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PLM3000破碎机锤体布置方式改造及应用 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-05-05

    兖矿集团有限公司东滩矿综放工作面配套的SZZ - 1000/400S转载机和PLM3000破碎机均为西北煤机厂制造,破碎机锤体经过现场使用一段时间后,经常出现不同程度的磨损,致使破碎煤、矸块度加大,造成溜煤眼下口堵塞,对安全生产造成较大影响。经现场实际观测和对现有锤体布置方式、破碎工况分析和理论计算,决定对锤体的布置方式进行改造,2002年4月28日改造后的锤体开始投入使用,效果良好,现将锤体改造及现场使用情况做简要介绍。
1、主要技术参数
PLM3000型破碎机主要技术参数:
破碎能力/t h-1    3 000(峰值3 600)
最大入口断面/mm×mm    1 000×1 000
出口粒度/mm    300
破碎轴转速//min - 468
 SZZ - 1000/400S型转载机主要技术参数:
运输能力/t h-l:    2 600
链速/1TI s -1.48
电机额定电流/A    252
破碎轴及各锤头的主要结构如图1所示。
    现场安装调节板4块,其中835 mm三块,a15mm -块,总调节板高度h=120 mm。
    破碎轴及各锤头的主要尺寸测量结果为:锤头距转载机刮板上平面间距为220~ 226 mm;破碎轴圆周下平面距转载机刮板上平面间距为365 mm;转载机刮板上平面距破碎机溜槽中板100 mm。
2、理论计算该破碎机破碎块度几何尺寸
    破碎轴转速为468 r/min,即7.8 r/s,则每转时间为0.13 s。
    此时,刮板机运行间距为L=192.4 mm。
    通过与测量数据对比,确定破碎块度最大尺寸如下:
    当煤矸厚度小于220 mm时,宽度为1126 mm,长度为任意大小的碎块均可通过。
    当煤矸厚度大于220 mm时,破碎最大块度为1126 mm×365 mm×91.2 mm,其出现的概率为1/2周;出现468 mm×365 mm×192.4 mm块度的概率为1周。
3、破碎锤体布置方式改造方案
    通过以上情况分析,该破碎机锤体呈圆周180°对称布置,在其每周的破碎过程中,始终出现1/2周的闲置时间无法实施破碎,造成块度横向和纵向的几何尺寸加大,参照文献[1]和[2]的有关要求及规定,通过传动分析计算,决定对现有锤体布置形式进行改造,加设两件宽型锤体,与原锤体呈对称900沿轴向平衡分配布置,布置方式如图2所示。
    (1)锤体底座采用焊接工艺与破碎轴连接生根,锤体底座结构如图3所示。
    (2)焊接工艺要求:由于新配锤体底座采用45号钢锻造,与破碎轴材质有较大差异(破碎轴采用中碳钢铸造加工),对焊接工艺提出较高要求。通过与西北煤机厂有关专业技术人员共同分析研究,决定采用J506中碳钢焊条,恒温焊接(焊接件温度始终不低于200℃),焊缝保温处理(保温100℃,2~3 h),以确保焊接质量。同时为保证锤体底座与破碎轴焊缝有效接触面积,锤体底座四周采用30 mm×40 mm的焊接坡口,且中间加补4个032 mm通孔塞焊加固。为保证锤体底座与锤头连接强度,在锤体底座与锤头之间除采用焊接外,同时在其四周贴补4块a16 mm钢板,锤头前端和上部补焊耐磨焊道。
4、改造后破碎块度控制及设备运行情况分析总结
    由于新加2件宽型锤体,较以前破碎轴的工况发生变化,破碎块度的几何尺寸在横向和纵向都得到有效控制,从理论分析破碎煤矸块度的最大几何尺寸如下:
    (1)当煤矸厚度小于220 mm时,宽度为1126mm,长度为任意大小的碎块均可通过。这由破碎锤头高度和破碎腔体宽度确定,与改造前没有发生任何变化。
    (2)当煤矸厚度大于220 mm时,破碎最大块度为1126 mm×365 mm×48.1 mm,其出现的概率为1/4周,与改造前相比块度大小和出现概率都减小了一半;其次出现468 mm×365 mm×96.2 mm块度大小和的概率同样减小了一半。
    (3)经过对现场一周使用情况观测,新加设的两件锤体各处焊缝良好,未发现开裂现象,锤体底座及锤头磨损量很少,破碎轴运行平稳,破碎频率加大,破碎机身振动略有加大;因改造后的锤体为900圆周平分布置,高度大于220 mm的物件通过时较为困难,对转载机运送较大物料时造成一定影响;同时锤头的加设对安装、拆卸破碎轴造成一定困难。
    (4)现场用钳流表对转载机和破碎机工作电流进行多次测量,未发现比改造前有较大变化,电机工作状态稳定;煤流环节出现大块度煤矸的频率明显降低,溜煤眼下口未再出现堵塞现象,从一侧面反映锤体布置型式改造达到了预期的目的。
5、下步改进意见
    (1)破碎锤体底座结构调整:将原设计的4个32 mm塞焊孔改为2个060 mm中间布置的塞焊孔,以进一步加大焊接面积,提高锤体底座的焊接可靠性,新锤体底座结构如图4所示。
    (2)将锤体底座与锤头之间贴补的4块普通钢板改换为高强度耐磨板,以提高锤体整体性能。
(3)加大锤头前端和上部的耐磨焊道高度。
    以上改进方案首先在东滩矿4311工作面配套的PLM3000破碎机锤体改造中实施。
    与西北煤机厂合作对东滩矿4307综放工作面配套的PLM3000破碎机锤体结构及布置形式进行彻底改造:取消原设计中间1组锤体,将其沿轴线对称分布在破碎轴左右两侧第2个圆箍上,使其与原设计的两组宽型锤体沿轴向和径向对称布置;同时在现有改造锤体的基础上再加设两件宽型锤体(共计增加2对4件锤体),同样与原设计锤体呈对称900沿轴向平衡分配布置,布置方式如图5所示。通过改进后的破碎轴最大破碎块度虽然与增加1对破碎机锤体时没有发生变化(当煤矸厚度小于220 mm时,宽度为1 126 mm,长度为任意大小的碎块均可通过;当煤矸厚度大于220 mm时,破碎最大块度为1126 mm×365 mm×48.1 mm,出现的概率为1/4周,其次出现468 mm×365 mm×96.2mm块度的概率为1/2周),但比增加1对破碎锤体时破碎块度在轴向上的尺寸得到进一步控制,改造后的破碎轴锤体整体布置结构比增加1对破碎机锤体时更为合理,运行平稳性能将进一步提高。

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