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烘干机燃烧室高效沸腾炉技术推广应用 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-11-04

    汾西矿业集团公司水泥厂矿渣烘干车间,燃烧室为传统的喷煤:层燃炉,每天两班生产,全年车间生产运行时间200天(夏季不烘干),燃煤使用低位发热量21.736MJ烟煤,要保证原料烘干效果,燃烧室单位时间需要投煤1250 kg/h,燃煤燃烬率80%左右。由于设备缺陷,投煤量不足,燃烧室热力强度满足不了烘干工艺要求,烘干后的矿渣水分超标,严重影响水泥磨台产量,随着煤炭价格的逐年上涨,原料烘干成本逐年上升,因此,必需对烘干车间燃烧室进行节能改造,以满足生产需要。
1、改造方案
    选择技术成熟的高效沸腾炉代替目前的层燃炉,燃料先经过破煤机破碎,之后喂入炉膛,炉膛燃烧床改造成高效沸腾床,沸腾床下增加高压鼓风机,使破碎后的燃料粒径小于5 mm,在沸腾床上沸腾燃烧,提高燃料燃烬率。沸腾炉的炉腔结构特殊,炉腔热力强度高,使沸腾炉可以燃烧劣质煤,只要燃料热值达到10.5 MJ以上都可以保持稳定燃烧(资料介绍部分企业纯粹燃烧煤矸石)。
2、改造工程实施情况
    2008年5月开始调研论证,8月份用28天时间,拆除原有层燃炉,砌筑沸腾炉,安装沸腾炉床,增加d400×600破煤机1台(功率11 kW),安装9 - 26Noll.2高压鼓风机l台(功率55 kW),共计投资29.2万元(含安装调试费)。
    改造后试生产期间,考虑煤矸石热值波动较大,多次实验使用40%的原煤(平均低位发热量20.934MJ),配用60%煤矸石(平均发热量4.605MJ)混合入炉,沸腾炉燃烧运行正常,热力强度达到和超过改造前的水平,满足烘干生产要求,混合煤的燃烬率达到了98%以上,燃烧效率很高。
    改造后,由于烘干效率提高,台时产量达到改造前的一倍以上,缩短了运行时间,设备运行时间平均每天12 h,沸腾燃烧产生的灰烬大多随风进入矿渣(对原料质量没有影响),减少了清灰工作,同时保证了连续燃烧。减少了热损失,稳定了燃烧室热工制度;增加的2台设备易损件很少,维护简单,设备维护费用很小,改造前后燃烧室运行参数对比见表l。
3、改造后的特点
    1)大大节约了原煤消耗,年节约原煤2200 t,不但降低了生产成本,还减少了大气C02排放量,减少了空气污染,做到节能减排。
    2)掺烧煤矸石,年减排煤矸石2 856 t,减少煤矸石排放处置费用,美化了环境。
    3)基本消除了燃烧室清灰工作,降低了清灰劳动强度,稳定热工制度;同时产量提高,缩短烘干机运行时间,综合效益良好。
    4)煤矸石及煤的灰分进入矿渣做混合材使用,减少矿渣采供量。
    5)烘干效率提高,矿渣终水分达标,水泥磨产量稳定提高20%左右,单位产品电耗明显降低,间接经济效益相当可观。
4、经济效益分析
    1)原煤节约量:
    a)节煤计算:
    (1 250×16 h- 750×12 h) kg×200 d=2 200 000 kg/a =2 200 t/a
    b)原煤节约价值:
    2 200 t/a x220元/t-484 000元。
    2)年电耗增加量及电费支出:
    a)增加电耗计算:
    (663 - 242) kWh×200 d=84 200 kWh
    b)年增加电费支出:
    84 200 kWh x0.42元/kWh =35 364元
    3)年煤矸石用量及费用支出:
    a)年煤矸石用量:
    1 190 x12 h x200 d=2 856 t
    b)使用煤矸石年费用支出:
    2 856tx18元/t=51  408元。
    4)年经济效益。
    a)年节约价值计算。原煤节约价值一增加电费一煤矸石年费用= 484000-35364-51 408=397 228元,
    b)投资回报期限:292000元/397 228元×12月=8.8个月。
5、结语
    该项目投资回收期限短,年节约能源量大,降低了生产成本,经济效益可观;此项目符合国家环境保护及节能减排政策,美化了社会环境,社会效益良好;项目技术成熟可靠,可以应用于热力强度要求不高的许多燃烧设备,具有广泛的推广价值。

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