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1号锅炉燃油系统运行分析及改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-05-01

1、号锅炉燃油系统运行分析及改造
    内蒙古国华某公司2x330MW锅炉,按引进美国B&W公司RB锅炉技术设计制造,为亚临界参数,中间再热,自然循环单锅筒锅炉。采用正压直吹MPS中速磨煤机系统,前后墙对冲燃烧方式,并配有B&W标准的双调风DRB型旋流煤粉燃烧器。
    30码期期必中销售生物质锅炉,生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。
    制粉系统采用MPS中速磨一次风机直吹式系统,每台锅炉配有5台MPS-ZGM113K型磨煤机,共20只燃烧器,前、后墙各10只,分3层布置在锅炉的前、后墙,下两层每排4只燃烧器各配1台磨煤机,上层前后墙4只燃烧器配1台磨煤机,油燃烧器与煤燃烧器一体组成整个燃烧器。
    锅炉点火采用高能点火器一油枪一煤粉燃烧器的2级点火方式。20只油枪的总出力约占锅炉出力的17%。燃油用蒸汽进行雾化。油枪规范列于表1。
1、运行中存在的问题
1.1  当辅汽压力为1.3—1.35 MPa,炉前雾化蒸汽调门全开时,总管压力仅0.75—0.9 MPa。由于雾化蒸汽压力低于油压,严重影响雾化质量和燃烧。
1.2锅炉冷态点火时油压波动、互相干扰,常常造成锅炉灭火保护动作。例如,1支油枪运行,点第2支油枪时,油角阀开启的瞬间油压会降低0.3—0.4MPa,常将第1支油枪也拽灭,导致点火困难,拖延启炉时间,浪费燃油。
1.3油枪雾化蒸汽由辅汽联箱供给,由于雾化蒸汽压力需要较高(1.3 MPa以上),所以需要辅汽联箱保持较高压力,而辅汽安全门压力整定值为1.6MPa左右,这样就会对辅汽系统产生一定的威胁,可能会由于蒸汽压力过高而导致安全门动作。
1.4所有油枪投入且无煤层工作时,锅炉出力达不到设计要求。
2、原因分析及改造
2.1炉前雾化蒸汽压力低的主要原因是:雾化蒸汽耗量大,超过总管的供汽能力。通过将雾化蒸汽总管减温出口截止阀后至12 m总截止阀前的一段改为直径76 mmx3.5 mm管子后,供汽能力得到提高。
2.2油压波动是由于在燃油喷入炉膛瞬间,来、回油管路内径过小,流量达不到要求所致。在燃烧器第1、2层(从下数)A侧前、后墙进油管路上加装4只襄式蓄能器,从而提高了管路内的流量。蓄能器型号NXQl-F4/10-H,压力为10 MPa,容积为4L。
2.3 为了降低辅汽联箱的工作条件,在没有其他用户时,辅联作为备用,用B4段抽汽供给。出于这样考虑,正常运行时单独让B7段抽汽供燃油雾化蒸汽。1、2号炉同时从B7段抽汽调门后引出直径为89 mmx8 mm的管子,经过2道手动门后接入辅汽联箱去燃油雾化手动门后,而且l、2号炉之间有联络门,这样的好处是2台炉的燃油雾化蒸汽可不通过辅汽联箱互为备用。在辅汽联箱不带燃油雾化蒸汽时,压力要求不高,就可以用B4段抽汽供给,大大降低了汽耗量,同时也满足了燃油雾化蒸汽品质的要求,使燃油系统运行更加稳定。
2.4将A、B、D、E层油枪出力由500 kg/h改成800kg/h,在油枪全部投入运行时能满足设计出力要求。
3、结语
3.1通过运行中观察、分析,找出锅炉冷态点火时油压波动大、油枪间相互干扰大,造成点火困难的原因,提出改造意见,分别在燃烧器第1、2层(从下数)A侧前、后墙进油管路上加装襄式蓄能器,这样点火时减缓了油压波动,不易造成冷态点火炉膛灭火保护动作,缩短了机组启动时间,清除了制粉系统跳闸后不能及时投入油枪的隐患,节约了燃油。
3.2让B7段抽汽单独供燃油雾化蒸汽,减轻辅汽联箱的供汽压力,改善了辅汽联箱的工作环境,降低了汽耗,取得了较好的经济效益。

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