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35t/h锅炉烟尘治理 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-07-09

    原平化肥厂是一个年产总氨10×l04t的中型氮肥企业,生产用汽由3台(两开1备)济南锅炉厂产P35/39 - 450型抛煤机链条锅炉提供。该炉为敞开式炉膛,四周布满≠60水冷壁管,水平烟道内布置有两级过热器,尾部垂直烟道内布置有钢管省煤器和管箱式空气预热器,引风机前布置了文丘里除尘装置和麻石水膜除尘器。该炉负荷调节灵活,出力率高,煤种适应性广。但也存在一些问题:敞开式炉膛使烟气流程过短,大量细煤屑在炉内来不及充分燃烧,即通过烟囱排入大气,飞灰份额高达35%以上。而我厂以原烟煤为燃料,未经洗加工,煤质参数参差不齐,小于3mm的细屑一般可达40%~60%。这样既降低了锅炉效率,又加剧了尾部换热器及引风机的磨损,而80m高的大烟囱中常年排出的滚滚黑烟,更严重污染了城市环境,自投产之日起,便成为我地区乃至我省的一大污染源,这条黑色巨龙更成为我市最著名的标志性景观。针对这种情况,我厂于1996年5月组织工程技术人员与济南锅炉厂合作,进行35t/h锅炉烟尘治理技术攻关,设计安装了一套飞灰复燃装置,从而彻底解决了这一困扰我厂多年的环保难题。该项技改工程,还被省环保局评为1996年度环保改造样板工程。现将该装置的结构和原理简单介绍一下,30码期期必中销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的木屑生物质颗粒燃料。
    首先我们在过热器后水平烟道中,加装了两级惯性分离器。第一级为曲面槽形分离器,呈两排错列布置共23块,第二级为垂直曲面百页窗式分离器,一排共23块。为防止分离后的颗粒被烟气带走,我们还安装了一些防携带板。分离后的尘料经集灰斗、立管落入沸腾式返料箱。落灰立管必须保持一定的高度,以保证飞灰在立管中形成必要的料封,防止空气由返料箱上流,保证下灰稳定。返料箱的作用主要是调节控制飞灰输送流量。最后飞灰由喷射器经入炉喷射管送入炉膛,重新燃烧。喷射器主要是应用压力一速度能转换原理,形成负压抽吸落灰,并防止二次风回灌烟道。飞灰复燃装置原理图中的压力关系为:
    式(2)保证了飞灰复燃装置能正常工作。另外,流化风是为保证返料箱中的飞灰以悬浮态均匀地进入喷射器。
    飞灰复燃装置投运后,从炉膛看火孔明显看到有粗黑的粉团连续喷入炉内,一部分在空间悬浮燃烧,一部分落在赤红的火床上随煤层一起燃烧。飞灰复燃风还兼有二次风的作用,可加强炉内扰动混合,引导高温烟气至炉排均。为对改造效果有一定量的评价,我们于1996年8月23日~25日,按GB 1084-88《电站锅炉性能试验规程》,对改造后锅炉的主要指标进行了测试和计算,结果表明:
    (1)锅炉热效率平均值由75 010提高到80%以上。
    (2)烟气飞灰量减少一半,碳含量明显降低。烟囱排烟为纯白色至浅灰色,浓度和黑度均明显低于国家环保排放标准。
    (3)惯性分离器阻力损失为20~ 30mmH20,因此,不需更换引风机即可满足要求。
    但经一段时间运行,我们也发现一些问题:
    (1)入炉喷射管原设计材质为耐热钢,运行20多天就发现磨穿。鉴于该处使用环境十分苛刻,大量细灰粒长期对喷射管产生磨削作用,因此选材要求在高温下还需高度耐磨。为此我们重新选用高铬耐热铸铁RTCr16制作了一批备件,几年来使用效果良好,使用寿命大为延长。
    (2)原喷射管水平向下倾角设计值为40。经实际运行,复燃效果不好。为此我们大胆地把倾角改为400。几年的运行证明,这一改动非常成功。
    这套装置具有自平衡能力,操作方便简单,负荷适应性好,特别适用于细粉份额较高的煤种,对于同类型抛煤机炉确实具有推广价值,经济效益和环保效益都非常明显。仅以我厂两台炉改造的经济效益来说,每年可为我厂节煤7000t,价值37万元;因减少磨损,使省煤器、预热器、引风机叶轮使用寿命均提高1倍,每年可节省备件采购费43万元,两项合计每年为我厂节省资金80万元。

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