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410t/h循环流化床锅炉原煤仓堵煤问题改造探讨 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-06-02

1、概况
    茂名石化分公司动力厂2台410Uh循环流化床(CFB)锅炉是茂名石化100万吨/年乙烯改造的配套项目。主要设备包括2台410t/h循环流化床锅炉、1台40MW双抽冷凝式汽轮机和1台50MW发电机。锅炉主燃料为贵州煤,同时考虑渗烧部分石油焦,为此锅炉设计燃料为100%贵州煤,校核燃料为70%贵州煤+30%石油焦。点火燃料用轻柴油,采用炉内添加石灰石进行脱硫。燃料通过铁路运输在卸煤槽卸下,然后通过输送带进入干煤棚存放,经过筛选、破碎,最后通过栈桥输送到炉前煤仓。CFB锅炉主要向茂名石化公司100万吨/年乙烯等化工装置提供超高压蒸汽(12.5Mpa/530℃)、高压蒸汽(4.3Mpa/390℃)、中压蒸汽(1.7Mpa/290℃)、超高压锅炉给水、高压锅炉给水。富余的蒸汽将提供给热电二车间一台40MW汽轮发电机组和热电一车间的两台25MW汽轮发电机组发电。
    2台410t/h循环流化床锅炉于2004年4月18日开工建设。1#CFB锅炉2005年12月28日试运行,2#CFB锅炉2006年2月28日试运行。自锅炉试运行以来,原煤仓经常发生堵煤、搭桥现象,特别是阴雨天,煤的表面水分较高时更加严重,成为制约装置安全稳定运行的最大瓶颈。
2、现状
    煤前仓的频繁堵煤,造成了2台CFB锅炉8台给煤机几乎同时断煤,处理恢复不及时的,导致锅炉低温MFI'保护动作,锅炉跳停。为平衡锅炉汽压,在床温波动情况下,需频繁启停放空阀,造成锅炉启动放空排汽损耗大,锅炉效率低。表l和表2是煤仓改造前,锅炉煤仓堵煤和锅炉放空情况统计。
3、改造前的原煤仓设计简介
    茂名石化分公司动力厂2台CFB锅炉由FosterWheeler公司设计、制造,采用棱台形四分水、泥钢混合式结构。煤仓、炉前封闭式皮带给煤系统,四台给煤机进出口均设气动煤闸阀,并各引一路压力风送入给煤机防止炉火反窜。煤仓内壁衬2.OOmm厚不锈钢板,煤仓东西向与水平夹角分别为75.670、84.530、78.690、81.490,南北向与水平夹角分别为73.860、71,150,下部接小煤斗,煤仓上口为7100x3800mm,煤仓出口为900x460mm的矩形截面,高度10.50米,30码期期必中生产销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
    改造前采用的防堵措施:煤仓东西方位上各设置一台疏松机,北方位上各安装一台空气炮。原煤仓设计示意图见图1。
4、原煤仓堵煤原因分析
    ①原煤仓设计结构的分析
原煤仓呈棱台形,上口大,下口小,高径比太大。物料自上而下靠自重下落。下落的物料由于在方形容器内流动,故愈向下流动,面积愈小,对物料本身就形成挤压,摩擦系数增加是造成堵塞的主要原因。
    ②给煤机内部压力平衡的分析
    因为CFB锅炉的给煤机为压力式,为防止炉膛热烟气倒灌,给煤机采用一次风进行密封,压力为2-4kPa,在煤斗内会形成上托力,抵消了煤斗原煤的部分下滑力,这也是形成堵煤的因素之一。
    ③煤的表面水分问题的分析
    样煤的表面水分设计为8.46%,此含水量在茂名地区属于正常含水量。设计要求贮煤场必须全部设置干煤棚,防止煤在贮存期间雨水的浸入。茂名分公司动力厂CFB锅炉干煤棚分南、北千煤棚,煤棚全长156米,宽33米。由于压缩投资,原设计煤棚只盖了78米,因此,部分原煤露天存放或被雨淋湿,也是形成堵煤的原因之一。
    ④燃煤粒径问题的分析
    原煤粒径的大小,也会造成煤仓堵煤。因为煤粒度过细,煤粒之间相互作用增大,加速了煤在煤仓搭桥及板结。对2006年6、7月份人厂原煤的粒度统计见表3。
    从表3可见,入厂煤粒度小于0.45mm的平均比例为28.2%,为人炉煤粒度要求上限的1.82倍。粒度偏小的原煤再经过破碎机的破碎挤压后,煤粒度就会变得更细,可见,入厂煤粒径偏小,增加了堵煤的机率。
    ⑤解决问题的方向
    通过对影响原煤仓堵煤的因素分析,燃煤粒径,从工艺系统及供应等因素考虑,进一步采取措施较困难。燃煤表面水分的改进,可采取补齐干煤棚的屋面来解决,项目已列入公司技改计划。锅炉厂家不同意改造落煤管工艺流程,因此改造的重点应放在对原煤仓结构的改进上,如减少煤斗壁的阻力、增加煤的流动性、加大出口煤斗的尺寸等。东糖电厂等单位原煤仓的改造,证明此方向是可行的,可取得较好的效果。
5、改造的措施及效果
    (1)改造措施
    经过调研和分析,对2台410t/h循环流化床锅炉煤仓轮换进行了改造。改造的措施如下。
    ①在原煤仓标高26米处截除原煤仓下部分,改成喇叭段,增设二级缓冲煤斗。考虑到原煤的腐蚀性以及增加原煤流动性,决定在喇叭段、二级缓冲斗内壁上内衬5mm厚不锈钢板。
    ②增大给煤机入料口的尺寸。给煤机人口尺寸由原来的900mmx460mm增大到1200mmx800mm。另外,由于煤斗下料中心发生位移,给煤机入口皮带托辊数量,由3根增加到5根。
    ③煤仓内混凝土表面全部刷环氧树脂涂层防牯处理,增加原煤人口处流动性。
    ④拆除给煤机入口气动闸门,更换为插杆阀。
    ⑤重新安装75L型空气炮,保证每台给煤机煤仓南北方位有2台空气炮,并调整了空气炮出气咀角度,实现统一气源,远程控制。
    ⑥疏松机材质全部更换为不锈钢,确保运行中不出现折断现象。
    改造后的原煤仓示意图见图2。
    (2)改造后的效果
    改造后的1#、2#CFB锅炉堵煤现象大大地改善,特别是对水份比较大的燃煤效果更加显著,堵煤只是偶尔现象,可以保持煤斗较长时间不堵煤。锅炉放空量也大大降低,同时改变了CFB锅炉不能全烧原煤的现状。改造取得了预期目标。
①造后堵煤次数和放空量
改造后堵煤次数和放空量统计分别见表4和表5。
②经济效益煤仓改造后,锅炉启动放空量由原来的18.5吨/小时下降为2.47吨/小时,节约蒸汽16.03吨/小时,按锅炉一年运行8000小时计,每吨蒸汽成本100元计算,一年可节约蒸汽成本近1300万元。
   ③社会效益
   2台410t/h循环流化床锅炉煤仓的成功改造,大大地提高了CFB锅炉运行可靠性,为茂名石化分公司动力厂2006年全年实现节油20万吨,直接创造效益2.08亿元做出了积极贡献。也为2007年炼油项目CFB锅炉的设计选型提供了有益参考。
6、结束语
    茂名石化分公司动力厂2台410t/h循环流化床锅炉长周期运行,表明原煤仓的改造是成功的,可以得出以下结论。
    ①煤仓线型应尽量采用等截面变化率的双曲线或近似双曲线煤斗。
    ②给煤机人料口的尺寸应尽量放大。
    ③在给煤机上部设置敞开的缓冲煤斗,直接通煤效果更好。
    ④在缓冲煤斗上各安装。2台疏松机或振打器,提高通煤效果。
    ⑤建议大型循环流化床锅炉的煤仓内衬设计时采用耐磨金属板,厚度不小于5mm,煤仓与内衬板采用塞焊,焊点处应磨平修正,以减少内衬板变形、脱落等缺陷,增加煤的流动速度。
    ⑥建议大型循环流化床锅炉设计时增设给煤机出口气力密封装置,压住炉烟反窜,消除或减小给煤机内部密封压力,以增加煤斗燃煤的下滑速度。
    ⑦建议原煤仓设计时,适当缩小有效容积,上煤总量最好按锅炉满负荷运行所需5-6小时考虑,也就是。“勤上煤,少上煤”的原则。

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