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《刮板输送机的配套改造》研究报告 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 12-11-24

一、总体性能指标与国内外技术的比较
    该改造后的配套方案经山西煤机厂复核后认定可行,自制的调溜槽各项参数符合设计要求,整体改造具有国内先进水平。
二、技术方案论证、技术特征
    2004年为煤峪口矿408盘区8811工作面配备了一套新设备,其中刮板输送机为山西煤机厂生产的SG2--764/400型,刮板输送机是按皮带顺槽宽度为4.2米,运料顺槽宽度为3.2米配套的,但在掘巷过程中,掘皮带顺槽时因顶板垮落,巷道无法按设计实施,把皮带顺槽和运料顺槽进行了互换,实际掘出的巷道情况是皮带顺槽宽度3.4米,运料顺槽宽度3.2米,所以在工作面布置过程中,若按原配套方案布置,刮板输送机机头在皮带顺槽放不下,为此,煤峪口矿经过多次考察,精心计算,对该刮板输送机重新进行了配套设计,根据新设计.刮板输送机机尾在运料顺槽与煤璧干涉,需要对刮板输送机机尾部进行改造。
    2004年10月,煤峪口矿派人去山西煤机厂洽谈改造刮板输送机机尾部方案,厂家提出把尾抬高槽取掉,把尾过渡槽由2.15米变为3.0米的方案,整个方案的实施需资金9.3万元,加工工期为15天。我矿无法供给这笔资金,另外,加工时间也不允许这么长,为此,我矿决定由机分厂自制一节特殊的调节溜槽,调整机尾长度。
    2004年10月,在矿机分厂经过研究、设计,制造了一节0.9米长的调节溜槽,并配套了相应的推移垫架和电缆槽及特殊销轨。
  技术特征:调节槽长度:900mm
  特殊销轨长度:875mm
  固定垫架方式:圆柱稳钉
  推移方式:整体推移垫架
三、工业性试验情况
  2004年10月15日,在地面进行了配套试验,各项性能参数符合要求。2005年1月.在14#层8811工作面投入使用,效果非常好,能够满足生产需要,
四、创新点
    1、把推移钩头变为推移垫架,增强了推移部的牢固性。
    2、在调节槽上设计了两个稳钉,保证了调节槽与过渡槽连接的可靠性。
    3、自制了特殊销轨。
五、经济社会效益及推广应用前景
    1、厂家加]二调节溜槽需资金9.3万元,加工工期15天,我矿自制调节溜槽只用了2天时间,花费工料费2万元,提前13天投入生产共刨价值13 x 1000×100=1300000元,此项总计共创价值137.3万元。
    2、著不进行改造,每天解决割不通的问题需增加2小时的放炮工序,而刮板输送机配套改造后,该工作面每天可增加生产时间2小时,全年可增加生产时间25天,按每天1000吨,每吨100元计,全年共刨价值:
    25 x 1000 x 100=2500000=250万元
    总计共创价值387.3万元。
    3、采煤机与刮板机配套割通问题上的看法,实践性较强,具有推广价值。
六、存在的问题
    1、采用稳钉固定推移垫架,要求稳钉孔加工精度高。
    2、安装时比较困难。
    三门峡30码期期必中销售输送机、皮带输送机、刮板式输送机、斗式提升机等。

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