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LS400螺旋输送机吊轴承及尾轴结构的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-03-18

    我公司煤粉制备系统在2002年4月投产,制得的煤粉通过两台LS400xl0000螺旋输送机输送到煤粉仓内。输送机水平放置,每台输送能力39.6m3/h,主轴转速45r/min。投产初期,输送机多次出现故障,造成吊轴及其轴承损坏,相邻主轴的连接销钉断裂,螺旋叶片严重刮碰壳体,脱落的零部件和润滑油脂等堵塞煤粉秤系统,直接影响到设备正常运转。
    经检查分析,设备故障是由吊轴承密封结构、轴承选型及输送机尾轴结构不合理造成的。对此,曾向设备生产厂家咨询维修事宜,但是其答复是只有更换新件。对此,我们决定本着进行较小的改动,较少的改造成本,达到较好的使用效果的指导思想自行改进此设备,最终取得了满意的效果。
1、吊轴承和尾轴结构及故障情况
    输送机吊轴承和尾轴结构见图l、图2。
    输送机主轴等分为3段,通过中间吊轴相连,连接处采用槽口结构,用销钉连接。输送机主轴尾部采用外置的短轴与主轴连接,同样采用上述槽口结构,用销钉连接。外置短轴的轴承为一盘1212调心球轴承。头轴即动力输入端,也是采用外置短轴结构。
    原吊轴承采用6216深沟球轴承,未带防尘圈,轴承的防尘密封靠轴承端盖上的毛毡密封。通过引到壳体外的加油管路对轴承进行润滑。由于吊轴承处在大量较高温度的煤粉中运转,密封毛毡在此环境中很快失效,煤粉很快进入轴承内部,与润滑油混合,形成磨料,致使轴承较快被磨损而失效,造成中间吊轴下沉、螺旋叶片刮碰壳体、螺旋叶片变形严重及吊轴损坏等。为了延长轴承的使用寿命,增加向吊轴承内部注润滑油的频率和用量。但此时较多的润滑油混合着煤粉,从吊轴承端盖溢出,进入煤粉仓,造成煤粉仓内煤粉结皮,产生较大的煤粉自燃隐患。
    尾轴位置的短轴支撑的调心、纠偏效果较好,但是主轴每转一周,槽口有两次处于垂直方向,此时,由于槽口间隙的存在,以及螺栓和螺孔之间的间隙影响,外置短轴和尾轴会产生轴向位移和偏转,使主轴下沉两次,对输送机整体及壳体产生两次较大的冲击,严重影响设备的安全运行,外置轴承座的轴承使用寿命也较低。
    对于头轴,由于外置的短轴支撑较好,因此此处连接和轴承较少出现故障。
2、改进措施
2.1吊轴承机构的改进
    将深沟球轴承6216更换为带双面防尘圈的深沟球轴承6216-2z。由于此轴承内部自带润滑脂,这样就避免了由外部向轴承内加注润滑脂,造成煤粉污染的问题。其次,将轴承端盖密封结构由毛毡密封改为聚四氟乙烯密封。聚四氟乙烯密封的耐磨性较好,因此密封性较高,使煤粉较少进入轴承座内,并且轴承6216-2z自带的双面防尘圈对轴承产生第二道密封保护。改后,吊轴承的使用寿命由原来的1个多月延长到8~10月,较好地提高了设备的运转稳定性,提高了其运转率,减少设备维护量。改进后的结构如图3所示。
2.2尾轴连接结构的改进
    为避免尾轴处槽口处于垂直方向时,尾轴与其外置短轴的轴向位移和偏转,采用增大尾轴与其外置短轴的连接刚度的方法来解决。
    具体方法:在外置短轴上车出螺纹,通过槽及其销钉,使用圆螺母、止退垫圈等锁紧方式构成固定性较好的连接。这样,既可以避免此处形成回转副,也可以利用外部支撑轴承的调心作用,较好地纠偏运转中的尾轴,并且改进工作量小,成本低。改进后的尾轴结构见图4。
    改进后,尾轴的运转十分平稳,尾轴的螺旋叶片也不再刮碰壳体,同时尾轴吊轴承的运转情况也得到了较大改善,使用寿命也得到较大的提高。
3、小结
    通过对螺旋输送机的结构改进,较好地解决了吊轴承的使用寿命低、尾轴刮碰壳体的问题,现在螺旋输送机运行平稳可靠。


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