工作原理:根据煤和矸石硬度的不同,即可碎性的差异利用冲击破碎原理,进行选矸破碎。
    工艺原理:有效直径3.3 rn,长5m的钢结构滚筒,通过两侧大滚轮支撑于4个直径4500 mm的支轮上,其中2个主动轮2个被动轮。面向进料口观察,主动轮在电机减速器的带动下做顺时针旋转,带动滚筒做逆时针旋转。滚筒内横向布置12根大梁,梁上用∮24螺栓固定提升板、导流板及筛网,这些元件在滚筒旋转时也同时旋转,当振动筛筛上物料从人料口进入后,在提升板导流板的作用下,提升、落下的同时螺旋型向出碴口方向移动,多次起落利用重力将物料摔碎。小于50 mm的物料经筛网筛下,大于50 mm的进入出碴咀子卸载到慢速选矸皮带,经手选煤块后矸石运入矸石山完成选矸作用。
1、减少提升板导流板的消耗
    提升板、导流板价格高、消耗多,提高了破碎成本的同时增加了工人的检修强度;故很有必要寻求使用规律以尽力降低消耗。
    (1)往满足生产能力及煤质要求的前提下:①尽可能减少提升板导流板的安装数量,并在空位上用防砸板代替;②尽可能地多用12°提升板,少用0°提升板,或者导流板安装角度适当加大,这样可以增加物料轴向移动速度,减少物料跌落次数,相应减少了导流板提升板的损耗。
    (2)入料段应多布置提升板,使破碎任务主要在前半段完成,后半部多布置导流板主要完成筛分任务。这样可使物料破碎区、筛分区明确,保证先破碎后筛分,提高生产率的同时,减少了物料在滚筒内的停留时间,相应地减少了导流板提升板的损耗。
    (3)定期紧同导流板、提升板的紧周螺栓。使固定螺栓始终在拧紧状态,这样提升板,导流板始终固定良好,运转中不会使座板眼及螺栓受冲击挤压力,可有效地防止由于螺栓眼过大而造成元件的跌落或提前损坏.或者4条螺栓只剩一两条勉强将元件挂住,而起不到提升破碎的作用。紧固方法可采取循环法,定期按序紧固一两排螺栓,这样循环渐进一直坚持下去。这样还可同时保护大粱螺栓眼不受损,固定眼部不会产生裂缝,可防止大梁的断裂。
    (4)在筛网与大梁之间的配合面上加入橡胶垫,其好处是:①可以消振,减小筛网与大粱间的挤压应力,保护大梁不受损;②可以起到提升板、导流板的紧固螺栓防松作用,这样起到保护提升板导流板的作用。
2、滚筒大梁的维护
    滚筒大梁是该型破碎机的关键零件,它是滚筒的骨架,其两侧滚轮由其连接,才构成滚筒的主体,其内部提升板、导流板、筛网均在其上布置。故其运行的好坏,直接影响到整机的性能。
2.1  大梁的合理使用
    (1)当滚筒内缺失提升板、导流板后,物料会直接砸向大梁,故缺失后应及时补齐,如确因配件短缺时,可临时用自制防砸板补齐。
    (2)大梁两侧各有4条螺栓,与两侧盖板连接。这g条螺栓应经常处于紧固状态,如螺栓松动会使固定跟逐步因冲击而扩大,造成大梁的不固定、其相关元件损耗的加剧、整机稳定性不好、噪音的增加。两侧滚筒轮的不固定势必影响下面与其配合的4个小导轮的正常运行。
    (3)大梁上固定提升板、导流板的螺栓眼是大梁的薄弱环节,这些螺栓眼如果受损则会产生裂纹,在冲击载荷的作用下,裂纹逐渐扩展,会导致整个大梁的报废。故综上所述,导流板、提升板的固定螺栓必须定期紧周。
2.2应用中出现事故后的总结
    (1)2000年以来,该机大梁发现不同程度的损坏,有相当部分已经不能使用。2003年5月1日大检修时更换了3根。当时为了利于更换,新加工大粱长度比原件小10mm.更换第一根后,直接将两侧8条螺栓拧紧,这样使两侧盖板硬性拉回了IO mm,这样不利于滚筒的受力,为往后相邻大粱更换增加了难度,改变了筛筒的有效长度。而后及时发现失误,在两侧加垫以后再予紧固,现使用效果良好。
    (2)更换损坏的提升板、导流板时,不能在一个或附近几个大梁上集中更换。2001年5月3日大检修时,队里组织集中更换了一排导流板、提升板,由于其他位置导流板、提升板缺失严重,造成滚筒圆周方向不平衡,造成设备的偏载,空转时电流表指示摆动为2A~60A。而平时电流值稳定于22A左右,而后及时予以整改。
3、应控制入料的粒度
    由于井下生产的不规范,原煤中有背板、废角钢、电缆皮、坏托辊等杂物,这些物料粒度远大于设备对物料小于300 mm的要求,故多次造成出碴咀同定架变形,及顶歪出料端防尘罩的事故。1996年曾出现滚筒跳出水平轮的现象,幸亏及时停机才防止了一场恶性机电损坏事故。故应严格按照设备要求控制入料粒度,采取措施,使大块杂物在井下予以解决。
    在现场,有些工人图省事,将提升板、导流板固定螺栓头焊死以防螺栓松扣。岂不知,当时是防松了,随着设备的运转、元件的磨损,被紧同物变形或变薄,造成螺栓失去了预紧力,这样即造成螺栓松旷,而螺栓头已焊死不能紧固。所以,应坚决制止这种现象发生。
4、破碎机破碎能力的调整
    影响破碎能力的因素:①安装中心角;②提升板、导流板布局及数量、安装角度。
    安装中心角即滚筒巾心线与水平线在铅垂方向的夹角,由设备技术特征表可知,安装中心角越大,设备处理物料的能力越大,但破碎率相对减小。一般情况下,设备安装角度已由生产厂家根据使用单位所提供的物流量、煤矸的硬度等参数而确定,其安装角基本符合使用要求,原则上不能再变动。而且变动安装角有施工难度大、影响生产时间长,不利于设备运行维护等缺点。而采用改变提升板、导流板数量及布局的方法,速度快、施工容易、灵活多变,是使用单位渊整破碎能力控制煤质的好办法。1995年,新峪矿即对2台在用的破碎机分别进行了改造,效果明显。
    原布局为:提升板数量87块,导流板数量24块,导流板角度为22.5°。由于物科跌落次数多达22—24次,造成通过能力小,不能满足生产能力,造成开机率很小。且由于过度破碎相当数量的矸石摔碎,增加了粉煤灰分。新峪矿运销站的工程技术人员,大胆创新,在厂家及煤矿技术部门的支持下,潜心探索,摸索出一套行之有效的办法,1995年对矿选矸楼上的2台破碎机进行了改造;根据煤质硬度(0.935. 1.3),最大限度地减少矸石在滚筒内的跌落次数。将提升板减少为51块(其中12045块,O°6块)导流板增加到63块,导流板安装角度调整为+22.50,调整了导流板、提升板的布局。改造后,经新峪矿煤质化验室20多天50余次的化验测试表明:
    (1)改造后选矸率1.58%,比改造前的0.35%提高1.23%,降低灰分1%。
    (2)改造后商品煤灰分为17.99%.比改造前的19.11%降低1.12%。
    (3)矸石中含硫化铜可降低8%。
    改造后.2台破碎机运行良好,在满足了破碎能力的同时也提高了煤质,增加了效益。

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