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杏花选煤厂原煤车间破碎机改造应用与维护

发布时间:2014-08-08 14:41    来源:未知

0、前言
     杏花选煤厂经过可行性研究于2004年11月在不影响正常生产的情况下,将二段两台PEF400×600型颚式破碎机改为2PCL - 400×750型高强力双齿辊破碎机,经过一年多的生产运行,已完全解决了破碎粒度部分超限的问题,牙齿的修复,供油管的改进,使破碎机得到很好的维护与保养。
1、2PGL - 400×750双齿辊破碎机
1.1主要结构
    由电动机限矩型液力偶合器、联接罩、减速器、机体、滚轮托架、集中润滑系统、电气控制系统等组成。
1.2主要特点
(1)自动化程度高,运行可靠
    采用PLC自动控制系统,实现对破碎机给料、排料等环节运行过程的程序控制,避免了在破碎过程中因出现故障而发生堵料、烧电机等事故。
    (2)机械性能稳定
    ①采用双电机缓慢启动,联接电动机和减速器的限矩型液力偶合器,既可减少起动时的冲击和振动,又起过载保护作用。
    ②运转时平稳、噪声低。
    ③根据原煤性质的变化,由液压(手压泵和油缸)方式调节两齿辊间距(装有止退装置,工作时两齿辊间距不变,出料粒度稳定)来控制出料粒度的大小。
    (3)维修方便
    该机占有空间小,主机底部安装四个滚轮,并可在导轨上沿直线滚动。当主机在工作位置时,将滚轮处的滚轮托架与导轨用M16×80螺栓紧固,使机体与基础固定成为一体。当主机需要维修时将紧固螺栓拆下,可以将主机整体沿导轨移出工作位置,以便有足够的空间维修。
    (4)齿板设计了新齿型,齿表面堆焊了优质耐磨材料,延长了使用寿命。
2、安装
    将导轨工字钢安放在平整的水泥地并与预埋钢板焊牢。
3、效果分析
3.1工艺性能对比分析
    (1)PEF400×600颚式破碎机与颚板平行方向没有作用力,如果某方向粒度- 50 mm,另外方向粒度+50 mm,就有可能得不到破碎,而2PGL-400×750高强力双齿辊破碎机齿牙的均布,粒度控制良好。
    (2)由于精煤最大粒度为13 mm,因此,人洗原煤中13mm以下的物料对精煤的产率有一定的影响,通过13 mm的筛子对破碎后的原煤进行筛分,实验结果见表1,经过三个月的生产实践,2PGLA00×750破碎机各项性能指标完全达到预期效果。与原工艺相比,主洗精煤的产率增加了0.60% -1.08%,平均为0.84%,洗混煤产率降低了0.61%-1.10%,平均为0. 855%,由此分析,精煤产率的增加主要是由于洗混煤产率的降低所致。
3.2经济效益分析
    该厂2003年精煤回收率年平均为42. 35%,改用新工艺后,精煤回收率平均增加了0.84%,达到了43. 19%,以年人选原煤160万t计算,每年增产精煤量为:
4、破碎机维护保养
4.1齿牙的修复
    齿牙破损较重,应及时更换,换下的齿板在齿牙破损处要进行预热(350。C左右),同样耐磨焊条也要在250qC状态下预热1小时,焊接时要注意用小电流短电弧堆焊,以确保修复齿牙的质量。
4.2供油管的改进
    由于供油铜管在接头处易损坏,会导致漏油和加不进油现象,如不及时发现,会让轴承处在长时间缺油状态,轴承易受损坏,我们采用内径为lO mm的高压耐油胶管替改了原来的铜管,并采用了高压快速接头设施,有效解决了铜管易损、易折、漏油等一系列问题。
5、结语
    经过一年多的投入使用,2PCL-400×750型破碎机不仅为杏花选煤厂增加了可观的经济效益,同时也改善了现场的工作环境,减少了设备的维修工作量,降低了维护成本。为今年4月对原煤改扩建,尤其是破碎系统的技术改造奠定了基础。
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