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SD-80带式输送机传动滚筒结构改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 14-01-17

1、前言
    SD-80带式输送机具有整机性能好,运力较大.安装拆除方便快捷等特点,因此在矿山运输中得到了广泛应用。然而现有标准型号的SD-80带式输送机的主要部件之一的传动滚筒,因其结构不合理,事故事较高,严重地影响着输送机的正常运转。根据多年生产实践,我们分析了传动滚筒的受力情况和滚筒结构上的缺陷,对传动滚筒的结构进行了改造,大大降低了传动滚筒的损坏事故,效果很好。
2、传动滚筒受力分析
    该带式输送机是由2台SDB-40(40 kW)电动机分别拖动两滚筒,两滚筒与输送带通过摩擦传动来工作的,图l是两滚筒的受力情况。根据欧拉公式S= Ste,两滚筒被拖动时,所需电机牵引力比值为:IVI/lvn=e-(口=口1+ az),约等于2。虽然设计中充分考虑了功率分配不均的问题,但在实际运行中滚筒I所需牵引力比滚筒Ⅱ耍大一些,因此,滚筒I的使用寿命比滚筒Ⅱ要低,滚筒I事故率最高。
3、传动滚筒结构分析
    SD-80带式输送机传动滚筒结构如图2所示,传动滚筒的主轴与滚筒的卷筒连接形式有3种,其中2种是可拆连接,即键联接和螺钉联接,视为A点和B点,另一种是不可拆连接焊接点,视为C点。这种结构维修方便,装配复杂,主轴与滚筒的卷筒同轴度差,而此滚筒实际运行中的损坏点常为B点,即螺钉组联接处。在滚筒设计中该处联接强度符合输送机正常运行使用要求,但由于煤矿井下自然条件恶劣,带式输送机运行过程中,滚筒在冲击和振动的变载下,螺钉组联接处螺纹副间和支承面间的摩擦阻力可能减小或瞬间消失,这种情况的多次反复,就会使滚筒螺钉组联接逐渐松动,虽然滚筒螺钉组均采取了设置弹簧垫圈的防松措施,但弹簧垫圈在冲击振动下工作性能不可靠,弹簧垫圈稍一失效,就会使螺钉组(尤其是减速机侧)受到大的径向剪切力和轴向拉力而断裂,因SD-80带式输送机的整体性好而无法进行外观检查,滚筒工在减速机侧的螺钉组逐渐剪切断裂,该侧滚筒的卷筒与主轴脱落,造成输送机停运事故。这是滚筒I损坏的主要原因。
    另外,从图1可以看出,滚筒Ⅱ在减速机侧是顺时针旋转的,在冲击和振动的变载下,长期运行螺钉会逆向返松,造成弹簧失效,逐渐脱落。其余的螺钉承受不了大的负荷而造成逐渐剪切拉断,该侧滚筒的卷筒与主轴脱落,这是滚筒Ⅱ损坏的主要原因。
4、传动滚筒结构改造
    改造后的传动滚筒结构如图3所示,该结构的传动滚筒取消了强度较低的螺钉组连接,使主轴与传动滚筒的卷筒由3处联接改为2处连接,该结构传动滚筒经实际运行检测抗冲击和振动的变载能力加强,主轴与滚筒的卷筒同轴度较好,并且在保证主轴设计强度不变的情况下,改变了主轴局部尺寸,在主轴一端增加止推圆螺母和止推垫圈,防止主轴轴向移动。该传动滚筒结构简单,成本低,加工、安装及损坏维修极为方便,使用寿命远远高于原结构的传动滚筒。
5、结语
    通过对传动滚筒结构改造,使SD-80带式输送机因传动滚筒损坏造成停运的事故率大大降低,然而SD-80带式输送机因整机性能好而造成更换传动滚筒费时费力,因此,改变SD-80带式输送机机头部结构是一个亟待解决的问题。


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