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75t/h循环流化床锅炉存在的问题及技术改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-07-22

1、引言
    石家庄永泰热电厂1#炉锅炉为杭州锅炉厂NG-75/3. 82 - M5循环流化床锅炉,于1995年10月投入使用,到2001年4月运行了约1470天,年平均运行290天。由于此炉型属于早期二级分离循环流化床炉型,在设备设计及制造上还很不完善,实际使用过程中陆续暴露出来很多缺陷。如燃烧室炉墙变形、损坏严重;炉膛与燃烧室之间的膨胀装置设计不合理;过热器、省煤器、低温分离装置磨损严重;床上点火耗油量大、安全性差等缺陷。因此,1997年以后全国同类型锅炉中有近1/3的已经进行了整体改造。另外,我厂还存在炉前三级给煤系统设计不合理等问题。每年平均停运检修时间在75天左右。因为锅炉可用率低,频繁发生受热面爆管事故,造成锅炉停运,严重地影响了企业的经济效益,30码期期必中销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。
    鉴于以上原因,从2000年底,在考察、借鉴全国同类锅炉改造经验,并征求有关高等院校的专家、以及原生产厂家杭州锅炉厂的意见的基础上,与无锡锅炉厂协作,在2001年4月—7月,利用锅炉大修时间对1#锅炉进行了改造。
2、改造项目及改造方案
2.1  锅炉原点火方式为床上点火,柴油机械雾化,耗油量大,点火时间长,着火困难。改造方案采用床下点火,前置两台燃烧器。经改进可以极大缩短点火时间,提高点火一次成功率。
2.2  锅炉燃烧室改造前为重型绝热炉墙,炉墙材料耗量大,运行中砖墙变形,维修周期短,维修费用高。改造方案采用水冷壁包覆,水冷布风板和水冷风室设计,水冷壁表面只有6—7 cm厚的浇注料,可以大大降低炉墙维修量和费用。
2.3  炉膛为半悬吊结构,燃烧室与上部水冷壁间的密封、膨胀装置,其滑块密封结构存在问题,炉膛水冷壁整体向下膨胀受阻,导致燃烧室支撑结构受力过大,部分钢梁弯曲、变形,在热态下水冷壁上移,吊杆松动。虽在燃烧室大修中进行了改造,但仍存在膨胀不畅的问题。这次改造全部改为全悬吊结构。
2.4  针对过热器(高温过热器、低温过热器)和省煤器等受热面局部磨损严重等问题,减少管排数,增大局部流通面积并在迎火面增加防磨护瓦;省煤器由螺旋鳝片管式改为直鳍片膜式。
2.5  旋风分离器磨损严重。由于防磨内衬普遍磨损,特别在局部(进口、筒心等部位)磨损尤为严重;且旋风筒内芯及出口连通箱磨损也非常严重,造成维修工作量很大,费用也相对较高。将分离器入口由切向改为蜗壳渐开线,直径增大,中心筒下部为垂直布置的百叶窗结构;落料区上部增设一小灰斗;分离器后的烟气经两侧及中间三个出口返回尾部受热面。
2.6  原设计炉前三级给煤方式,即电磁振荡给煤机、埋刮板输送机、螺旋给煤机。运行时三级给煤方式控制烦琐,给煤量不易匹配,经常出现断煤现象,影响安全运行。改造方案为一级螺旋给煤,变频控制。
3、改造前后技术、经济指标分析
    1#锅炉改造后,2001年冬季投入运行,运行情况稳定,除2次因改造施工问题引起的浇注料脱落造成停炉外,主要运行参数与1#炉历史最好运行年度2000年相比均优于改造前,数据统计见表1。
    由表1,可明显看出:
    (1)1#炉改造后锅炉效率提高了2.43%(在平均负荷相近的情况下,超过了历史上最好的2000年的水平),尤其需要说明的是,此效率是在冬运时,受国家政策的影响,入炉煤品质低下的情况下取得的。
    (2)改造后,t煤产汽量(折合成标煤)有了明显的提高。年可以节约标煤约为2 695. 99 t。折合原煤3 200. 61 t(以2000年原煤平均低位热值24 686. 80kj/Kg计算)。
    按每t煤150元计算,可节约人民币约48万元。
    (3)改造后,由于炉本体漏风大大下降,风机总电耗单耗下降了4.3 kWh/t蒸汽,按1#炉年蒸发量360 000 t计算,年可节电154.8万kWh,折合人民币49. 536万元(电价取0.32元/kWh)。
    综合以上可以得出,改造后,年可节约生产费用约97万元。
4、改造前后1#锅炉维修情况分析
    改造前后1#锅炉维修情况分析见表2。
5、结语
    1#炉改造后,经过近8个月的实际运行,特别是经过了冬运期间额定及超负荷工况下的运行考验,经过此次改造锅炉能够在额定负荷、超负荷工况下稳定运行,达到了预期目的。此次改造费用实际发生为184万元,根据历年1#锅炉维修情况,预计改造后每年可节约维修费用约38万元,考虑生产成本年降低97万元,全部改造费用可在1.5年内全部收回。

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