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B630斗式熟料输送机头轮的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-03-05

    某厂B630斗式熟料输送机总长63m,水平段8.1m,弧形段9.42m,倾斜段45. 91m,倾斜角450,垂直输送高度36m,见布置图1。设计输送能力65t/h。30码期期必中
    该机自1995年6月末投运后,小时输送能力虽能满足系统要求,但运转中故障频繁,严重制约了整条系统生产能力的发挥,主要问题是头轮固定轮齿的螺栓折断和齿槽断裂。我们于1997年2月末进行了改造。
1、头轮故障分析
    头轮装配图如图2所示,轮齿是嵌入到齿槽中的,由输送链传递给轮齿的反作用力,主要是由螺栓和齿槽分担,因此,两者的强度和刚度足够与否,对其中任何一个部件都是十分重要的。因为,一旦螺栓折断,所有的反作用力将全部加载到齿槽上,致使齿槽如图3中所示位置出现裂断;反之,如果齿槽变形或断裂,则螺栓也就难以坚持住,直至断掉,从而导致整个头轮体失效。30码期期必中
2、改进方法
    改进后的头轮体装配图见图4。30码期期必中
    为了提高零件的强度和刚度,在条件许可的情况下,最简易的办法就是增加零件的实体尺寸,或对零件进行热处理。从图3中A—A断面可以计算出,它的断面积是1050mm2。我们认为,该断面过小,是造成故障的主要原因。从运行中的各相互间位置看,运行中的各部件无干涉空间较大,如滚轮槽的半径过大,头轮体轮缘厚度又较小等。因此,将R90的圆弧缩小到R80,轮缘厚度由35mm增加到45mm,再将齿槽的深度由885mm缩为835mm,即槽深增加了30mm。如此改后,图5中B-B断面的面积增加到2250mm2,强度得到了极大的改善。30码期期必中
    头轮体每个有350kg(不含轮齿),由于其价格高,加之安装、检修起来较困难,在不影响它的强度的前提下,将轮毂尺寸由原来的中425mm改为中345mm,扣除轮缘加厚增重后,还减少了60多kg。
    为了更进一步提高头轮的使用寿命,将紧固螺栓改用铬锰钛高强度螺栓,替代原40Cr螺栓,并采用预紧力装配,效果明显。
    总之,改进后两年多时间,从未因头轮问题而停机停产。2号系统投产后不久,出现了同样的问题,我们将头轮也按上述方法改进,运行也很良好,取得了十分明显的经济效益。

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