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HP500圆锥破碎机在程潮铁矿选厂的应用实践 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-03-28

    程潮铁矿是全国大型地下黑色金属矿山之一,是武钢集团公司主要的优质自产矿石基地。近年来,随着生产的快速发展,2001年7月至2002年3月,该矿对选厂进行了大规模的改造,引进了HP500圆锥破碎机3台,取代了PYB、PYD +2100圆锥破碎机,形成了年处理原矿石280万t、生产铁精矿120万t的生产规模。
1 、HP500圆锥破碎机主要结构与工作原理
    该机是由6个“过铁”释放液压缸、8个锁紧液压缸组成的多缸液压圆锥破碎机。主要结构有水平轴、大小伞齿轮、主轴、偏心套、球面瓦架、球面瓦、动锥总成、定锥总成、调整环、主机架等,结构简单、紧凑,能自动调节排矿口的大小。
    高压电机拖动水平轴运转,水平轴端部的小齿轮驱动装于偏心套法兰上的大齿轮,大齿轮带动偏心套围绕主轴高速运转。动锥球面轴承坐在主轴顶部的球面瓦凹面上,而动锥下衬套则套在偏心套上。在偏心套的偏心或旋回运动过程中,借助动锥衬套与偏心套间的接触来驱动动锥。当动锥靠近定锥时则矿石处于被挤压和破碎过程,而动锥的另一面离开定锥。此时,碎矿靠自重从两锥体底部排出。
2、使用初期存在的主要问题
    2002年3月10日HP500破碎机安装调试完毕投入生产后,因生产工艺、辅助设施及其他客观因素的影响制约,半年时间内,HP500破碎机并没有发挥出生产高性能特点。其设备经济技术指标和破碎产品质量没有超越原来的PYB( D)型+2100圆锥破碎机。经研究发现,以破碎机为核心的破碎系统主要存在以下几个问题。
    (1)破碎机给料偏稀、给料不均匀,没有实现料位高出分料头300mm的料腔挤满给矿,造成破碎机衬板异常磨损,故障率高。
    (2)破碎机“过铁”现象时有发生,严重威胁设备的正常运行。
    (3)破碎机破碎作业时存在“研磨破碎”等多种破碎方式,破碎机循环负荷大、能耗高,严重影响产品性能。
3、技术改造的内容
    (1)破碎机正常化的实现。2002年4月至9月,为技术改造的第一阶段,重点对破碎机的给料部分进行了改造。将破碎机的给料漏斗进行技术改进,在漏斗底部焊接1个规格一定的套筒,实现料流对准破碎机分料盘360。均匀给矿,消除给料偏析现象(图1)。严格控制+300 mm的大块进入中碎机,均衡组织生产。将650 mm宽的4条细碎给料皮带改为800 mm,适当调大细碎矿仓排料口(闸门控制),加大给矿量;2台R1406SE -G双层振动筛联锁为1组,同时对1台细碎机给料。实现破碎机给料料流稳定、料腔挤满给矿(2台细碎机已经彻底实现,中碎机状况有明显改进),破碎时“研磨”现象大大减少,形成以层层“挤压破碎”为主、“折断破碎”为辅的破碎方式。在中碎机给料皮带、细碎机4条给料皮带上分别安装磁性矿石金属探测器,进行人工捡铁,破碎机“过铁”现象基本消除。
    通过上述技术改造,同时制订相关管理制度加强破碎机的点检维护、使用操作。从2002年10月份起,3台破碎机运行状况基本上正常,为生产提供了合格的产品。
    (2)破碎机自动化的实现。2003年随着该矿球团厂的建成投产,为了给球团厂提供合格的足量的铁精矿原料,公司和矿对于选厂的破碎与磨矿工艺控制提出了更高的要求,破碎系统方面,配套先进的控制系统,改变旧式的手动给矿调节方法,充分发挥破碎机的生产效率,实现两段破碎之间的负荷平衡,有效保证重要工艺参数。2002年12月至2003年10月,为技术改造的第二阶段,重点对破碎机进行自动化改造。
    根据现场条件对3台破碎机完成了自动给矿控制:自动化系统检测了破碎机机腔料位、电机电流、给矿量、油温油压等关键参数,同时改善中碎和细碎给矿系统调节手段并加以自动控制,使破碎机处于最佳安全运行状态。自动控制的控制框图见图1、2。30码期期必中
    当料位计处于维护或出现故障时,以破碎机电流作为控制目标,保证负荷电流在额定电流的80%左右;在中碎控制中采用先进的变频技术,在细碎控制中引入电动液压设备取代以前人工闸门,使得中、细碎给矿调节手段先进,操作简便、灵活,人工只需在集控计算机上修改控制目标,自动化系统即可自行完成调节功能,自动适应生产要求的变化,设备达到最佳运行状态,降低损耗,进而提高整体运行效率。
    (3)技术改造效果,前后两次对破碎机进行技术改造后,目前中碎机台时处理量比2002年提高33.48%,达到569. 76 t;细碎机台时处理量比2002年提高13. 54%达到182.17 t,入磨粒度-11 mm占95%以上,实现了多碎少磨。
4、生产运行情况
    (1) HP500圆锥破碎机自2002年投入运行后,随着不断地技术改造,原矿处理量增加,一段磨矿钢球消耗逐年下降,产品入磨粒度- 11 mm及以下含量逐年增加。统计结果见表1。30码期期必中
    (2) HP500圆锥破碎机备件消耗及故障率统计,见表2。30码期期必中
    从表2可知,2002年9月份破碎机第一阶段技术改造完成之前,故障率高,主要消耗备件包括因管理缺陷造成烧损的铜套2件及快速磨损的动、定锥衬板。2003年备件消耗基本上全是动、定锥衬板。2004年除中碎机更换大伞齿轮1件外,其余全为衬板。衬板使用寿命逐年提高,故障率逐年下降。
5、结  论
    (1) HP500圆锥破碎机经过不断技术改造,不仅大大提高了生产能力和产量,而且操作简便,易于实现自动控制。
    (2) HP500圆锥破碎机投入运行正常生产后,入磨产品性能均匀、细颗粒增多,使一段磨机电量、钢球单耗明显降低,年效益600万元以上。

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