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300MW锅炉漏风的原因分析及处理 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-09-12

     包头第二热电厂(以下简称包二)3号、4号炉为东方锅炉股份公司生产的1065/18.2 -Ⅱ6型锅炉.为亚临界自然循环汽包炉、一次中间再热、四角切圆燃烧、平衡通风,单炉膛Ⅱ型布置,全钢架悬吊结构,紧身封闭,固态排渣,锅炉设计煤种为烟煤,配套采用5套中速直吹制粉系统.负荷类型为带基本负荷可在40%.100%BMCR范围内调峰。过热汽温调节采用3级喷水减温,再热汽温采用摆动燃烧器辅以喷水减温,喷水作为细调。运行过程中存在锅炉漏风量较大问题,导致炉膛壁温太高.急需治理。
1、锅炉漏风的危害
    锅炉漏风对机组运行的安全性和经济性均有很大影响,其主要危害表现如下。
    (1)漏风导致排烟量增加,提高了排烟温度,、漏风量增多.空预器热风用得少.排烟热利用率必然降低,因此,会增大排烟热损失,降低锅炉热效率,导致引风机出力加大,增加电耗,受热面磨损增加。
    (2)炉底漏风会降低炉膛温度,导致火焰中心上移,引起炉膛出口温度升高。当大负荷运行工况下炉膛漏风量大时.过热器有超温的危险:低负荷运行工况下,漏风量大会引起燃烧不稳或不完全燃烧,热损失增加,严重时引发锅炉灭火。
    (3)空预器漏风,将会使空气短路进入烟道,导致引风机出力增加,迫使锅炉减负荷运行。漏风严重时,为保证燃烧所需的空气量,有时甚至需要加大送风和}H力,也不一定能满足燃烧用风量.导致锅炉带不上负荷或造成燃烧不完全热损失增大现象,30码期期必中生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧颗粒机、木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
2、锅炉漏风的原因分析及处理方法
2.1空气预热器
    近几年的运行实践表明:包二3号炉回转式空气预热器在运行中存在漏风量偏大的问题.漏风率最高时曾达到30%以上,加重了因烟温降低所造成的设备低温腐蚀.漏风问题严重时还会囚风量不足直接影响锅炉出力。
2.1.1原因分析
    (1)携带漏风。因为受热面或风罩转动时,会将留存在受热元件气体流通截面内的一些空气带人烟气中,或将留存的一些烟气带人空气中,转子旋转越快,携带漏风量越大。但总体来说,携带漏风量不是很大,一般不超过1%。
    (2)空预器密封漏风。这是漏风的主要部位。密封漏风是由轴向、周向、径向漏风3部分组成,其中,径向漏风占总漏风量的60%—70%。
    (3)回转式空气预热器自身变形。可引起密封间隙过大问题。空气预热器转子或静子处于冷态时,扇形板与转子端而为一间隙很小的平面:而当空气预热器运行时,由于转子和静子处于热态,热端转子径向膨胀大于冷端转子:同时由于中心轴发生向上膨胀,而自重会导致下垂,使转子产生蘑菇状变形,导致扇形板与转子或静子端而密封的外缘间隙比冷态时增大很多.形成三角状的漏风区域.如图1所示。
    (4)空预器中间层波纹板积灰严重。空预器长期运行,若不及时吹灰疏通,会使冷、热、中间受热面的积灰增多,引起风压阻增大,出口烟气负压加大,导致漏风增大。
    (5)间隙控制系统的传感器机械部分失灵或不敏感。同转式空预器配置有间隙控制系统,用来对扇形板底面和径向密封片之间的间隙进行自动跟踪控制,以使其保持在3.0mm左右,从而达到对漏风量的自动控制。但在包二3号锅炉空预器运行中发现,因烟道内积灰较多,致探测头通道堵塞,影响了对扇形板的跟踪调节.导致漏风增大。
    (6)密封片变形。由于长时间运行或受热不均匀,环向.轴向密封片有少数会发生偏斜或变形,致使密封间隙变大而漏风增大。
2.1.2处理措施
    (1)减小密封漏风。首先应尽量减小径向漏风。利用机组停机机会对空预器各种密封元件进行检查调整:对高温区域发生塑形变形的径向和环向密封片进行更换处理,保证减少密封间隙漏风发生:按照间隙数值校正冷、热端旁路密封.更换不合格的旁路密封片,可采取2片叠置交叉的形式安装旁路密封片.减少旁路漏风:对轴向密封检修巾发现的间隙超标问题及时进行调整,避免轴向漏风:对于中心筒处密封材料被磨损处及时进行填实和补焊等处理。
    (2)对空预器传热元件的堵灰及时进行疏通。在大、小修时用高压水多嘴清洗设备对传热元件进行除灰清洗,发现有堵死的元件要进行疏通处理。
    (3)调节间隙控制系统扇形板至水平位置。运行中,必须要保持扇形板的水平,一旦发现有扇形板的测最结果不水平时.要采取措施调节至水平位置。
    经过上述处理.包二目前的空预器漏风率已降至6%以下.
2.2炉膛、烟道
2.2.1原因分析
    (1)炉膛漏风会降低火焰中心温度,使火焰中心上移,增加烟气量,同时,由于辐射传热最减少,对流传热量会增大,致出口汽温上升。包二的锅炉除渣采用十式排渣方式.在渣井和风冷排渣井之间设有液压关断门,甲乙两侧各5对,表l所示为该开关液压关断门的记录,由数据可看出漏风严重。
    (2)烟道漏风挤占了燃烧产物的容积空间,增大了烟气总量和烟气流速,提高了出口汽温;同时炉膛及烟道漏风增大了烟气容积,使空预器换热能力下降,排烟温度升高。
2.2.2处理措施
    (1)在炉膛与渣井间加装挡风护板,同时在挡板间要进行密封处理或直接焊接.尽可能减少漏风。
    (2)对发生变形的炉膛人孔门,进行更换耐高温密封材料处理,以增大人孔门刚度。
    (3)对燃烧器观火孔、炉体观火孔、人孔门等可能产生漏风的部位要进行封堵和加强密封处理,运行时保证上述各门严密关闭。
2.3制粉系统
2.3.1原因分析
    制粉系统漏风,会减小进入磨煤机的热风量,恶化通风过程,从而使磨煤机出力下降,电耗增大。漏人系统的冷风进入炉膛,导使炉内温度水平下降,辐射传热量降低,对流传热比例增大,同时还使燃烧的稳定性变差。由于冷风通过制粉系统进入炉内,在总风量不变的情况下.经过空气预热器的空气量减小,结果会使排烟温度升高,锅炉热效率下降。
2.3.2  处理措施
    (1)正常运行时保持合理的一次风压,磨煤机出口温度维持70—75℃。
    (2)保证密封风与一次风压差>2.5 kPa。
    (3)做到勤检查、勤排渣,保证一次风畅通。
    (4)定期更换密封装置。
2.4风机
2.4.1原因分析
    风机的漏风主要是由于风机挡板不严密所致。包二锅炉点火前必须启动引、送风机,保持合理的总风量及炉膛负压,所以需要不断调整风机挡板,使之与锅炉点火条件相符;点火时,还需调整一次风机的一次风量和风压来保证磨煤机的正常出力。因此,必须保证挡板的严密性和准确性才能减少漏风量。
2.4.2处理措施
    (1)风机选型时,要考虑到风机挡板的严密性与可调性。
    (2)风机安装后,调节挡板开度在0%—100%可调,如调不到零位,进行加装毡垫处理。
3、结束语
    锅炉的漏风是普遍存在的问题,对锅炉的运行安全、经济性影响很大。运行中应加强检查,发现漏风应及时消除。每次大修后,应进行漏风试验,保证漏风量不超过规程规定标准。对易出现漏风的部位,如磨煤机人口和出口、旋风分离器、给煤机、防爆门、检查孔等处、均应加强检查。
    包二近几年来的运行实践表明:通过采取一系列措施.锅炉的漏风率有效降低.起到了减少锅炉烟热损失,降低由烟温引起的设备低温腐蚀,减少送风机、引风机的运行负荷,降低电耗,节约厂用电等作用。

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