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NE200提升机液力偶合器爆裂及预防 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-03-11

    5000dd生产线RMR57/28—555生料立磨匹配NE200-37210外循环斗式提升机,2008年5月,出现提升机液力偶合器爆裂事故,所幸没有造成人员伤亡。现对该事故的原因及预防作一浅析。

1、提升机液力偶合器爆裂原因分析
    2008年5月3日8:00,立磨因磨机润滑站油温高(63qC)跳停,现场处理后于9:10开车。因电动机侧磨辊拉力油缸工作端中间限位开关继电器故障,中限位信号不消除,导致上限位信号不出现,造成该油缸不加压,即不能跟踪固定端给定压力。最终电动机侧磨辊拉力油缸固定端(给定压力)和工作端(跟踪压力)拉偏,通过油缸超声波料层测定仪反馈,中控显示料层高度为固定端350mm、工作端820mm,磨辊压力得不到给定的13.5MPa的辊压,进入磨内的物料不能及时粉碎,大部分从磨盘边缘溢出,进入循环提升机,导致提升机负荷升至151A(空机负荷45A,额定负荷140A),随即降至45A。中控根据电流变化判断,可能是入提升机溜子(即出磨溜子)堵塞,或者是提升机液力偶合器过载,易熔合金熔化。于9:13停磨检查,结果为后一种情况。
    液力偶合器因过载,易熔合金熔化。由于提升机逆止器早已损坏,因此,提升机因重力作用回转,一部分物料倒入底部。
    根据以往处理方法,将提升机底部人工门打开+把物料掏出来,液力偶合器换易熔合金并加油后,开动辅传电动机或开动主传电动机,特殊情况时,主、辅传电动机一起开动,将提升机内的物料拉出。可是,当天按以上方法掏料多次、开动多次,都未能将提升机开启,最后一次开动时,液力偶合器输入端爆裂,壳体碎片飞向四周,液力偶合器报废。
    事故现场没有找到易熔合金,推测可能熔化,在预热器塔架、煤磨机房、原料配料站等处都发现碎壳体。随后又从提升机内掏出一块(40x240x400)mm砂岩破碎机反击板衬板。事后分析,造成液力偶合器爆裂的原因可能是该衬板卡在提升机某一部位,加上提升机斗内的物料重力,传动装置超负荷工作。另外,液力偶合器内刚换过新油,短时间内油温达不到易熔合金熔化的温度,因此,造成该液力偶合器爆裂。
2、预防措施
    1)加强人提升机溜子(即出磨溜子)除铁器除铁能力,定时清理,严禁入磨或磨内掉落的铁质异物进入提升机:
    2)逆止器必须修复,一旦有异常,可防提升机回转;
    3)遇到类似情况,必须确实将物料或异物掏完,再开提升机;
    4)处理提升机时,尽量避免主、辅传动一块开启,辅传开启运转后停止,再开主传电动机,避免液力偶合器过载;
    5)液力偶合器易熔合金严禁用普通螺丝替代。


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