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TD75型胶带输送机胶带跑偏原因及治理 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-09-25

    在煤矿的井下、地面及洗煤厂运输中应用较多的是TD75型胶带输送机。带式输送机在使用过程中经常发生胶带跑偏,造成运输过程中撒料,胶带边缘过早磨损及撕裂,影响了生产的正常进行。胶带的价格约占整套设备的50%左右,胶带的过早报废,增加了运输成本。为了治理胶带的跑偏,东滩矿在传统的治理胶带跑偏的基础上,采用了新型WYZJ型无源液压自动纠偏装置,收到较好的效果。
1、胶带跑偏的原因
    (1)输送机制造、安装方面的问题:①传动滚筒和改向滚筒有加工误差;②机架刚性差,有较大变形;③托辊转动不灵活,使输送机两侧阻力不等;④输送机机头、机尾滚筒轴线不平行,且与带式输送机中心线不垂直;⑤各托辊轴线与胶带输送机中心线不垂直。
    (2)输送带本身质量问题:①输送带质量差,输送带伸长率、厚薄不均匀,使得带芯松紧不一;②胶带接头不正,即接口与胶带中心线不垂直,造成受力不均。
    (3)使用方面的问题:①清扫器性能差,滚筒上粘结煤粉,使滚筒半径不等,造成胶带受力不均;②装载点上导料板安装不当,使物料在输送带上偏载,使输送带受力不均。
2、防止胶带跑偏的措施
    (1)提高设备的制造质量,应进一步严把输送机在加工制造中的质量关。
    (2)提高输送机的安装质量,保证各托辊轴线,各滚筒轴线同胶带输送机的中心线互相垂直。调整供料口位置,防止给料不正,避免物料在输送带上偏载。
    (3)选用优质输送带,保证输送带端部接口质量。
    (4)采用WYZJ型我源液压自动调偏装置。
    该装置由油箱、油泵、聚胺酯跑轮、液压推杆和纠偏架组成,如图l所示。
3、WYZI无源液压自动纠偏装置原理
    (l)利用跑偏的胶带动聚胺脂跑轮转动作为纠偏原动力,在胶带跑偏10~ 20mm时,即可实现纠偏作用。
(2)图2所示WYZJ液压自动纠偏装置工作原理。当胶带在运行左偏时,左轮在胶带运行方向上受力旋转,1B泵将油从油箱吸出,经过油箱3→1B齿轮泵→1管→2管→YTG液压推杆A腔,至使液压推杆调整纠偏架角度,从而使胶带回复到中间位置,起到纠偏作用。当胶带向右偏时,油箱3’→2B齿轮泵→l管→2管→YTG液压推杆B腔,从而推动纠偏架,使胶带回到中间位置,起到纠偏作用,其中1、2管路和l’、2’管路在油箱内串接一单向卸压阀。
    (3)纠偏架是TD75型胶带输送机原来安装的用来调整胶带跑偏的槽形和平行调心托辊,在使用过程中,往往需要人工进行调整。在液压推杆作用下,纠偏架可以随时自动调节。
4、结  语
    (l)使用WYZJ无源液压自动纠偏装置后,当胶
带出现左、右跑偏10~20mm时,自动纠偏装置可在瞬时对跑偏胶带进行自动纠偏,防止胶带跑偏的灵敏度提高了,胶带运行的可靠性增强了,减少了胶带司机的劳动强度,避免了因胶带跑偏引发的事故。
    (2) TD75型胶带输送机使用WYZJ无源液压自动调偏器后取得了显著的效果,胶带跑偏率几乎降低到零,减轻了工人的劳动强度,保证了胶带输送机运行的安全可靠性,为矿井的煤炭运输提供了有力的保证。

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