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PEX-250x750颚式破碎机的改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-04-15

    立窑熟料卸料口安装了一台PEX-250x750型颚式破碎机,性能参数为:进料口尺寸250mm x750rnm(最大给料粒度210mm),排料口宽度15mm×70mm,偏心轴转速330r/min,生产能力13~50t/h,电机功率22kW,其性能参数虽然可以满足窑生产需要,但常出现轴承转动阻力大、被磨损或轴被卡死现象,导致轴承更换及停窑频繁,也影响窑热工制度的稳定和熟料质量的提高。经过认真分析,我们认为产生这种现象的主要原因有以下两个方面:
    (1)出窑熟料温度高(>180℃)。热量通过动颚传递到偏心轴上,使轴承温度升高(> looc),远远超出70℃极限温度要求,导致加入轴承中的二硫化钼锂基润滑脂溶化后流出,降低了润滑作用,因而轴承被磨损。
    (2)轴承部位虽然有迷宫密封,但由于高温使润滑脂溶蚀而受到磨损,降低了密封性能,粉尘不可避免地进入到轴承中,导致转动阻力增加,甚至轴被卡死等故障。
    对此,我们在2008年12月对其实施了技术改造,技改前后的结构示意图见图1。技改过程及其具体方法如下:
    (1)先将一段长100mm、内径与原润滑脂注入孔径相同的钢管焊接在原注油管口上,将其加长。
    (2)紧贴偏心轴外壳后半周并沿动颚筋板向下至筋板底部,采用5mm厚钢板焊接一个形如“问号”的连通水箱,将偏心轴外壳后半周和动颚筋板包裹起来(见图中19),其水箱体宽度稍小于轴的长度和活动颗板宽度,以不影响动颚部前后摆动为宜。偏心轴部分水箱注水层平均厚度为50mm,筋板部水箱厚度约等于筋板的宽度。水箱设有上端出水口与下端进水口,在水泵作用下,水在箱体内形成自下而上流动,出水流人冷却池,冷却后又泵入水箱,形成循环水路,通过水冷却动颚降低轴承温度。经过技改后,该机连续运行四个月以来效果明显,表现在以下五个方面:
    (1)在料温>180℃条件下,偏心轴承温度已由技改前100℃以上降至30℃以下。
    (2)偏心轴温度降低后,大幅度减轻了润滑脂溶蚀,其日平均消耗量已由技改前4kg(费用相当于120元,d)降至0.5kg(费用相当于15元/d),仅此一项,每天节资105元,年累计节资3.6万元左右。
    (3)轴承的润滑得到改善,使该机效率得到了充分发挥。技改前,平均每月最少需要更换两次轴承,维修量大,占用时间多,运转率降低3.5%;且费用较高(每月更换轴承平均需要8400元,年累计平均需9.24万元左右)。技改后,实现了轴承检修为“零小时”的突破,轴承消耗费用预计年可节资近0.2万元左右(含检修工时费用等)。
  (4)该机运转率提高后,为窑安全运行创造了良好的条件。窑月平均运转率已由技改前的91.31%提高到95.18%,在四个月中实现增产熟料318t,增加产值9.56万元。
    (5)窑的运转率提高后,不仅为窑连续运行和热工制度稳定奠定了良好基础,同时也促进了熟料质量明显提高。熟料28d抗折,压力学性能由技改前平均6.4/39.50MPa提高到7.1/43.30M Pa,其抗压强度提高率为9.62%。

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