1、生料磨原始状况
∮2.6 mx13 m生料磨为湿法开流磨,生产能力为50 t/h,分3仓,配套电机为YR1000-8/1180。其工艺参数见表1。
2、技术改造
2.1 一仓衬板的技术改造
该磨一仓衬板为凸棱形,材质为ZGMn13,其结构形式见图1。该衬板由螺栓固定在磨机简体上,在磨机运转过程中,提升钢球及物料对螺栓产生的剪切力经常将螺栓剪断,从而造成掉衬板冲刷简体现象,使磨体严重磨损,缩短了磨机的使用寿命。
为此,我们对一仓衬板作了如下改进:一是将衬板改为环形沟槽衬板,这种衬板除具有凸棱形衬板的优点外,其安装成整体后形成环向沟槽,使研磨体的运行轨迹更加清晰,从而减少了研磨体的互相撞击,同时增加了钢球与衬板的接触面,减少了冲击负荷,提高了衬板的使用寿命;二是将衬板螺孔改为椭圆形沉孔,减弱了应力集中,且使联接螺栓与衬板结合面大,联接强度高,螺栓不易断裂,30码期期必中生产销售球磨机、雷蒙磨粉机等磨机机械设备。
2.2隔仓板的改造
磨机隔仓板由筛板及中心圆筛板通过螺栓联接而成,见图3a,筛板与中心圆筛板靠凸台定位,筛板凸出部位无保护措施。这样,在磨机运转过程中,研磨体直接冲击凸出部位,从而使筛板凸出部位经常疲劳断裂,严重影响衬板的使用寿命。此外,隔仓板中心圆筛板直径为∮1.3 m,筛板与中心圆筛板联接螺栓距仓底高为0.798 m,而磨机填充率为26%以上,球锻距仓底0.92 m,筛板与中心圆筛板联接螺栓在球、锻面以下。这样在磨机运转过程中,螺栓保护装置就起不到保护作用,研磨体直接磨损联接螺栓,久之,则会使螺栓磨损脱落,造成隔仓板松动变形。为此,我们对隔仓板进行了如下改造:
一是将筛板设计成平面形状,筛板与中心圆筛板靠中心圆凸台定位(见图3b),这样,研磨体冲击点就由筛板凸台平面变为中心圆筛板圆周面,从而消除了因研磨体冲击造成筛板断裂的现象。
二是将中心圆直径缩小300 mm,同时将筛板内圆直径缩小300 mm。这样,筛板与中心圆筛板联接螺栓距仓底0.95 m,在球、锻面以上(图3b),大大减少了球、锻对联接螺栓的冲刷,从而降低了联接螺栓的磨损。
2.3 进料套管结构的改进
原进料套管结构见图4a,物料靠惯性自行冲入磨内。我厂物料均化效果不好,当物料状况复杂,或想提高磨机产量时,往往由于进料效果差而达不到目的,而且还会造成返料、停磨、污染磨头瓦和地面环境等现象,增加了工人的劳动强度。为此,我们将进料套管改成螺旋套(图4b),物料靠螺旋强制导入磨内,提高了导料能力,为磨机增产提供了保证,同时消除了返料造成的磨头瓦及地面环境的污染。
2.4 调整磨机结构及研磨体级配
原磨机一仓过长,破碎能力过强,能力富裕。为此我们将磨机一、二仓隔仓板前移一块衬板的距离(320 mm),以保证各仓能力均衡。同时,为适应一仓缩短及磨机衬板形式改变后磨内环境的变化,保证一仓的工作能力,我们将一仓配球方案由多级配球改为两级配球,即使用∮90 mm大球粉碎物料,保证粗物料的破碎,使用∮40 mm小球填充大球间的空隙,将物料挤至大球作用区内,以提高大球的粉碎功效,同时将大球的能力充分传递给物料,以增加其研磨作用。研磨体级配调整后,在一仓填充率不变的情况下,物料得到充分破碎、研磨。调整前后磨机各仓的结构及研磨体级配情况见表2。
此外,我们将隔仓板篦缝由原来的8mm改为6mm,有效地防止了大颗粒从破碎仓进入细磨仓。同时适当增加磨机二、三仓研磨体的填充率,使一、二、三仓料面呈阶梯状递增,以减缓物料的流动速度,使物料在各仓内得到充分破碎和研磨。
3、技改效果
通过上述技术改造,有效地发挥了磨机的工作能力,磨机各项产、质量指标大幅度提高,同时延长了备件的使用寿命,磨耗也有所降低。