河南省30码期期必中科技有限公司欢迎您!   30码期期必中服务热线:13409999881(贺经理)
30码期期必中 > 动态 > 生物质锅炉新闻动态 > 1#锅炉煤气燃烧器的改造

1#锅炉煤气燃烧器的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-04-12

1、概述
    马钢1#锅炉是上海锅炉厂生产的SG-220/9. 8-M295型高温高压锅炉,额定蒸发量为220 t/h,过热蒸汽出口压力为9.8 MPa,温度为540℃,于1993年12月投产。该炉配用二层煤粉燃烧器,一层煤气燃烧器,四角布置,切圆燃烧。煤气烧嘴放在最下层,型式为直流式,设计掺烧15%(按热值比)的高炉煤气。
    按上海锅炉厂生产设计额定工况下排烟温度157.6℃,高温省煤器进口烟温为617℃,预热器进口烟温度376℃,锅炉效率为89. 4%。而在实际运行中.为了降低马钢高炉煤气放散率,1*炉在额定负荷下,掺烧2.4万ms高炉煤气(相当于10%),排烟温度高达218℃,超出设计温度60.4℃,高温省煤器进口烟温为646℃,超出允许温度29℃,预热器进口烟温超25℃,锅炉效率为85%左右,最差达83. 9%。各段烟温超温和锅炉效率低成为两大难题,严重地影响了锅炉安全和经济运行。
    三门峡30码期期必中主要生产销售生物质锅炉,这种生物质锅炉主要燃烧木屑颗粒机压制的生物质颗粒燃料。30码期期必中
30码期期必中
2、问题原因分析
2.1直流煤气燃烧器原设计存在问题燃烧器原设计见图1。
    从图1中可以看出,这种燃烧器设计从燃烧角度来分析,是不合理的。由于煤气和周介二次风分别吹入炉膛,而煤气的流速45 m/s要比二次风的流速28 m/s高出许多,所以两者混合就相对较差,燃烧容易造成缺氧,不利于气体燃料完全迅速燃烧。这点从煤气燃烧的实际情况我们也可以看出,煤气主着火区往往都离燃烧器喷口1 m以上(好的着火区都在0.5 m左右)。同时由于煤气燃烧中心温度要低于煤粉燃烧中心温度,在加上烧嘴四周二次风的扰动,使烧嘴附近形成不了较高的温度场,破坏了高炉煤气完全稳定燃烧所必需的高温条件。
2.2  煤气燃烧对炉内燃烧的影响
    由于高炉煤气温度低、热值低、流速快、对煤粉燃烧影响大等特点。燃烧器在设计时没有充分考虑到如何强化本身燃烧,从而减少对煤粉燃烧的影响。煤气进入炉膛后要吸收炉膛大量的高温烟气卷吸热和辐射热,降低了下层煤粉稳定燃烧所需要的足够温度。严重的影响锅炉的正常燃烧,特别是在低负荷或煤种较差时,对锅炉燃烧影响更大,容易造成锅炉熄火,锅炉安全运行造成很大威胁。
2.3  煤气燃烧对各段烟温和炉效的影响
    由高炉煤气特点决定,高炉煤气燃烧火焰长,着火较迟,使得炉膛整个燃烧中心上移,造成炉膛出口超温和各段烟温升高。燃烧器在设计时,对如何缩短火焰长度和提早着火时间考虑不够充分。试验表明使用这种燃烧器,煤气量每增加900m3,排烟温度就增加1℃。由于排烟温度大幅度升高,使炉效率下降较为明显。
    这种燃烧器的优点是:结构简单,投资少,维护量小。
    当然,影响各段烟温和锅炉效率的因素很多,如锅炉设计型式、入炉煤种、锅炉负荷等,但这往往是改变不了的。
3  改造的具体方案
    根据以上对煤气燃烧特点的分析,我们对1*炉4个煤气烧嘴进行了优化设计,对煤气燃烧器的结构和燃烧方式都进行了改制,具体方案如下:
    方案1:1999年5月在利用1*炉大修机会,将原来的直流无焰燃烧器改为直流有焰燃烧器,见图
2、所示。
    从图2中我们可以看出,煤气在经过预燃筒被小油枪点燃后燃烧,当预燃筒内达到600℃时,将小油枪熄灭,煤气在预燃筒能连续燃烧。预燃筒内温度最高可达1 100℃,这样的高温烟气被热风吹入炉膛,提高了煤气烧嘴的出口温度,有利于下排煤粉的燃烧。
    通过多次实验表明:煤气量每增加1300m3,排烟温度才增加1℃。而且炉内燃烧十分稳定,各段烟温正常,达到了预期效果。但是,通过半年多的运行我们发现,虽然在预燃筒内增加了不少保温材料,使用强度较高的不锈钢,但是预燃筒内、外金属结构由于受膨胀和高温等多方因素影响仍被损坏,煤气泄露严重,严重影响人身安全。此外,这种燃烧器体积大、材料要求高、安装工作量大、系统复杂、运行操作繁锁、投资大等诸多不利影响。虽然,此项技术在理论上是成功的,但在实际的生产中,还是无法满足其安全运行。此项改造没有达到预期效果。
    方案2:总结以上两种煤气燃烧器优点,经多方考察,吸取马钢热电厂4*炉和首钢热电厂侧墙燃烧的成功经验,在不改变原炉膛受热面的情况下,利用2002年4月1*炉大修机会,再次对燃烧器进行了重新改造,燃烧器仍布置在炉膛四角。见图3:
    从图3中我们可以看出,这种双旋流燃烧器有三个显著特点:
    (1)煤气燃烧器内增加了焦炉煤气点火装置,其目的是利用马钢现有的高炉煤气和焦炉煤气,在点火初期和低负荷稳燃时,取代0*轻柴油,降低生产成本。
    (2)煤气和二次风出口增加了旋流装置,另外二次风又增设了导向装置,将出口的二次风折向高炉煤气旋流区内,便于煤气和空气充分混合,同时由于煤气混合气体的高速旋转,延长了煤气在炉膛的停留时间,对降低各段烟温起着积极的作用。这点从煤气燃烧的实际情况我们也可以看出,煤气的主着火区在燃烧器喷口0.5 m附近。
    (3)在烧嘴出口四周增设了卫燃带,减少了附近水冷壁的吸热,确保了烧嘴四周高温,有利于煤气、煤粉的稳定燃烧,降低了燃烧室火焰中心位置,对降低锅炉的排烟温度和提高锅炉效率,也都起着很重要的作用。
4、改造效果
    改造后我们就1*炉大修后各段烟温和锅炉效率,做了7个不同工况试验,改造效果主要在表现以下3个方面:
4.1  排烟温度的降低
    改造后我们通过实验,煤气量每增加1100m3,排烟温度增加1℃,虽然比方案1要低,但比原设计煤气对排烟温度影响小10%。同时改造后的煤气双旋流燃烧器,更有利用于煤粉、煤气燃烧的完全和稳定,使炉膛火焰中心位置明显降低,排烟温度大幅度下降,实验表明大修后比大修前排烟温度要低20℃。各段烟温均在允许范围内,避免了主要设备长期超温运行。锅炉安全经济运行的质量明显提高。
4.2  低负荷稳燃
    由于调度、设备、煤种等多方因素影响,锅炉常常低负荷运行,改造前,锅炉负荷只能降到160 t/h,大修后负荷能降到140 t/h,燃烧还相当稳定。特别是在锅炉点火初期,用焦炉煤气点高炉煤气,再用高炉煤气点煤粉,取得一次成功,节约了大量0*轻柴油,大大地降低了发电成本。
4.3环境保护
    改造后的1*炉,在不影响其它技术指标的情况下,能掺烧2.5万m3的高炉煤气和450m3的焦炉煤气。同时由于减少0#轻柴油使用,必然增加了1#炉各电场的投用时间。对降低马钢高炉煤气和焦炉煤气的放散率,保护环境都将起着重要作用。
5、经济效益
    1#大修高炉煤气改造,总投资15万元。对1#经济效益的分析,可从以下3个面可以看出。
5.1  启、停炉的节油
    在1#炉每次启动和停炉过程中,焦炉煤气的燃烧量为450m3/h,高炉煤气的燃烧量为2.4万m3/h,燃烧的热量相当于每小时2.3t0#轻柴油燃烧产生的热量,每次点火可以节省3个小时的燃油量,效益计算如下(0#轻柴油价格2 800元/t,高炉煤气热值3.7 MJ/m3,高炉煤气价格5元/GJ,焦炉煤气价格0. 45元/m3):
    2.3x3x2800-2.4x3x3.7x10x5-450×3×0. 45
    =1. 738万元。
    每年每台锅炉按3次启动,停炉3次(停炉用油量是启动一半)来计算,共计可节约资金:
    1. 738×3+1. 938×1.5=7.821万元。
5.2  低负荷节油
    根据1997年到2001年的燃油量统计,1#炉每月低负荷和设备消缺3次,每次按2h,助燃用油按2t计算,1*炉每年平均运行10月:共计可节约资金:
    2x3x10x2 800-2.4x2x3x10x3.7×10x5—450x2x3 xlOx0.45= 12.9万元
5.3  炉效的提高
    大修后的1#炉与大修前相比,炉效提高了1%,也就是每小时节约用煤28 x1%:0.28 t,每天24 h,每年按300天,煤价200元/t计算,共计:
    0. 28×24×300×200= 40.3万元。
    从以上统计可以看出:大修后的1*炉每年可节约成本61万元,3个月不到,就可以收回15万元的投资成本,经济效益显著。
6、分析与讨论
    (1)煤气燃烧器的结构和燃烧方式,对锅炉燃烧的影响很大,合理的结构和燃烧方式,都会使锅炉效率得到较大的提高。
    (2)这次煤气燃烧器的改造,虽然取得了一次成功,达到我们预期效果,但是由于受水冷壁结构的影响,烧嘴的流通截面积受到限制,因此掺烧的煤气量也受到限制,没有最大限度发挥它的作用。这为我们以后如何增加煤气掺烧量,发挥煤气烧嘴的最大经济效率,提供了可能。
    (3)此次改造为我们积累了不少有益的经验,为热电厂对2#、3#炉煤气烧嘴的改造坚定了信心:同时也为热电厂在今后探索发电不用油以及其它技术改造等方面,提供了不少宝贵经验。

  • 上一篇:65t/h生物质循环流化床锅炉热效率性能实验
  • 下一篇:35t/h循环流化床锅炉改造浅析
  • 更多
    30码期期必中
    木屑颗粒机