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立式振动烘干机运行中存在的弊端和解决的方法 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-12-23

    2001年3月,我公司购进1台230/14型立式振动烘干机,同年8月安装完成。在试运行的过程中发现,设计中存在一些未完善的地方。下面将该机所出现的问题和所采取的措施作一介绍。
    1)立式振动烘干机一般选用斗式提升机作为提升设备,当烘干粘土的初水分≥16%,其它烘干物料的初水分≥18%时,物料在提升过程中就会产生粘斗、糊斗,提升机的下部就会积料、堵料,甚至造成提升机设备故障。因此,建议选用倾斜式改进型链式提升输送机或皮带输送机作为提升设备。
    2)物料入烘干机原料仓到电磁振动溜槽后,同样由于不同的物料及水分的因素,再加上烘干机内由下而上的气流湿度大,一样会产生物料粘在振动溜槽台阶板上的现象,随着积料的不断增多,电振机的负荷越来越大,容易产生电振机的机械故障,特别是在烘干水分大、粒度小的铅锌渣和硫酸渣时,烘干系统几乎无法正常运行。我们采取的对应措施是:①增大电磁振动溜槽的倾斜角;②在电磁振动溜槽的台阶板上均开4条5cm×12cm的缝(注意上个台阶板与下个台阶板的缝必须错开),见图1。改进后消除了振动溜槽的积料现象,减小了电振机的负荷,保证了烘干机的正常运行。
    3)第1个电振溜槽下部与第2个电振溜槽的上部距离太近,容易使第2个电振机头部积灰,从而增加第2个电振机的故障率,解决这一问题,把第1个电振溜槽的下部割掉1个台阶就行,见图2。
    4)烘干机下料锥斗通往上部的20个热风通风口铸件,由于厂家没有考虑到需要固定的设计要求,当耐火砖或浇注层损坏时,该通风口铸件就容易脱落,建议厂家在通风口铸件上预留M20mm的螺栓孔,以便用螺栓将其固定在烘干机简体上。
    5)立式烘干机必须达到一定温度后才能投料,这个过程要10~15min。所以,在刚点火特别是停机后恢复点火生产之初的这段过程内,烘干机排放的烟气含尘浓度可能超标。如果停机后机内能保持一定的温度,重新开机时机内温度可迅速提升,使其在最短的时间内得到供料,这是解决这一问题最经济的方法。为此必须对原设计的热风炉进行改进。方法是:
    ①见图3,在离原来热风炉燃烧室卸灰口底75cm的上部,安装1排炉条,在停喷煤机前加进煤炭,这样,停喷煤机后,燃烧室内仍有煤在燃烧,保持了底火,也使停机后的烘干机内仍然保持着一定的温度,缩短了烘干机点火后的待料时间,既降低了点火的煤耗和烟气中的含尘量,又提高了产量。
    ②把热风炉中间的挡火墙高度增加30 - 40cm,使喷煤机喷出的煤得到更充分燃烧,保证煤耗指标的实现和烟气排尘的达标。
    通过以上改造,使烘干机投入正常运行,产生了一定的效益,达到了设计指标。但是,我们对这种烘干机采用无烟煤进行生产时,至今没有获得成功,在此,谨请有关专家、同行们热心指导和提供成功的经验。

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