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SGD420-30型刮板输送机主要故障的分析及对策 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-10-07

    目前中小型煤矿井下采掘工作面机巷,大部分采用SGD420-30型刮板输送机运输煤炭,由于受井下条件变化等诸多因素影响,如果对出现的一些故障处理不好,这将会给煤炭生产带来损失。本文主要针对30型输送机出现的机械故障提出主要措施,以保障设备安全正常运转。
1、故障分析
    输送机按功能可分为:动力传动机构和输送机构,动力传动系统的故障有:电机、联轴节和减速器;其中以减速器故障(轴伞齿轮、轴承)为多。输送机构故障有:机头轴链轮、机尾、分链器、护链板、过渡槽,中部槽、刮板链。其中主要故障有:机头轴掉链、拉翻机尾、中部槽底槽掉链、飘链、卡链、断链等。另外,还有因人为使用不当出现的故障:如拉回头煤,开反车、运送设备材料等损坏设备现象。人为的故障可以通过加强现场管理来堵绝。
    (1)输送机构主要故障
    以机头轴上掉链与底槽出链故障较多。原因分别如下:
    1)刮板链在机头轴链轮上掉链的主要原因:机头不正、机头或过渡槽底座不平、破损受卡、链轮磨损或咬进杂物;两链条松紧不一使刮板严重歪斜、或刮板太稀或过度弯曲,造成刮板链脱出机头轴链轮齿。
    2)溜子底槽出链的主要原因:溜子本身不乎直、上鼓下凹过度弯曲、两链长短不一刮板歪斜;刮板弯曲、溜槽严重磨损;刮板链掉出底槽帮出辙。
    3)设备本身也存在一定的问题。例如机头轴两链轮错位错牙也会造成刮板歪斜导致上述故障。30型输送机的机头轴,一端与减速器输出轴外花键相啮合,另一端与盲轴外花键相啮合,固定在机头架上。这是设计者考虑更换方便而采用的结构,这种结构在实际使用中存在两个弊病:一是中间筒螺栓松弛变形会产生松动间隙,二是由于减速器输出轴与盲轴不是整体的,存在加工误差配合间隙,两链轮之间通过中间筒传递运动存在转差间隙,在动载荷下这些间隙给机械冲击创造了条件,产生的结果其一是链轮传递止口受损以致破碎,使配件寿命减少,其二是两链轮之间产生错位错牙,造成输送机边双链歪斜,使之刮板链在底槽关联距离减少,导致刮板链经常在槽子底部磨槽帮边缘,当磨损到一定程度就会产生掉链出槽,卡链倒牙轮等故障。
    (2)减速器故障
    根据现场使用情况统计,减速器损坏最多的是轴伞齿轮(一轴)、斜轴齿轮(二轴)轴齿轮(三轴)、正齿轮轴(四轴);轴承损坏最多的是3611、46311等型。
    可见,减速器主要故障来自于一级与二级齿轮传动部位。通过随机抽样解体故障减速器发现:减速器轴伞齿轮齿被打掉,轴承3611、46311间隙大晃动,轴承整体随轴伞齿轮一同转动,减速器机壳与轴承接触面有不规则磨刮缺损较深的伤痕,深度一般0.5—2.5 mm。产生的主要原因为:
    1)由于减速器轴伞齿轮长期高速运转,没有及时补充润滑油脂、或润滑污染,如注油不及时、油脂使用不当、轴承密封不严,进去煤尘和水失去滑润作用等,导致轴承接触面磨损,齿轮啮合间隙增大。
    2)  由于联轴节配合间隙不好或键销磨损松动,导致减速器一级传动产生振动,使轴伞齿轮固定油盖螺孔滑丝松动、继而破坏减速器机壳与轴承接触面,造成一、二级传动齿轮啮合不好出现打齿脱齿现象。
    3)更换后复位不正,导致轴伞齿轮、伞齿轮、轴承等配件的寿命减少,故障增加。
2、改进维修维护工艺
    维修维护是延长输送机寿命,保证其安全运转的重要手段。
    (1)输送系统最麻烦的故障是底槽掉链、卡链,这种故障不但刮板链会被底槽卡死无法运行,甚至造成电机过负荷烧坏或将机尾拉翻造成人身事故。处理时要拆卸多处中部槽,影响生产时间较长。避免底槽掉链的一般预防措施是:①要求机巷保持平直;②不使用磨损超限锚链保持两链条长短一致;③“∑”型槽帮钢下槽跑道磨损5—6mm就不应继续使用。但实际上由于地质条件影响,机巷往往不直,可采用以下工艺处理予以改善:
    1)敷设时要保持平整,尽量避免“月牙弯”,弯曲平缓弧度一般不超过5°—8°。观察链条的运行情况,若发现刮链、槽子振动等现象要及时调整。
    2)若巷道存在“月牙弯”,可采用一种锥形无链轮尾滚筒来调整,使溜子内弯侧要比外弯侧尾滚筒空链轮槽直径大5—15 mm.  当内弯侧尾滚筒上面集链条过松时(即内、外侧链不同步时),链条与内弯侧尾滚筒链槽接触面产生滑动,从而会自动达到同步,这样可避免底槽刮板链歪斜出槽。
    3)改进结构。导致机头轴两链轮“错牙”的原因是由于机头轴产生间隙,为了克服这一现象,需调整好两链轮齿间位置,沿着链轮与中间筒接缝位置用电焊焊成整体。避免组件之间产生相对位移。虽然安装拆卸时要移动减速器和盲轴,但故障大为减少,达到了减少维修量的目的。
    (2)减速器
    1)修复减速器箱壳轴承接触面缺损
    a.用汽油洗净工件表面油污锈迹,用0*砂纸打磨光,用丙酮擦洗晾干。
    b.对不需修补的基准面用少量钙基脂或热熔石蜡刷抹覆盖,按覆盖面剪贴聚乙烯薄膜(石蜡面可以不用)。对修补面均匀涂抹,用新光302或新光304、厌氧胶(上海新光化工厂)涂后用R60mm半圆聚乙烯塑料片刮均胶腻,粘贴上钙基脂的聚乙烯薄膜;用3611轴承外圈碾平胶体,也可用聚乙烯6”塑料水管制作短擀棒,抹上钠基脂擀平胶体。
    2)为了改善减速器轴伞齿轮轴承润滑条件,可将减速器轴伞齿轮固定螺栓销改成油杯式螺栓固定销,以便经常保持适当的油量和油质清洁。
    3)故障预防。遇到减速器机头发热,应先检查轴承油量,若不属润滑问题,则要检查一、二级齿轮啮合间隙。若伞齿轮被短木棍翘拨有松动现象,说明齿轮啮合不好。若不能拨动,油盖又合不上缝,则应减少金属圈的厚度。

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