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PCY-S2020锤式破碎机的使用经验 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-06-13

     某公司大理岩矿破碎系统采用一台PCY-S 2020锤式破碎机,为一段破碎。自1994年10月投入生产以来,该机基本能可靠地工作,但仍存在锤头、篦板磨损快,主轴承漏油等问题。几年来,我们针对其结构做了一些改造,解决了这些制约生产的难题。
1、锤头顶端与篦子板间隙调整方式的改进
    该机为MPS 3150立式磨供应矿石,要求粒度<80mm。根据厂家说明书要求,锤头顶端与篦板间隙在80mm以内。但经过一段时间的运行后,其生产能力始终徘徊在500t/h左右,电流也较高,接近额定电流82A,且锤头和篦板磨损较快,1副锤头只能破碎矿石25万t左右,l套篦板生产60万就不能继续使用,尤其夏季矿石水分大,较小的间隙更容易造成篦板挤料、糊料而导致系统停机,给稳定生产造成极大困难。
    我们将锤头顶端与篦板间隙适当放大,具体如下:
    1)更换新锤头时,将间隙调整至160mm。
    2)当篦板第1次积料时,锤头也有一定的磨损,将间隙调整至130mm。
    3)篦板第2次积料时,调至100mm。
    4)篦板第3次积料,将锤头换方向使用,同时,将间隙调至110mm。
    5)篦板第4次积料,将间隙调整至80mm以内。
    6)篦板第5次积料,将间隙调整至50mm以内。
    7)篦板第6次积料,锤头磨损超限、更换新锤头。
    同时,利用我矿矿石硬度较低(硬度系数f=4—6)的特点,将破碎腔内的反击衬板由普通型改为折线型,使其工作角可达140。,因而获得了更佳的破碎效果。
    实践表明,为片面追求粒度而上调篦板,使其与锤头顶端间隙过小,往往会适得其反,还会导致一些不良后果。经过改进,破碎机生产能力可达600t/h,电流也稳定在60A左右,每副锤头可破碎矿石30万t,篦板磨损也大大减轻。我们粗略估算,不包括生产能力的提高,在正常情况下,以每年90万t矿石计算,1年可节约1副锤头,2年可节约1套篦板,经济效益显著。
2、转子轴承润滑方式的改造
    该机转子轴承采用2个带胀紧套的日本产的双列调心球面滚子轴承,其型号为24168 BK+AH 24168H,规格为∮320mmx中580mmx243mm,采用油池润滑。自投产以来,轴承一直沿轴颈处漏油,严重时,每小时需补油2kg左右。
2.1漏油原因分析
    该轴承采用迷宫式密封。轴承两端由甩油环、密封环、透盖等组成。其中甩油环、透盖随主轴旋转,密封环由轴承座固定,不随轴转动。甩油环与主轴、密封环与轴承座采用0型圈密封,甩油环与密封环则通过浸油工业毡来实现密封。
    采用油池润滑的滚动轴承,其油面高度不允许超过最下面一个滚珠或滚柱中心,遵照厂家说明书要求,油位高度h=115~135mm,此时油面刚好在滚柱中心左右。但实际生产中,加注的润滑油比要求的高,这时,当主轴旋转时,轴承搅动油液剧烈甩向四周壁面,由于甩油环轮缘直径过小,无法完全挡住甩过来的润滑油,加之甩油环与密封环之间的工业毡经过长时间摩擦,已经无法密封住沿轴向过来的油。因此,润滑油经过这道密封沿轴颈泄漏出来。
2.2漏油处理
    1)加大甩油环轮缘直径,将直径由∮420mm增加到∮580mm,使之能够完全挡住轴承甩出的润滑油。
    2)改油池润滑为带油润滑,降低油位,使油面与轴承滚柱脱离接触,同时在轴承与甩油环之间加一道由2个半铜环铆接而成的带油环(如图2),主轴旋转时,带油环在甩油环与轴承之间围绕主轴晃动,同时将油腔内的润滑油带到轴承上,起到润滑作用。
    3)重新加工轴承座,扩大油腔空间,使带油环有充分晃动的空间,也可使油位进一步下降,减少漏油几率。
    由于油位降低,加大甩油环轮缘直径和轴承座空间,加设了带油环,这样既满足了轴承的润滑,也使漏油得到了有效控制,改善了工作场地环境,克服了原来结构的弊端,也取得每年可节约润滑油3t的明显效益。

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