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浅谈烘干机生产问题的解决措 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-01-21

    某水泥厂有2台∮2.4X18m烘干机(技术性能参数见表1),2台烘干机合用1台SHWB型l7m2电除尘器除尘。烘干机用于烘干矿渣,供水泥磨生产P-042.5级和P-S32.5级水泥。随着熟料产质量的提高,干矿渣使用量随之大幅上升;因烘干机设备陈旧,给水泥生产带来困难。针对存在的问题,在尽可能减少资金投入的情况下,逐个进行改进,取得了良好的效果,确保了生产的正常进行,30码期期必中生产销售滚筒烘干机气流式烘干机等干燥烘干机械设备。
1、存在问题
    ∮2.4×18m烘干机是上世纪70年代初投入使用的,生产过程中主要存在如下问题:
    (1)由于烘干机使用时间过长,烘干机简体的厚度因烟气的腐蚀和矿渣磨损越来越薄,尤其是靠近热风炉端的简体腐蚀更加严重。为了防止简体断裂,曾采取对烘干机简体外部加固的方式,这样虽然能满足烘干机的正常生产,但由于原简体厚薄不均匀,钢板氧化严重,焊接在原简体上的扬料板容易脱落。扬料板脱落后,不仅降低了烘干机的产量,增加了能耗,而且脱落的扬料板容易卡死提升机和下料溜管。扬料板脱落后,矿渣直接磨损简体,使得磨损大大加快,形成恶性循环。
    (2)由于烘干机设备陈旧,系统漏风比较严重,烘干机尾部烟气温度较低,尤其是冬季,入除尘器的烟气温度有时只有70℃,不仅容易结露,而且烟气的腐蚀性增强(主要是碱性硫酸盐电化学腐蚀);结露严重时,除尘器的灰斗出现泥浆现象。1994年,更新后的一套电除尘器阳极板使用仅10个月就已经变形损坏,下端腐蚀严重。在阳极板被腐蚀后,极间距容易发生改变,电除尘器运行二次电压较低,粉尘大量对外排放,污染环境。由于矿渣颗粒磨损性强,烘干机的下料溜子、管道弯头、除尘器导流板和气流均布板磨损严重,使用寿命较短。
    (3)矿渣烘十机的产量受天气的影响较大,尤其是雨天,入烘十机矿渣含水量的大幅上升,不仅使烘干机台时产量大幅下降,而且煤耗和电耗大幅上升,干矿渣供应显得十分紧张。为了满足水泥磨生产,时常放宽干矿渣的含水量,使得水泥磨糊磨,隔仓板堵塞磨内通风受阻,产量下降。
    (4)由于矿渣中有大块料、草绳、竹片等杂物,容易造成喂料盘堵塞,出现断料现象。
    (5)烘干机检查门变形、开裂,岗位人员无法将检查门关严,形成常不关检查门的现象,给生产安全留下隐患。
    (6)随着矿渣需求量增加,原矿渣输送皮带机显得能力不足(皮带宽600mm),矿渣容易落入皮带尾端滚筒处,造成皮带“跑偏”。
2、改进措施
    (1)针对筒体薄使得扬料板难以焊接现象,在焊接扬料板的筒体处割2个孔,改用螺栓将扬料板固定在简体上;先经过l~2天运行后,对于过松螺栓再进行适当紧固,然后再对螺帽与简体接触处进行满焊,以防漏料。
    (2)针对存在问题,在改善烘干机系统漏风的前提下,采取二级除尘万案,即第一级采取自制旋风耐磨除尘器(见《四川水泥》2003年第4期),第二级除尘是利用原有SHWB型17m2电除尘器的壳体进行改造为15m2耐腐蚀电除尘器(见《水泥》2006年第6期)。一方面对电场内部采用不锈钢阴极线和铝质阳极板结构,对于电场内的钢结构件采取涂刷高温防锈漆,提高其耐腐蚀性;另一方面在电除尘器的项部采用100mm岩棉进行保温,减轻电除尘器顶部结露;对电除尘器灰斗处采用双层翻板阀替代分格轮下料器,以减少灰牛漏风。同时对通风管道的弯头处浇注耐磨层。
    (3)针对天气影响烘干机产量问题,在晴天尽可能多烘,提高干矿渣的库存,并尽量安排生产P-S32.5级水泥,增加干矿渣的使用量;雨天时,合理组织烘干机生产,尽量多组织P-042.5级水泥的生产,减少干矿渣的使用量,避免因雨天造成矿渣供不应求的局面;对烘干机的检修计划尽量安排在雨天进行。同时制定烘干机操作制度,要求对烘干机均衡喂料,为控制入磨矿渣水分,加强对烘干机操作人员的考核。
    在矿渣堆场管理上,尽量减少矿渣在雨季的储存量,采购颗粒状矿渣,同时做好矿渣堆场的排水,防止雨水淤积。在雨后,尽量选用含水量小的矿渣进行烘干作业。
    (4)针对因矿渣大块料、草绳、竹片等杂物造成烘干机断料问题,在烘干机尾部烟气管道上安装一个热电偶,设置温度上限和下限,超出上下限范围内时,采取声光报警,提醒烘干机岗位人员及时处理。当烘干机断料时,烘干机尾部烟气温度急剧上升,热电偶报警,提醒操作人员及时处理,缩短断料时间。当入烘干机的矿渣水份较大时,烘干机尾部烟气温度下降,热电偶报警,促使岗位操作人员提高热风炉温度或减少烘干机的喂料量,以保证干矿渣质量。
    (5)针对烘干机检查门开裂和变形,使得检查门无法关严问题,自制。种新式检查门,采用4mm厚普通钢板制作,对于检查门与火焰接触面焊接铆固件,并用水性浇注料浇注以防止钢板直接被火焰烘烤。
    (6)对于上坡矿渣皮带机因漏料“跑偏”问题,通常应采取调整张紧丝杆来处理,在实际生产中,岗位操作人员采取临时停皮带机,根据皮带机尾端滚筒处矿渣存量情况,铲除皮带机一侧的部分矿渣,或在皮带机另一侧撒上少量矿渣,即能解决皮带“跑偏”现象。
3、效果
    (l)对于简体损坏后加固的烘干机采取打孔用螺栓安装扬料板,可以防止扬料板时常脱落,采用此方法1年多来,没有出现过一次扬料板脱落。
    (2)虽然对烘干机系统的漏风采取一些措施,但烟气结露现象仍难以避免,尽管如此,采取二级除尘方案后,烟气对管道、导流板和均布板的磨损大大减少,易损件的使用寿命提高2倍以上。旋风除尘器采用耐磨结构,其使用寿命可以达4年以上;由于对电除尘器采取防腐蚀设计,其阳极板、阴极线和钢结构件均已经使用6年以上,没有出现损坏现象,仍然能够保持电除尘器粉尘排放低于l00mg/Nm3。
    (3)由于从矿渣的采购、储存、库存、生产环节控制和生产组织等均采取有效措施,尽可能减少入烘干机的矿渣水分,有效地提高了烘干机的产量。在烘干机尾部烟气管道上设置热电偶报警装置后,使得因大块料、草绳、竹片等杂物造成烘干机断料现象能够及时得到处理,避免了扬料板烧坏现象。但因其声光报警声音十分刺耳,岗位操作人员不是很喜欢,有待改进。
   (4)改进后的烘干机检查门已使用约6个月,由于避免火焰直接烘烤钢板,没有发现变形现象,使用效果良好。
   (5)采取对矿渣上坡运输皮带机撒矿渣的纠“跑偏”方法,简单易行,十分有效。


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