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SSJ-1200/2×200带式输送机机尾缓冲架的研究 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-09-15

   可缩带式输送机是综采工作面的主要运输设备。胶带机尾硬架是胶带机与转载机的交接部分,是转载机前移的导轨和转载机卸煤的落煤点。缓冲架是胶带机尾硬架的重要组成部分,是悬吊缓冲辊的骨架,对胶带机的可靠运行起着至关重要的作用。
1、传统缓冲架的结构及缺点
1.1传统缓冲架的结构
  传统的缓冲架结构,见图1。
1.2缺点
    (1)斜筋板与缓冲辊之间空间狭小,易被炭块及湿煤堵塞,导致缓冲辊不能转动,加剧了缓冲辊胶皮的不均衡磨损,最终导致胶带跑偏及造成扳卡断带事故。
    (2)横梁采用7#角钢强度不够,在受到转载机卸煤冲击时容易变形,且角钢与缓冲辊之间的间隙小,易塞炭块。
    (3)  中撑架采用4mm厚钢板制作强度不够,易变形。
2、改进后的缓冲架结构及优点
2.1改进后的缓冲架结构
    为提高缓冲架的可靠性和运行效果,对传统缓
冲架结构及材质进行了改进,主要有:①将原设计中的斜筋板改为竖筋板(采用8 mm厚钢板制作);②将原设计的横梁由7#角钢改为8#槽钢;③将原设计的中撑梁由4mm厚钢板改为8 mrn厚钢板。改进后的缓冲架结构,见图2。
2.2优点
    (1)结构合理,制作工艺简单,维护使用方便,实用性强。
    (2)将斜筋板改为竖筋板(8mm钢板),彻底避免了筋板与缓冲辊间塞炭块、湿煤的可能性,同时也增大了左右撑架的强度。
    (3)将横梁由7#角钢改为8#槽钢,增大了横梁的强度,在转载机卸煤时,横梁能承受较大的冲击载荷而不变形;另外,横梁间的间隙由原设计的200 rnm增大到254 mm,减少了缓冲辊与横梁间塞人炭块的可能,保证了缓冲的正常运转。
    (4)将中撑架由4mm厚钢板改为8 mm厚的钢板,增大了中撑架的强度,提高了中撑架对缓冲辊的支撑能力,减少了缓冲架的损坏。
    (5)缓冲架整体强度得到了加强,承受冲击载荷时不易变形,保证了胶带机的正常运转,有效防止了胶带跑偏事故。
    (6)减缓了缓冲辊胶带的不均衡磨损,有效防止了胶带接口坏卡造成断带事故。
    (7)避免了因缓冲辊不转而引起的胶带与缓冲辊之间的摩擦发热现象,防止了事故发生。
3、试验结果及经济效益分析
3.1试验结果
    缓冲架改制后,对其进行了追踪测试,测试结果表明,改制后的缓冲架平均每月少更换缓冲辊10个,几乎没有发生缓冲辊不转的现象;缓冲架在经受高强度载荷冲击下没有发生明显的结构变形;平均每月减少二次因缓冲架损坏造成的胶带扳卡事故;胶带缓冲辊基本没有发生明显的不均衡磨损现象。
3.2经济效益分析
    根据跟踪测试的结果,对其经济效益进行分析:每部胶带机每月平均少更换10个缓冲辊,每月可节支:
  10个×250元/个=2 500元。
  每部胶带机每月平均少打两道卡口,每月可节支:
  2道×570元/道=1140元。
  每部胶带机每日平均减少0.5个工掏挖塞煤,每月可节支:
    30天x0.5工/天×50元/工=750元。
    合计每部胶带机每月可节支4 390元;全年节支52 680元。若全矿几十部胶带机都采用这种结构,经济效益将更加可观。

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