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30码期期必中气流式烘干机试机情况 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-10-31

热风炉的设计我们采用了三种方案:
一种是制作一个小锅炉,用我们生产的生物质颗粒为原料直接燃烧,来提供热量。
    另一种是制作一个0.8立方左右的矩形柜子,里面接上加热棒,也就是我们常说的热得快,加热棒采用四组,每组功率4KW,合理的布局在矩形柜子周围,除了矩形柜子之外,还有由六十片暖气片组成的长约2.5米左右的空气加热区,之所以采用这么长的距离,是因为要保证空气完全的加热。在生产的过程中,当水温达到100摄氏度的时候,开启循环泵,让热水在暖气片里循环,散发热量。
    最后一种方案和第二种方案有很多相似的地方,最大的不同是热传递介质采用导热油,导热油加热后,能达到的最高温度为350度左右。另一个不同的地方就是采用了电脑数字控制,当温度达到一定范围后自动的停止或开始加热,做到了全自动,当然这需要专门的配电柜来支持。如果采用小锅炉来加热的话,就可以减少成本,不需要配电柜,从而把烘干机上的电机接到主配电柜上。但是最终考虑到用油的安全性和可行性(性价比),我们把这一方案放到最后再试验。可以肯定的是用油的效果比用水的效果好。
    1、热风炉和物料进料口之间的距离太近,这样造成的后果是,长时间运行后,进料口旁边温度过高,超过了我们所能能接受的范围,对生产员工不利。解决办法有两种,一种是在小锅炉和进料口之间再加上一节管子,是之间的距离变长;另一种方法是把小锅炉进行重新改造,里面扑上耐火砖,从而阻止热量散出。如果采用第二种方法,不仅能够保证我们的生产员工不受到伤害,而且还能减少热量的损失,提高了利用效率。当然,如果把这两种方案放在一起使用,效果会更佳。
    2、物料的输送部分,本来采用的是使用螺旋输送装置达到供料,但是在今天的试机过程中发现,如果物料的水分过大的话,将会造成螺旋叶片的堵塞,严重生产效率。我们的解决办法是采用倾斜放置进料管,利用物料自身的重力和管子内的负压力直接进料,这样做进料管中间必须加上一隔板,来避免没有进行加热的空气进入。
    3、管子各法兰之间密封不好,出现了漏气现象。解决办法是法兰中间加上一层石棉垫,再紧固螺栓。
气流式烘干机组图
4、缓冲区有点短。再加上两节缓冲部分,延长物料在缓冲区内的时间。从而更好的把水分散发出来。
5、风机的位置设计不合理。解决办法,把风机放到沙克龙后面,不让物料经过风机,这样做既减少了风机叶片的磨损,又可避免因温度过发生失火事故。
6、电机底座没有固定好。运行过程中噪声十分大,解决办法,在风机的底部接上地脚螺栓,可以有效的解决噪声问题。
    总体来说今天的试机效果还是理想的,因为把我们准备的水分含量在80%左右的锯末,经过烘干,最终得到的水分含量在30%左右。
当然在现实的生产中很少有水分含量这么大的锯末,我们面对的是最艰难的,当我们把最艰难的解决掉的时候,那我们就成功了,让我们共同期待吧!

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