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烘干机进料装置适应高水分和高黏性物料的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-11-06

    广西南宁糖业公司八锂建材厂粉煤灰和白泥(造纸过程中产生的工业废渣)初水分均高达38%~40%,在烘干机烘干粉煤灰时,进料比较顺畅,而在烘干白泥时,进料装置经常出现难以流畅喂料、进料斗部分堵塞的状况,给正常生产带来一定的影响,为此我们进行了一系列的改进。
1、原因分析
    1)白泥诚碱性,不但水分大,而且黏性大,流动性、分散性极差。
    2)进料斗结构见图1。进料斗上部为长方体,结合面有死角,易结料;下部溜子外部打了浇注料后,内部高湿、高黏性物料得不到热量,物料与溜板易发生黏结,形成堵料。
2、问题的解决
    针对炉体结构特点,设计了如图2的改进方案。
    1)进料斗上部由原来的长方形变成圆形,减少了物料黏结死角,使物料流动更加通畅。
    2)下部的溜槽与上部分离开,用耐火砖砌墙支撑,由半封闭的改成敞开的,这样高温气流在流动时,对物料有着快速干燥的作用,且敞开式更有利于下料的流畅。溜槽采用锅炉钢板或耐热钢板制作,避免用Q235钢板引起高温烘烤变形,影响使用寿命。
    圆形进料斗安装在炉体上方,湿潮的物料直接由上方喂入,落在敞开的溜槽上,而溜槽钢板浇注在耐火砖中,受高温烧烤的耐火砖将热量传给溜槽底钢板,使湿料不易粘在其上,而是顺溜落到烘干机内。
    进料装置在沸腾炉内的纵向宽度为350mm,而炉体纵向宽度为2 550mm,纵宽占炉体宽度的13.7%。炉体中间的挡火墙在纵向是通长的,而进料装置在其前面。由于混合室的体积足够的大,达28.4m3,横截面积9.2m2,进料装置的断面积约0.4m2,这样进料处的净断面积仍有8.8m2,烘干除尘所配的引风机风量近105m3/h,经计算进料装置处的风速为3.16m/s,这样的风速不会导致风阻的增加。也不会影响系统其它参数的显著变化,实际使用状况也证明了这一点。
3、实施时的注意点
    1)圆形进料斗伸进炉内的部分应在其外面焊接扒钉,并浇注60—80mm厚的浇注料,以免高温烧坏;
    2)沸腾炉与烘干机筒体要用不锈钢鱼鳞片搞好密封,以防热量散失;
    3)在耐火砖支撑墙上方分2排预埋6块100mmx200mmx8mm的钢板(上、中、下各一块),以便与溜槽焊接固定。
4、改进的效果
    本方案自2008年10月中旬实施,使用半年多,基本上未发生白泥下料堵塞的现象,保证了正常供料,为系统的达产达标提供了有力的先决条件。

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