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150t/h燃油锅炉改为煤粉与高炉煤气混烧锅炉 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-03-27

    鞍山新钢铁集团公司第一发电厂中央电站1#锅炉为BG150 t/h燃油锅炉,为合理利用能源提高企业经济效益,降低成本,与哈尔滨普华燃烧工程有限公司合作,将其改为煤粉与高炉煤气混烧锅炉。
1、改造要求
1.1改造后锅炉出力尽可能高;
1.2锅炉现有柱距及汽包标高保持原设计不变,并尽可能地利用现有辅机;
1.3锅炉设计燃料为75%烟煤同时掺烧25%高炉煤气(按热量比),但要求锅炉可以在100%燃煤工况下稳定运行;
1.4制粉系统为钢球磨中间仓储式系统,干燥剂送粉;
1.5锅炉尾部受热面要有防磨措施。
2、改造方案分析
2.1锅炉额定蒸发量
    由于原锅炉燃料为重油,炉膛火焰温度高,辐射传热强,而且烟气不含灰,尾部受热面烟速可以选取较高数值,对流传热系数高,传热面积较小。改为燃煤锅炉后,经计算只能达到原出力的70%,即105t/h左右,尾部采取了强化传热措施,将改造后锅炉出力定为130t/h,30码期期必中销售生产生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧生物质颗粒燃料,生物质颗粒燃料由木屑颗粒机压制生产而成。
2.2掺烧高炉煤气
    高炉煤气是一种低发热值气体,有大量惰性气体,可燃成分少,理论燃烧温度低,与煤粉掺烧,会影响煤粉燃烧的稳定性,特别是高炉煤气成分和流量都容易有较大波动,不但容易造成脱火,而且影响炉膛辐射换热和对流受热面换热;此外,高炉煤气自身带有少量灰分对喷口有防堵要求,与煤粉混烧,高炉煤气喷口防堵、防渣、就更需特别注意。这对锅炉燃烧器的结构与布置设计提出了很高的要求。
3、改造内容
    根据改造要求,经过热力计算分析,确定锅筒及锅筒内部设备,过热器系统不变,燃烧设备、出渣装置和尾部对流受热面一省煤器及空气预热器则全部重新布置、设计;水冷壁、下降管、构架及平台楼梯、炉墙,作相应的改造设计。
3.1炉膛
    不改变原水冷壁的回路划分和管径,将原平炉底改为前后墙水冷壁向下延长,在拐点标高7033mm处以60°倾角形成冷灰斗,底部开口为1m,较大的冷灰斗倾角和底部出渣口有利于防止炉底堆渣和堵渣。
    四面水冷壁布置16只打渣孔,也兼作看火孔。原下降管管径、数量不变,随下集箱变化位置而变化。
3.2燃烧设备
    煤粉燃烧器采用普华公司的专利技术-PW1型旋流式燃烧器,具有燃烬率高,燃烧稳定,低负荷燃烧稳定性好等突出优点,在两侧墙分别布置呈倒“品”字形的煤粉燃烧器各三只。
    高炉煤气燃烧器采用普华公司的专有技术一半无焰式狭缝燃烧器,布置在锅炉前墙,标高比上层煤粉燃烧器高Im。该燃烧器煤气从窄缝中与热风迅速混合,煤粉火焰上的高温区域迅速着火燃烬,对煤粉燃烧影响小,能实现煤气良好的混烧工况。且有防磨防堵措施。
3.3省煤器
    省煤器由单级布置改为双级布置,受尾部宽度和深度受柱距所限,为控制烟气流速,将省煤器光管沿长度方向加焊扁钢改为膜式省煤器,增强传热,减轻飞灰磨损。
3.4空气预热器
    空气预热器由单级布置改为双级布置,降低排烟温度,使热风温度由原来的200℃提高到3200C.不仅有利组织燃烧,而且满足制粉系统对热风温度的要求。
4、改造效果
    1#锅炉自改造以来已运行多年,能满足生产要求,达到了预期效果,性能如下:
    (1)锅炉参数正常,运行稳定,能在100%燃煤粉以及75%煤粉+25%高炉煤气情况下达到130 L/h负荷锅炉稳定运行。
    (2)燃烧调整方便,低负荷性能好。
    (3)改造收益巨大,由于燃料改变,改造后运行不到半年,燃料费用节省的资金,就超过了改造总投资。
30码期期必中不但生产销售生物质锅炉,而且还销售木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料,生物质颗粒燃料主要工生物质锅炉燃烧使用。


相关生物质锅炉颗粒机产品:
1、生物质热风空调
2、木屑颗粒机
2、秸秆颗粒机
 

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