河南省30码期期必中科技有限公司欢迎您!   30码期期必中服务热线:13409999881(贺经理)
30码期期必中 > 动态 > 烘干搅拌输送新闻动态 > 烘干机以及配套设备的高效改造

烘干机以及配套设备的高效改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-10-25

     某公司是一个年产30万t的水泥企业,原料车间现有∮2.4×10 m、∮2.2×6.5 m、∮2.2×5.5 m三台生料磨。根据公司烧成车间4台机立窑煅烧能力的需求,月需供应生料粉39 000 t左右。照此推算,3台磨每天约需供应生料粉1300 t,3台磨每天的累计时产约64 t左右(按85%的主机设备运转率计算),而按我公司生产配料中粘土和煤这两种需烘干的原材料各需15%的搭配量,64 t生料粉就各需9.6t烘干粘土和煤,也就是说,要保证3台生料磨同时正常生产,每小时负责粘土和煤烘干的烘干线就必须提供19.2 t(注:这是粘土和煤所需的累加)以上的满足质量要求的烘干物料量。而正是这一需求,几年来,成为难以满足的要求和奢望,从而较为严重地影响了生料制备的正常生产。因为,我公司虽在原料车间烘干线上配有两台∮2.2×14 m的转筒式烘干机,多年来,因烘干效率较低,质量和产量成为一对相互严重制约的矛盾,在满足工序质量要求的情况下,两台烘干机,每小时累加,只能烘出12—14 t的量,离19.2t的需求相距甚远。针对这个问题,我企业也曾在加强管理方面大做文章,但收效甚微。
    烘干热效率低,在剥离了一个又一个次要问题以后,日益凸现为一个技术难题。
    我公司通过长期认真的观察和研究,逐步找出了问题的症结所在:
1、烘干机改造前热效率低的症结所在
    (1)原使用的单一普通型扬料板,布料不匀,在烘干简体的横截面上,只有1/3多一点的空间存在料幕,如图l所示;烘干机筒内会形成风洞,由于风洞阻力相对较小,热风大部分从风洞中通过,严重影响热接触和交换,导致大量热能白白损耗,烘干机热效率低。
    (2)粘土和煤的平均粒径过大,比表面积过小,严重影响热交换的速率。
    (3)原驱动电机为普通型,不能根据物料的初始水份的高低(注:公司地处赣南,进厂原燃材料在春、夏季受潮湿气候的影响很大,初始水份变化频繁且幅度大)。而相应调整烘干机的转数,同样,也就不能通过调整转速来满足不同入料量的烘干需要。
    1999年3月,我公司在烘干机简体前部悬挂链条这一前期技改收效不明显的情况下,针对烘干物料入机粒度过大、烘干物料在烘干机内无法形成完整料幕这两个影响热效率低的主要问题,经过分析、论证提出在烘干机人料端增设一台简易立轴式破碎机,改进扬料板的结构和安装方式,以及改进驱动电机的驱动方式的一系列配套改造。
2、配套改造的具体内容
2.1扬料板的改进
    圈与圈之间,相同形状的扬料板错开安装,促使烘干物料三种扬料板的作用下,在烘干简体横截面上形成完整料幕(如图4所示)从而提高传热效果,减少热损耗。另外,第4、6、8、10共四圈每圈安装6块扬料板向入料端轴向倾斜300左右,起阻料作用。
2.2新增烘干简易立轴式破碎机
    参照PCL1250 -Ⅲ立轴破碎机的构造,我公司自行设计和制作了一种PCX900 -I型简易立轴破碎机(结构如图5所示)。驱动电机为15 kW的普通电机。该破碎机配备3层锤头盘,每层锤头盘可安装6个自行设计的锤头,层与层之间锤头错开布置。该破碎机设计时产20t,破碎出料粒度平均≤3 mm
    从烘干机的第3圈扬料板开始至第10圈,每圈撤换部分原来使用的普通型扬料板,同时,搭配安装上两种自行设计、制作的新式扬料板。(注:一种为钩式,一种为丁式,具体形状分别如图2、3所示)。(注:改造前,烘干机的入料粒度平均≤8 mm)。通过增设破碎机的改造,促使烘干机入料的比表面积比改造前提高了2—3倍,从而保证在同等热能的情况下,由于物料与热风进行热交换的面积的增大,改造后比改造前热效率提高2~3倍。
2.3驱动电机的改进
    把原来的30kW功率的普通电机改为22 kW功率的调速电机。改进后,操作人员可根据烘干机初始水份的高低在2~8r/min的调速范围内对烘干机的转速进行自由调节,从而保证烘干物料的终水份达到质量要求。另外,电机从30 kW功率改为22kW功率,节约了电能。
2.4烘干机筒体加保温层
    考虑到烘干机筒直接跟外界空气接触,需要散发掉大量热能,我们采取了用石棉被将筒体包裹起来的隔热保温方法,尽量避免热能的无谓浪费。据测算,该办法能节约热能15%。
2.5沸腾炉里增加测温仪
    考虑到入机物料的初水份是一个不大稳定的变化量,炉火需根据这个变化而做相应调节,才能在保证工序质量的前提下,尽可能高的利用热能,防止能源浪费。我们在沸腾炉内加装了炉温测量仪,从而保证了操作人员能够将炉火准确跟上入机物料初水份的变化。
3、烘干机改造后的成效
    改造后,经半年的生产实践,证明整个技改富有成效。
    (1)改造前,烘干机烘粘土时,时产只有5—6t;烘燃煤时,时产只有7~8 t的水平,改造后,烘粘土时,时产稳定在8~9t;烘燃煤时,时产稳定在14。15 t的水平,时产的提高幅度达60%~133%。两台烘干机的累计时产提高到22~24t。改造前,烘干物料的终水份(重要的工序质量要求)合格率在工序质量要求为7点的情况下,合格率也在50%~60%之间徘徊,改造后,在工序质量要求严格到6点以下的情况下,合格率也在90%以上。从而彻底解决了前面提到的生料制备和烘干物料量供需的矛盾,一举实现了生料3台磨同时正常连续生产,为企业的全面增产节约提供了坚实的条件。
    (2)技改本身的节能降耗效果也相当明显:技改前,每t烘干物料量耗电为= 3.75~4.29 kW-h,技改后,每t烘干物料量耗电为= 2.29 kW.h;年度节省用电平均为319 127 kW- h(27×24×360×80%×1.71),节约资金约为319 127×0.5=159 563.5元。技改后,同时年度还可节约烟煤消耗746 t,价值约为746×118= 8.808 6(万元)年度节电、节煤价值累加为24.765(万元),效益相当可观。而整个技改投资仅需4万元左右。
    总之,该项配套技改不仅是解决烘干机时产提高的有效途径,而且是提高工序质量、节能节耗有效方法,具有广泛的推广价值。

  • 上一篇:烘干机下料管和密封装置的改进
  • 下一篇:硫基复肥装置生产多品种硫、氯基复肥的技术改造
  • 更多
    30码期期必中
    木屑颗粒机