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SDBF630熟料板链斗式输送机的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-01-12

0、引言
    1号D839型H650×34. 434链斗输送机是建厂时投入使用的,输送中3. 5m×145m华新型湿法回转窑水泥熟料,产量为35t/h。二期扩建时新增SDBF630×60. 71板链斗式输送机,产量为70t/h。原计划使用2号链斗输送机输送新旧2台回转窑共计50t/h的熟料,并将1号链斗输送机延长至60.7m.做为备用输送机。2台设备均以水平、倾斜联台形式输送水泥熟料。2号链斗输送机自1993年2月投入运行以来,事故频繁,并且均为突发性事故,事故造成的损失大,截至2000年Il月,此设备的运行时间不足6个月,输送回转窑熟料的丁作完全由J号链斗输送机担任。
1、事故原因分析
    SDBF630链斗输送机主要存在以下问题:
    1)轨道过渡圆弧处护轨受力大。由于轨道水平段与倾斜段过渡圆弧处曲率半径小,滚轮在爬坡处易脱离下轨道沿护轨运行。
    2)滚轮易脱轨。链斗输送机在运行时单纯依靠每4个斗子一对滚轮在轨道上限位,物料下落不均时,易造成滚轮在轨道上跑偏,链节易扭曲,滚轮轴弯曲变形严重,经常掉滚轮,滚轮脱轨,
    3)刮斗子。偶而熟料料块过大或有异物卡在下料口与斗子之间,造成斗子大面积刮伤,引起滚轮脱轨,电动机跳闸。
2、改造后结构
    针对2号链斗输送机存在的结构缺陷,参照1号链斗输送机的设计,2000年底对2号链斗输送机进行了改造,效果良好。
    1)改变头部、尾部链轮结构
    改头部、尾部链轮轮缘和轮毂为分体式结构。
    增大链轮直径。在保证输送物料台时产量不变、原链节不作改动的情况下,通过改变链轮节圆直径使改造后链轮每2个轮齿的节距恰好为250mm与1个链节节距相啮合,计算出新链轮有21个齿。这样链节的节距与相啮合的链轮节距相错1个节距,形成了轮齿交替工作的形式,延长了链轮的使用寿命。改造前后链轮技术参数对比如表1。
    2)传动装置增加l台液力偶合器。在运转中当负荷过载或发生刮斗子事故时,能起到过载保护作用,即使产生较大的冲击负荷、振动和扭矩,也能平稳运行。
    3)增大滚轮尺寸,有效地防止滚轮爬上轨道而造成脱轨事故,同时将滚轮内孔的106轴承改为207轴承,以增强滚轮的承载能力。
    4)加大轨道过渡圆弧半径。轨道水平段与倾斜段过渡圆弧半径由R10m改为R15m,使滚轮在运行轨道上平稳运行,护轨基本不受力。
    5)斗于改为槽板式。槽板式斗子似鱼鳞层层相套,在运行中起到了限位跑偏的作用,下料口严重漏料的情况得到改善,减少了物料堆积抬高料斗造成的滚轮脱轨的事故。
3、注意事项
    1)槽板式斗子为铆焊件,加工时要保证两滚轮的装配孔的同轴度不大于0.6mm,以此来减少滚轮跑偏的可能性。
    2)加强维护管理力度,严格篦冷机的操作制度不出红料,避免因熟料出料温度过高,造成斗子变形,影响使用寿命。
    3)链斗机使用一段时间后,链节与销轴接触面由于粉尘污染在运行中会产生很大的声响,在轨道下部合适的位置挂两个油筒滴油润滑链节,可有效的减少噪音。


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