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烘干机炉头改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-11-05

    在焦粒、焦粉生产及焦炭深加工过程中,对焦炭水份含量的要求较高,故焦炭烘干是保证产品质量的重要环节。镇江焦化公司原滚筒烘干机炉头部分结构设计及自动调控上存在诸多缺陷,一直困扰和束缚着企业的生产和发展,结合烘干机结构特点、燃料、温度调控等方面因素,对炉头进行改进,其整体采用钢结构,废弃原炉膛部分,增加行走轮装置,增设柴油燃烧系统,在煤气管路上增设自动调控装置等。
1、概述
    镇江焦化公司原2#滚筒烘干机燃料为煤和煤气(为了生产高附加值产品,降低产品灰分,采用煤气为主燃料),其结构如图1所示。
    其炉型设计不适应生产需要,存在几大弊端,其一,具有较大炉膛,炉膛体积约为27.2m3,燃料燃烧需将炉膛升温,使其具有较高温度,其热量方能传递至火管直至滚筒尾部,而按生产需要烘干物料主要需升高滚筒内温度,将热量传递给筒体中物料,达到烘干物料的目的,故具有较大炉膛是其弊端之一。其二,因为有了较大炉膛,烘干时,其间温度很高,如欲降低烘干滚筒内温度则极其缓慢,不便于调整,无法控制产品质量。其三,原炉头测温点设在炉膛中,其测试温度为炉膛温度,无法确定滚筒内温度,只能根据滚筒尾部测温点的控制,来保证物料烘干质量,有时滚筒尾的温度未达要求,而炉膛温度则已达到测温“铂铑—铂”热电隅的极限,在过去的生产中就曾发生过数次烧坏热电隅的事故(当时炉膛温度已达1400~1500℃),损失近万元(每只热电隅的售价为3500元左右)。其四,原炉头部分只能采用煤气为燃料进行燃烧,当煤气紧张时,就必须停产,使生产处于完全被动状态。
  基予以上情况,详细研究改造方案,决定采用钢制炉头代替原砖混结构炉头。
2、具体方法
2.1准备工作
 拆除原砖混结构炉头,根据钢制结构炉头要求预埋钢轨,并制作火管,在火管内壁填充耐火材料,进行养护,按设计图样购制所需材料,准备施工。
2.2施工
   按图2所示结构制作安装。
2.3使用效果
   我们对其进行改造完成后,试生产用铸造焦粒进行烘干,烘干前焦粒水分不小于9.8%,烘干后水分不大于0.3%,烘干时炉头所需温度为700℃左右(以前为900℃),炉尾所需温度90C左右(以前为100℃),一天平均产量5t/h(以前2~3t/h),煤气消耗量为140m3/h(改造前为300m3/h)。烘干物料完全达到了质量要求,并大大提高了生产量。
3、理论分析
    其一,改造后的炉头没有炉膛,煤气喷嘴喷出的火焰直接进入火管(直至滚筒头),省去了炉膛蓄热及传递过程。当物料烘干所需温度偏高(低)时,可以通过减小(增加)煤气供给量来调节,现在采用蝶阀自动控制(包括操作器和执行机构)。在今后的生产中,还将逐步实现微机调控,达到自动化,既方便了生产操作,又提高了产品质量。
    其二,现炉头测温点设在火管顶部,炉尾测温点设在炉尾烟气管顶部,直接反映滚筒前后的实际温度,给调节温度提供了科学直观的依据。
  其三,炉尾烟气温度大大降低(避免了炉膛的超高温带来的高温烟气)使在炉尾烟气除尘设备的选型上有较大余地,现选用的除尘设备与耐高温设备比较,节省了成本。
    其四,改造后的炉头,采用了油气两用烧嘴(既可以烧煤气,又可以烧柴油),当煤气供给与生产发生矛盾时,便使用本厂化工车间洗萘用的废弃柴油进行烘干,既保证了生产的连续进行,又变废为宝,使废弃柴油得到二次利用,大大节省了成本,使生产得以连续进行。
    烘干机炉头的改造,一方面缩小了占地面积,根除了原炉体结构的弊端;另一方面增添了柴油燃烧系统,采用火管、中间筒间的法兰联结及炉体底部加设行走轮装置,既方便了系统维修,又保证了生产任务的按时完成。通过改造烘干机炉头,解决了焦炭加工过程中一直困扰企业的水份超标问题。

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