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篦冷机破碎机轴承温度高的原因分析 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-07-26

      5000t/d生产线配套丹麦史密斯公司生产第四代推动棒式篦冷机,型号SFC4x5F。自2008年3月投产后运转正常,具有自动化程度高、设备故障率低及维护简单等特点。但在2010年5月检修开车后,出现了篦冷机破碎机轴承温度高的问题,严重影响了设备安全运转。
1、现象
    5月24日窑投料,25日熟料产量达到5000t/d,但篦冷机破碎机轴承温度不断上升,无稳定趋势,机械和电气技术人员立即对破碎机进行全面检查,结果是轴承无异常响声,振动正常,润滑符合要求,自动测温系统正常,排除了机械和电气原因。当轴承温度快升至80℃时(正常值约40~50℃之间,80℃连锁跳停),为了保证正常开车,只能采取用压缩空气强制冷却、每12h人工强制加一次润滑油以及解锁等补救措施,想使轴承温度稳定至70C,但实测轴承温度仍在70~90℃,同时篦冷机壳体温度由日常的120℃上升到160℃。
2、影响破碎机轴承温度的原因分析
2.1篦冷机内高温风未及时排出
    由于沉降室分离效率不高,大量熟料颗粒进入AQC炉,使其底部存有大量积灰,造成AQC炉系统通风不畅,每班只能通过人工向外放灰来疏通管道,因此决定在炉下部安装FU输送机。但此时项目尚未完工,故推测因炉底部积灰严重,造成系统通风不畅,篦冷机内高温风未及时排出,引起篦冷机机体温度高。于是初步决定先将项目完工,再观察情况。26日12:00在FU输送机安装完工、炉灰拉空后,炉通风顺畅,但篦冷机机体温度高仍未有改变,可以判定不是因高温气体未排出引起的。
2.2篦冷机内部热工制度发生变化
    因该机经常发生堆“雪人”事故,并且出篦冷机熟料温度长期偏高,平均达200℃,严重影响系统生产。本次检修对篦冷机系统进行两处调整,一是前端更换6部能力更大的空气炮,加大对出窑熟料推吹力度,降低堆“雪人”几率;二是固定篦床风室摘掉70块风量调节板,强制增加冷却风量,对熟料进行急冷降温。因此推测是这两处改动引起机体温度高。
    27日6:30将前端空气炮停止工作,经过一天的观测,篦冷机机体温度仍高,可判定也不是因空气炮能力加大引起的。
    最后判断是因将固定篦床风室摘掉风量调节板,造成进入固定端冷风过大,高温熟料移动速度加快,造成在固定篦床停留时间缩短,高温熟料进入中温区,使篦冷机内高温区后移,低温区温度升高,引起破碎机轴承温度高。28日窑因电气故障停车后,将风室已摘除风板恢复原位,29日开车篦冷机机体温度降至140℃,轴承温度恢复正常。
3、结论
    篦冷机破碎机轴承温度高主要是由于润滑、机械和电气等原因引起的,工艺原因引起的情况很少,很容易被忽略。因此加强对热工设备工艺管理,保持科学、稳定的热工制度,对设备安全运转起着至关重要的作用。

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