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回车转盘的研发及粉碎机改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-12-04

     2003年9月百鹤建材开发分公司成立以来,因劳动强度大、生产作业人员不稳定等原因,对劳动作业人员管理难度相当大。2007年为确保公司下达的生产任务、利润目标的顺利完成,分公司本着研发可行性技改小设备,对现有设备进行了改造,现介绍如下:
    (1)回车转盘的研发
    此改造项目以降低劳动强度、节省劳动力为目标,总投入约4000元。
    操作方法:人工拉空车顺钢轨拉到旋转平台钢轨上,再由人工推旋转平台手柄,旋至90。,当空车车轮对准回车线钢轨时,顺势一推便可使空车回推至钢轨。
    此回车转盘由三部分构成:地下预埋部分(底座)、旋转轴、旋转平台。
    地下预埋部分(底座):主要起到预埋基础作用。
    旋转轴:由轴承、加工轴、轴承外座等组成,轴承及轴承座之间采取过盈配合。
    旋转平台:旋转平台由圆形铁板,固定在旋转轴所引支架上,上部焊有钢轨构成。
    经济效益:节省劳动力,此岗位由原来4人减少到今年的2人,每月800元x2人=1600元,年节省劳动开支1600元/月×7.5个月=12000元。
    (2)自制旋风式板锤式粉碎机改造
    此项目是通过对生产实际情况的观察所研发,未投入任何成本,提高劳动效率达50%,
    自制旋风式板锤式粉碎机的筛底由3cm铁板加工,第一步:用气焊在铁板上按照预先画好的条形孔,垂直割成;第二步,加工好的铁板再用自制模具,千斤顶压制而成。此种方法加工的筛孔为条形垂直孔,在雨天粉碎原料(炉渣)或炉渣含水率较高时,设备粉碎效率极低,原因在于粉碎的炉渣粘在筛孔上,致使在下炉渣时粉碎炉渣落不下来。
    通过长期观察,小型技术改造将垂直孔加工成与加工铁板相斜的条形孔,即与板锤的旋转方向相同,这样粉碎炉渣较湿时,也能顺利落下,不粘筛底,大大提高了设备的工作效率。
    经济效益分析
    节省劳动力:此岗位由原来4人减少到今年的2人,每月650元x2人=1300元,年节省劳动开支1300元/月x7.5个月=9750元。
    节电费用:初步计算,50%×37kWxlOhx0.75'元xl00天=18500元

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