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PCYS2020单段反击锤式破碎机主轴与轴承烧研修复 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-06-14

     某公司2 000t/d生产线,年需矿石86万t,矿山破碎机采用德国技术,由沈阳重型机械厂制造,两口轴承为瑞典制造,型号SKF24168,每口10万元以上,质量非常好。但是由于安装和操作不当会出现主轴和轴承烧研情况,下面就轴承安装和操作以及主轴使用和轴承修复工艺介绍如下:
1  主轴与轴承安装形式,故障产生过程
    如图l所示,主轴与轴承采用的是胀套过盈连接。胀套外面和轴承内套内是1:50锥度,按照说明要求过盈0.05mm,也就是游隙由自由状态到安装后减小0.05mm(由厚薄规检测)。半年使用后,飞轮端产生主轴与轴承松动现象,轴承温度达700C以上润滑油变黑。检查发现轴承内套和胀套,胀套和轴烧研磨损深度1.5mm左右。
2、修复工艺及装配改进
    分析胀套及轴的磨损的主要原因是过盈不够产生松动造成,松动的原因是不同金属膨胀系数不同,轴、轴承胀套体积外部尺寸也不同。在运转过程中,使过盈减小,加上飞轮端负荷大,从而使轴承和胀套及轴产生松动。
    轴承是不可焊接的,而轴用焊接方法恢复尺寸会产生应力,造成断轴和弯曲现象,经研究,我们采取如下办法对轴、轴承和胀套进行修复。
    轴的修复如图2所示。把轴的安装端面用车床车成深度为2mm、螺距为3mm的螺纹,采用TS215耐磨剂涂在轴的表面,经1h的固化后,加工表面恢复到标准
    胀套制作。胀套和轴承是配套的,如果采用新产品需大型轴承厂定做,工期比较长,影响矿石产量。我们利用我厂现有铸造技术,自制一个球磨铸铁原尺寸胀套,调质后基本达到原胀套性能。
    采用镀铁修复轴承内套,磨光后恢复到原尺寸。
3、改进安装工艺和装配
    产生的原因基本找到了,所以安装过程中要增加过盈量,达到0.08mm~0.12mm。
    原设计的安装工具达不到改进后的过盈量,我们自制一套安装工具,用300t千斤顶把胀套压紧,经多次厚薄规检测“游隙”减少0.10。检查轴承内套、胀套正常。
    修复轴承内套和调整过盈后,其它按照要求安装。整个修复时间10天,节约资金30万元,经过四年的使用没出现任何问题,轴承间隙由安装前0.30mm到现在磨到0.60mm(正常磨损),油温、油质正常效果非常好,为其它大型轴承及轴的修理积累了经验。

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