1、问题及分析
1)在实际应用中,机体外的调节丝杠无法调节筛板横梁。原因:一是弧形筛板与机体两侧间距过小,机体内膛宽度为1440mm,筛板外侧宽度为1438mm,筛板外端与机体壁只有Imm间隙;二是筛板上面的机体壁上安装有厚度为30mm的衬板。正常生产时,筛板上部与机体两侧的衬板间塞满物料,筛板无法用调节丝杆向上调节,只有将转子吊出,清出筛板与衬板、机体间的物料,才可对筛板调节,而实事上是不可能经常停机做如此调节的。
2)圆盘间距小于锤柄厚度,造成锤头卡在圆盘间。锤柄安装锤头处的厚度为125mm,而各圆盘间的距离为120mm,在启车、停车时的惯性力下,尤其遇到难碎物件时,锤柄沿销轴回转经常卡死在两圆盘之间。而破碎腔内空间狭小,无法使用手锤或大锤将其击打出来,只能被迫将机盖吊去,再设法将锤柄取出,给生产造成很大影响。
3)锤柄材质强度不足。锤柄为铸钢件,打击板、反击板材质为合金白口铸铁,生产的第2个月,由于一锤柄铸造缺陷,在运转中折断,导致其它许多锤柄折断,筛板破损,打击板、反击板破碎,造成了重大机械事故。
2、改进方法
1)将弧形筛板架的宽度由原1438mm改为1400mm,即与机体两侧各有20mm的缝隙,同样筛板长度减至1410mm,即与机体两侧各有15mm的缝隙。改进后,筛板与机体两侧不再堆积、充塞物料,这样调节丝杠很容易地随时调节筛板横梁,使锤头与筛板保证合适的距离。
改进前,因筛板调节不灵活,锤头10d翻个,平均20d更换1套锤头,而改进后,平均40d更换1套锤头,可把锤头使用到极限状态,减少了配件消耗。
2)将锤柄安装锤头处的宽度由原125mm改为150mm,这样锤柄不可能再被圆盘卡住。并且将锤柄由铸造工艺改为锻造加工,避免因铸造存在的缺陷。打击板、反击板的材质由原合金白口铸铁改为ZGMn13。
改进前打击板、反击板几乎每月都有裂纹或断边角,经常造成事故。改进后已运转半年多没有一块反击板、打击板出现裂纹,并且磨损也很少。