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∮2.2x7.0m生料磨台时产量降低的分析与处理 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-10-25

    我公司有∮2.2×7.0m并联圈流生料磨2台,配备NH X700高效转子选粉机和脉冲袋收尘。石灰石采用二级破碎,一级为PE600X900颚式破碎机,二级为∮1250×1000反击式破碎机,入磨物料综合水份控制在平均1.0%以下,并在磨前配备一台PC-D1210型超高细节能破碎机,生料磨(单台)台时一直稳定在36t/h左右。但自2006年元月份以来,台时产量下降明显,保持在32t/h,影响了公司的经济效益。为此,笔者从以下方面进行了认真的分析,并最终找出了解决的措施。
1、生料磨系统
1.1研磨体级配
    生料磨一仓长2.8m,有效内径2.lm,二仓长4.0m,有效内径2.llm,一仓采用双曲面衬板,二仓采用小波纹衬板,隔仓板篦缝为15mm,磨内风速0.8m/s,入磨物料筛析结果见表1,研磨体级配见表2。
    为恢复到原来台时,把二台磨的钢球倾出,重新严格按表1进行级配,但台时产量没有大的变化,仍平均在32.5t/h左右。
1.2选粉机系统
    停机对选粉机系统进行逐一排查,没有发现影响台时产量降低的因素。可见生料磨系统不是影响台时产量降低的主要因素。
2、入磨物料组分
  2006年1月份前后入磨物料组分见表3。
2.1钢渣及矿渣的影响
    为找出台时降低的原因,车间把钢渣改为铁粉并停用粘土质原料中的矿渣,经试验台时产量提高1.8t/h,显然它们是影响台时产量的重要原因。因配料中使用铁粉熔点高,熟料热耗上升300kj/kg以上,所以仍改用钢渣配料。
2.2无烟煤及矸石的影响
    从表3可以看出,在无烟煤及矸石变换用量比例后(排除钢渣、矿渣的影响),生料磨的台时产量才明显下降,因此可以认为无烟煤、矸石用量的变化与生料磨台时降低有重要关系,矸石及无烟煤成份分析见表4、表5。
    A、B矿煤同属河北无烟煤,但A矿煤属暗淡煤,主要由暗煤组成,光泽暗淡,具块状结构,致密坚硬,比重大,韧性大,脆度小,难破碎,表观水分“高”,实测小于8%,其碳化程度较深,其灰分主要是Si02、Al203等成分。B矿煤属半亮煤,碳化程度相对较浅,具有重量轻,硬度低的特点,B矿煤灰分可溶性金属氧化物较高。A、B矿煤相比,A矿挥发份相对较低,含石英、方解石等难磨杂质,相同车型的装载量A矿煤重量是B矿的1.6倍以上,且A矿矸石含量相对较多,每车扣0.4~0.5t矸石。以上这些因素因磨机前有超细破碎机而没有引起关注;另一点超细破碎机是锤式破碎机,破碎后的物料多数接近球形体,不易粉磨。
    因资源综合利用工作,在2006年1月后提高了矸石在粘土质原料中的含量,矸石本身具有硬度高,密度大,难磨的特点。因而两者综合作用,使生料磨台时大幅降低。为此我们对两种配比下的入磨物料进行W1对比试验,2006年1月前的Wf 14.34kWh/t,1月后的W,=17.32kWh/t,两者相差2.98kWh/t,可见,2006年1月后的生料易磨性较差。但也有人认为入磨物料既已经过高细破碎机破碎,细碎的无烟煤及矸石对磨机台时产量降低的影响也会大大降低,为此我们又进行了以下的判定:从选粉机回粉绞刀取样,目测所取样品中有部分煤颗粒,但样品颜色发白,用电磁粉碎机粉碎后发现其颜色大变,比一般的成品生料颜色明显黑,显然是含有较多无烟煤的缘故,用热量仪测其热量竞高达717.46×4.18kj/kg生料,比成品生料502 X4.18kj/kg高出42.9%,又测其成分Ca039.99%,Fe2034.14%,分别比出磨值Ca039.33%,Fe2032.46%高出1.68%、68.3%,因此可知A矿煤同钢渣一样同属于易磨性较差的原燃材料。
3、解决措施
    在找出影响生料磨台时产量降低的因素后,公司遂调整了无烟煤进矿点,平衡各矿点进货量,并增加了B矿进货量,以减弱由于增加矸石用量而带来的负面影响,新上专用于磨内的HT系列全自动除铁器,调整后生料磨台时产量由32t/h左右提高到36t/h,且最高台时产量达37t/h。

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