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烘干机下料管和密封装置的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-10-25

    某水泥厂原有一台∮2.2×12 m粘土烘干机,烘干后的粘土含水量太高,后改为喷煤烘干,炉温提高到900℃以上,烘干后的粘土含水量减少到2%左右,从而满足了工艺要求。然而,在高温状态下工作的下料管和进料端密封损坏快,漏灰严重,检修困难。因此,对烘干机进行了改造。
1、改造方案
1.1下料管的改造
    集团公司水泥厂最早采用δ=16 mm钢板卷成∮400 mm的管子作下料管,由于炉温高,间断生产,钢管冷热变化大,经常出现氧化脱皮烧弯现象,一根钢管使用期最多2个月。为了提高下料管的使用寿命,将钢管改为∮400×40 mm的铸铁管,使用寿命增加到4个月。但铸铁管在高温、冷热变化大的状态下,容易脱碳、开裂,仍会被烧弯;铸铁管重量大,增加了炉顶负荷,更换也很困难;管子烧弯后若碰到旋转的烘干筒又会将炉顶和挡火圈撬倒,容易造成停产。
    针对上述情况,水泥厂对下料管进行了改造,将下料管分成两段,即上段下料管2,下段溜槽3,溜槽是由∮500mm半圆管制成,为了防止溜槽下滑,在溜槽底部焊4根∮20×300 mm圆钢插入耐火砖柱内,并在上口用耐火泥包一层,保护溜槽,上下段之间留一空段使热气流顺利进入烘干筒内。即使下段溜槽松动下滑,也只能掉进烘干筒内,不会撬倒炉顶和挡火圈。
1.2  密封装置的改造
    水泥厂采用的烘干设备是回转烘干机,烘干的物料粘土扬尘较大,烘干机与烘干炉之间的密封装置成为进料装置中密封的难题。
    原烘干机密封装置,密封磨损后更换时必须割断简体1,将简体法兰2、挡圈3、内套圈4套在割断的筒体1前端后,再将筒体1对焊起来,这种破坏性的检修很难保证筒体的同心度和圆柱度,所以检修后挡圈3跳动大,密封不好,不仅给生产上带来物料损失,且造成严重的粉尘污染。将进料端密封装置全部拆除,更换成石墨滑块装置。将两半底座8用M26×60的螺栓紧圆在外基座圈上,楔块5和盖板3固定在底座8上,石墨滑块4受支架6和弹簧7的压力在楔块5和盖板3形成的空腔中上下滑动,使石墨滑块紧贴简体1,将物料封死,为了更好地密封又在底座8的内腔的简体1上焊一圈挡圈2,形成一道宫式密封,简体跳动在10mm内,从而提高了密封效果。
2、效益分析
    烘干机下料管和密封装置经过技术改造后,取得了良好的经济效益。
    由表1、表2可知,下料管在经过改造后,检修次数由6次la降为,2次/a,停机检修时间由5d降为2d,每年可节约修理费37760余元。密封装置改造后,更换周期虽然由原来的6年缩短为3年,但修理费用由8500元降为840元,每万t水泥修理费由202.38元降为32.73元。
3、结束语
    通过对烘干机下料管和密封装置的改造,延长了烘干炉的使用寿命,减轻了工人检修时的劳动强度,提高了烘干机的运转率。经过一段时间的运行,还存在以下问题并采取了相应的改进措施。
    1)溜槽半圆管的上段在高温下容易烧坏,可改用其它耐热材料,如采用半圆形耐火砖;
    2).由于物料漏.进底座8,使石墨滑块最下面的1/4磨损较快,应控制漏料,定期清扫底座8腔内的积物,特别防止大块物料进入。

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