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SG2630/220型刮板输送机的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-10-04

1、问题的提出
     2009年7月,为扩大煤炭产量,九里山矿14082工作面决定上综采。根据需要,选用了天地科技上海分公司生产的MG250/300 - NWD型号的采煤机。按要求,为保证采煤机在刮板输送机中部槽上的行走,应选用SC2730或SG2764型号的刮板输送机。但如选这两种刮板输送机,输送量、功率等参数不仅大于实际所需,设备的投入费用也增加,而且刮板输送机各部件尺寸增加,增大了设备下井的难度。为此,决定对原SG2630/220刮板输送机进行改造设计。
2、刮板输送机的改进
    新设计的刮板输送机,首先要有足够的强度,来保证采煤机在中部槽上可靠行走,而且要有合理的结构和布局,来保证采煤机在机头、机尾处不留(少留)煤墙和三角煤。
    为达到以上目的,综合过去已设计和制造的刮板输送机的优点,融入自己的设计思路,圆满完成了该刮板输送机的改造设计工作。改进后的刮板输送机由机头部、机尾部、中间部、以及附属装置等组成。
    该刮板输送机,选用的是中双链布置形式。中部槽采用整体铸焊式结构,即中部槽所用的挡、铲板槽帮选用优质合金铸造而成,加工后与高强度耐磨中板焊接成一个整体,提高了强度,增加了可靠性,减少了维护量。
    为满足“三机”配套要求从以下几方面做了重点改进:
    1)  中部槽的改进。如果将SG2630/220刮板输送机中部槽不加改动,就使用于九里山14082工作面,由于宽度不够,采煤机滑靴就出现悬空现象,采煤机无法运行。改进情况如下:①增加了挡板槽帮上平面的宽度。使刮板输送机中部槽中心到销轨座的距离由355 mm扩大到560 mm,加宽205 mm,以此来保证MG250/300 - NWD采煤机滑靴和导向靴可靠行走。②增加挡板槽帮上平面的厚度。挡板槽帮上平面加宽后,为了保证中部槽的强度,参考其他刮板输送机图纸及已有经验,将标准槽帮上平面厚度由最厚处30 mm到最薄处26 mm,改成了通厚35 mm。③刮板输送机挡板槽帮加宽后,为保证中部槽的平稳性,在挡板槽帮上下平面之间,增加加强筋厚度的同时,又将挡板槽帮底板外扩140 mm,增大底部支撑面。
    通过以上改进设计后,较好地满足了“三机”配套中采煤机对刮板输送机的宽度和强度的要求。
    2)链轮的改进。链轮轴组是刮板链运行的传动部件,安装在刮板输送机机头架上来传递动力。链轮是链轮轴组的重要零件,运转中除受静载荷外,还受脉动和冲击载荷。为此要求链轮要有较高的强度和耐磨性。为了增强链轮的强度和延长它的使用寿命,材料上采用合金钢,工艺上采取整体锻造,并采取调质和表面硬化处理;在链轮的尺寸上做了重新设计。同类型刮板输送机链轮的齿数为7齿,将链轮设计为8齿,链轮外径由448 mm增加到510 mm。外径增加、链轮齿数增加,自然减少了每个齿的啮合频率,减少了每个齿的磨损次数。因此链轮由7齿改为8齿,提高了链轮的强度,延长了链轮的使用寿命。
  3)为提高刮板输送机使用寿命,减少维护量,将SG2630/220刮板输送机通常配置的圆环链规格,由原来的D22 mm×86 mm -C改为了D26 mm×92 mm -C,最小破断负荷也由610 kN增加到了850 kN。这样改不仅使圆环链的强度提高,还能实现与本矿其他设备所用圆环链互换,减少了备件库存量。
  4)为使采煤机运行到机头、机尾部时,还能正常切割,在机头、机尾与中部槽的连接处,各设计了3节变线一抬高槽,保证了采煤机在机头、机尾处还能割通工作面端头。
    改进后的刮板输送机能与ZH2000/22/302型液压支架、MG250/300 - NWD型采煤机、转载机合理配套,圆满地实现了落煤、运煤、推溜和顶板支护等工序的综合机械化。
3、使用效果
    该刮板输送机制作完成后,在焦煤公司九里山矿14082工作面投入使用,通过几个月的使用一切正常。到目前为止,又为其他5个矿设计了同类型的刮板输送机,均已投入正常使用。

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