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T4080脱水斗式提升机的技术改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-09-27

    山西晋城煤业集团凤凰山矿选煤厂采用分级跳汰选煤工艺。块煤跳汰机型号为X5032型,工作面积27m2,处理量为300~350 t/h,末煤跳汰机型号为X6042型,工作面积40m2,处理量为300—350t/h,两台跳汰机配用了4台T4080型脱水斗式提升机,其技术参数如下:宽度B= 800mm,处理量Q=64. 6t/h,倾角a=60°,斗链速度v=0. 27m/s,斗链节距Z=400mm,斗子间距a=800mm,斗子容积L=0.0808m3,提升机长度H=25.6m,电机功率P=18.5kW。
1、现状分析
    跳汰机及配套的T4080斗式提升机在1991年投入运行,处理量能够满足当时入选凤凰山矿优质3#煤的生产需求。2001年以来,随着矿井的逐步衰老,跳汰机主要承担凤凰山矿的劣质9’煤的生产加工。3#、9#原煤浮沉试验结果见表l。由表1知,9#煤较3#煤具有灰分高、重产物比例高的特点。仅在>2. Og/cm3级,9#煤的重产物为(100 - 67.84)%=32.16%,较3#增加了50%左右,即在相同原煤处理量和精煤灰分的条件下,洗选加工9’煤较洗选加工3#煤矸石排放量增加50%左右。例如,当分选密度为1.8g/Cm3、跳汰机处理量下限为300t/h时,洗选加工9#煤的矸石排放量为102.06t/h,为T4080斗提机额定处理量64. 6t/h的1.6倍左右,故在实际生产中多次发生斗提机被压死的事故,致使跳汰机无法正常运行。压斗子事故处理难度极大,每次均需8h以上,为防斗提机倒车,处理事故时必须采取特定的安全措施。为了防止压斗提机事故的发生,完成跳汰分选的任务,不得不采用降低跳汰机处理量的方法来保证正常生产。T4080脱水斗式提升机成为制约凤凰山矿选煤厂生产的关键因素,急需进行改造。
2、改造方案的确定
    因厂房内空间狭小,不可能再安装宽型的斗提机,所以在不更换设备主体的前提下,考虑提高斗提机的运行速度,增大驱动电机的功率和增设逆止装置。
2.1运行速度的选定
    T4080脱水斗式提升机的运行速度一般在0.25~0.27 m/s。速度选定太高,一是影响脱水效果,二是增大斗子的机械磨损。综合考虑,确定改造后斗提机的运行速度较现在提高15%左右,即由0.27 m/s提高到0.31 m/s。
2.2驱动电机功率确定
3、设备改造
    (l)'为了防止脱水斗式提升机压斗子事故的发生,将机头组件非传动侧延长了185mm,并增加了一台逆止扭矩为25 000N.m的NJ160型逆止器,该机逆止扭矩远大于斗提机满载产生的扭矩。通过增加逆止器,使T4080斗提机的安全性和可靠性大大增强,有效避免了在运行中因保险销切断、电机减速器联接销断裂、突然停电而造成的压斗提机事故。同时也增强了处理其他压斗子事故的安全性,减少了事故处理时间。NJ160属机械逆止器,与电磁高速闸逆止装置的安全性和可靠性比较,具有安装简单、投入成本低、可靠性强、基本无维护量,能在停电状态下有效工作等优点。
    (2)选用双排滚子链和双排齿链轮增强了斗提机运转的可靠性,有效避免了因传动链断裂而造成的事故。
4、改造后的效果
    (l) T4080斗式提升机机头传动系统改造完成后,脱水斗式提升机运输量提高到近200t/h,从而保证了跳汰机的满负荷运转。在入厂原煤含矸量将近50%时,斗提机工作正常,保证了9#原煤的洗选加工,提高了选煤厂的生产效率,仅全厂节电一项,每年可创效50万元。
    (2)通过安装NJ160逆止器,基本上杜绝了压斗提机事故的发生,提高了T4080斗提机运转的可靠性和安全性。
    (3)在不改变斗提机主体情况下,只对主传动系统进行改造,使设备运输能力大幅度提高,既减少了改造费用,又缩短了改造时间。

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