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250带式输送机半联轴器锻造工艺的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-05-10

0、引言
    为了不断满足煤炭生产发展的新技术和新要求,同煤集团中央机厂开发研制了DSJ250型强力带式输送机。该型带式输送机主滚筒轴与电动机采用的是半联轴器联接.在生产过程中发现锻造工艺存在缺陷,亟待改进。
1、原工艺分析
1.1原锻造工艺
半联轴器采用自由锻,用∮300圆钢镦粗,滚圆,冲孔,平整。
1.2存在缺陷
    (1)工艺用料多;(2)机加工余量大;(3)制造成本高。
1.3原因分析
    在生产过程中,由于工艺用料需370 kg,机加工后重量仅为90 kg,机加工余量巨大,费料、费时、费工,造成极大的浪费,同时造成工序衔接不上,严重影响生产进度。
2、改进工艺介绍
2.1改进工艺分析
    由于同煤集团中央机厂主要锻造设备为3t空气锤,若设计模具为整体式,存在出模困难、产品合格率低、模具加工困难、寿命低等缺陷。故将其设计为两体式模具见图3,使其加工简单,易于操作,提高使用寿命。在生产过程中选用咖210圆钢入模,锻造,平整,出模,一次锻造成功。工艺用料仅为150 kg,与原工艺相比每件原材料节约120 kg。图4为改进后毛坯图。
2.2优势体现
    (1)减少了工艺用料,提高了材料利用率;
    (2)机加工余量显著减少;
    (3)降低了制造总成本;
2.3效果检查
    2007年至今,锻造车间共制造250型带式输送机半联轴器毛坯45件,全部采用改进工艺,经统计并比较:共节约原材料5 400 kg,机加工工效提高40%,制造此项产品共计节约20万元。
3、结语
    变半联轴器的自由锻工艺为两体式模具锻造,这一工艺改进取得了成功,完全可以推广到其他同类锻件的制造中,从而降低了产品成本,提高了生产效率。

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