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桥式刮板取料机的改造与提产 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-01-01

    浩良河水泥厂始建于1992年,1996年点火生产,回转窑∮3.95mx56m,立磨是MPS3150型;采用黏土、石灰石、铁粉三组份原料配料生产。其中黏土未经烘干处理,直接由黏土破碎机破碎后与石灰石在预配料站混合,经布料机输送到预均化堆场均化。预均化堆场采用长方形封闭结构,配有桥式刮板取料机(300 t/h),物料经取料机皮带输送机输送到到立磨粉磨。
    自投产以来,该台桥式刮板取料机事故频发。如:刮板减速机的扇形齿、锥形齿断裂;刮板链断裂、变形;刮板变形;小车料耙行走轮轴承经常损坏等等。这些事故的发生,致使立磨停产,有时甚至造成大窑停产。
    分析认为,造成取料机事故频发的原因主要在于结构设计和工艺设计上。如:刮板在取料的过程中,当接近头轮时,刮板有一个向上爬升的过程,爬升的距离约长4m、高3m。由于刮板向上爬升时携带有大量的混合料,使刮板及刮板链承受很大的阻力;同时还经常有个别大的石灰石卡在头轮根部,在刮板刚要爬升的地方,使刮板及刮板链阻力过大。这样,易使刮板变形扭曲,刮板链断裂,头轮衬板磨损严重而需经常更换。因此,降低或取消爬升段则成为解决这些问题的关键,为此我们采取了以下措施。
    首先,将皮带及皮带架进行拆除,在原位置挖了一条地沟,将皮带及皮带架固定在地沟里,从而将头轮整体下落,使刮板水平行走,见图l。由于不存在爬升的过程,这样使刮板及刮板链所受阻力大大减小。第二,保持头轮部分的原有设备部件不动,对头轮主梁进行了加固处理。第三,增加刮板链的厚度、刚度,同时提高刮板所选用钢板的厚度和硬度,并增加刮板加强筋的数量,且将刮板底座与加强筋之间加焊一块钢板,使底座不再变形,刮板不再后仰。
    另外,因浩良河水泥厂地处寒带,冬季非常寒冷,但生产用黏土未经烘干处理,因此潮湿黏土在预均化堆场存放几天后,会被冻得很硬。原设计取料机的松料耙离地面高1m左右,而低于1m的冻料层就没有任何松料装置对其进行松料处理,只能完全靠刮板硬刮硬啃实施取料,这也会致使刮板变形、刮板链断裂。为此,我们首先在原松料耙的下部焊了大量的钢棒,从而使料耙的松料高度下降了50cm,即可使料耙最下面的主梁离地面50cm,另外又自做了松料装置(即将两块槽钢对扣焊接上,四周焊上了加强筋,将槽钢一端及下面焊上了大量的钢棒,然后每隔1m-个焊到料耙下面的主梁上即可),以对最下面50 cm厚的冻料层进行松料处理。这样,堆场下层的冻料层也能得到很好的松动,从而减轻了刮板、刮板链及料耙行走轮轴承的负荷及阻力。
    此外,还采取了以下措施。一是将料耙高出料堆4m多的部分割去,以减轻行走轮轴承的负荷;二是将桁架由钢丝绳拉拽方式改为硬连接,以增加料耙的刮料压力:三是增加料耙液压缸压力,由原来4MPa提升到10MPa;四是加大取料机料耙框架驱动装置的电机功率,以避免料堆冻硬后,耙车行走受阻;五是控制料堆休止角≤45°,因取料机耙架工作有效倾斜角度应为42°- 45°。
    经过上述一系列的技术改造后,该取料机生产能力大大提升,从此再没有发生过上述各种事故。


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