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带式输送机机尾系统改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-07-03

0、前言
    淮北矿业集团袁庄煤矿于1959年投产,年产量0.65 Mt左右,现已开采至四水平。安装于主暗斜井机巷的主运带式输送机负责全矿井下煤炭的运输,型号为STJ1000-2×160,全长780 m,其运转正常与否直接影响全矿的原煤生产。而其机尾系统由于受巷道压力的影响,基础倾斜,机架严重变形,造成输送带严重跑偏,输送带急剧磨损,输送带接头损坏频繁,输送带使用年限大大降低,增大了维修人员的劳动强度,维修费用严重超支,而且对安全生产极为不利,出现过数次输送带接头被拉坏现象,差点造成严重的断带事故。
1、机尾系统介绍
    袁庄煤矿主暗斜井带式输送机机尾系统由机尾架、机尾滚筒、导向滚筒、喂煤机、清扫器和挡煤板等组成。改造前的机尾架为三角架形式,如图1所示。这种机架结构将机尾滚筒安装在支架的垂直面上,对滚筒的受力有好处。
    机尾架设计成三角架形式,有其自身的优点。如结构稳固,能承受大的拉力等,特别适合基础不变形的场合。但在煤矿井下使用时,因基础受地压的作用,常发生基础变形、倾斜,三角架也会随之变形、倾斜、扭曲,导致机尾滚筒的倾斜,造成轴承损坏、输送带跑偏等较严重的后果。当三角架变形时,机尾滚筒无法进行上下、前后的调整,就使输送带跑偏无法调整。滚筒轴承选用的是3532轴承,允许轴承的内外圈有一定的错位,但当基础变形严重时,轴承自身的调节量已远不能满足需要,使轴承受力严重恶化,导致轴承损坏频繁。2005年上半年,就出现了4次主运带式输送机机尾滚筒轴承损坏的现象,每次影响生产都在10 h以上。
    三角架在滚筒更换时也很困难。由于三角架变形,两轴承座螺栓孔错位,三角架螺栓孔中心距与滚筒轴承座螺栓孔中心距存在着较大的偏差,安装滚筒螺栓都非常困难,只能借助予气割将孔扩大。轴承座安装在三角架立面上,安装时不易定位,常出现滚筒轴承座螺栓拧紧后滚筒无法转动,只得松掉螺栓重新找正,有时要反复许多次找正。
2、机尾系统改造
    在基础变形时,为了能够对机尾滚筒进行一定范围内的调整,保证输送带不跑偏,维持带式输送机的正常运转,对机尾系统进行了改造。在基础与机尾架之间安装一过渡地工盘,在过渡地工盘上加工垂直于输送机中心线的长孔,当需要对滚筒进行横向(垂直于带式输送机中心线)调节时,可以将机尾架在过渡地工盘上进行调整。调整方法:松开机尾架与过渡地工盘间的联接螺栓,靠调整螺栓将机尾架沿横向移动至所需的位置,然后拧紧联接螺栓。
    对机尾架进行了改造,由三角架设计成框形架,轴承座安装面设计成斜面,斜面上加工有沿输送机方向的长孔,使机尾滚筒能沿纵向(带式输送机运行方向)调节,如图3(b)所示。
    改造后的机尾系统见图3。当机尾架倾斜、变形致使输送带跑偏时,就可以对机尾滚筒或机尾架进行相应地调整,使输送带能够保持较好的运转状态。由于改造后的机尾架轴承座安装面为一个角度不大的斜面,也利于轴承座的找正和调整,在找正滚筒时只需松开轴承座上的螺栓,用顶紧螺栓找正即可。当基础发生较严重倾斜时,也可以在过渡地工盘与机尾架之间加斜铁进行找平。
3、改造后的使用效果
    机尾系统改造后,当基础发生变形导致输送带跑偏时,就可以根据输送带跑偏的程度和方向对机架进行调整。假设机尾架发生变形,造成输送带向右跑偏,就可以松开滚筒两侧轴承座的螺栓,将右侧的轴承座向后调整或将左侧轴承座向前调整,如输送带向左跑偏,就可以将左侧的轴承座向后调整或将右侧的轴承座向前调整,也可以根据调整量两边一起调整。这样,就可以保证输送带在运转中不跑偏。
    从2a多的运转情况来看,主暗斜井带式输送机机尾系统的改造是成功的。改造后的机尾系统有效地防止了输送带的跑偏,而且大大节约了滚筒调整的时间,降低了维修工人的劳动强度。机尾滚筒再也没有出现轴承损坏的现象,较好地保证了主运带式输送机的正常运转。每年节约输送带扣约50副,价值6万余元。延长输送带使用寿命2a,可节省输送带费用40余万元。每年少影响生产100h,多出煤2万t左右,具有较好的经济效益和社会效益。
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