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SG2100071050型刮板输送机的应用与改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-10-02

一、概述
    SG Zl000/1050型刮板输送机,采用高强度交叉侧卸式机头、端面压块式组合架体,链轮安装与拆卸方便;机架与过渡槽采用镶嵌式高强度哑铃联接结构,交叉侧卸式机头架有效地降低了卸载高度,有利于采煤机自开缺口,并且大幅度减少了侧卸处空气的煤尘含量。采用两级行星减速器,设计寿命15000h,相对转速差为2%o,并采用翅片管冷却装置,使冷却效果大大改善。针对过渡槽工况恶劣,寿命较短的状况,过渡槽加厚了侧板,并与中板连成一体构成箱式结构,提高了过渡槽的刚度、强度和耐磨性。中部槽采用高强可焊铸钢整体铸造,并经调质、喷丸处理,并采用锻造哑铃联接,联接强度高。采用紧凑型液压张紧,机械闭锁式伸缩机尾,可保证链条适度地张紧,有效地提高了链轮和链条的使用寿命。电机与减速器之间采用干式多片磨擦限矩离合器,可使减速器、刮板链和链轮组件避免冲击负荷下的非正常损坏。
    SZ Z1000/375型转载机,采用可伸缩机头,通过两侧油缸可调整刮板链的松紧程度,保证刮板链处于适度预张紧状态,有利于设备的正常运行和减少刮板链的过度磨损。所有溜槽均采用高强钢板整体组焊结构,内槽宽1000mm,中板厚度40mm,封底板厚度30mm,不仅简化了结构,方便了安装,并提高了设备的可靠性。
    采用铰接槽和可弯曲调节槽,使转载机能适应弯曲、输送机的上下窜动和巷道的起伏,并有利于设备配套。机尾采用五齿链轮、矮机身机架,机械浮动密封,远程注油润滑,降低了机尾高度。采用了重型锻造刮板和∮38×137mm紧凑链,保证了设备的可靠性。与皮带机的搭接采用可移动式皮带机机尾自移装置,缩短了转载机架桥段的长度,克服了传统回采作业受皮带机搭接长度制约的缺陷。机头链轮采用七齿链轮,有利于提高链轮的强度和寿命。转载机机尾落地段溜槽间采用高强哑铃联接,提高了联接强度,增大了转载机的水平和垂直弯曲的角度,提高了转载机对顺槽底板的适应性。
    PCM250型破碎机整机高度低,破碎功率大。采用齿轮传动传递动力,提高了传递效率,避免了传统三角带传动的弊端,减小了维护工作量。通过增减上机架与底槽间垫板的数量,可调节输出物料的粒度。所有轴承均采用润滑脂集中润滑。
    ZY2700型皮带机自移装置自移小车与转载机机头铰接安装,通过偏心设计,解决了大型转载机机头的偏沉问题。通过两组水平油缸和四组垂直油缸的调节,可保持皮带机尾的水平,防止皮带跑偏。自移小车采用自平衡机构,保证两侧导轨的支承压力相同。通过推移油缸实现皮带机机尾自移装置底基架的前移。在自移小车上增设卸载缓冲装置,减少了煤炭卸载对小车架的冲击和破坏。
二、应用过程中的改进情况
    1、中部槽铲板。原输送机中部槽槽帮虽进行了调质处理,但由于采煤机整机质量大,牵引力也大,铲煤板的磨损相当严重,工作面推进9个月时,铲煤板已经磨损掉15mm,特别是靠近头尾处的厚度已不足20mm,严重影响采煤机的牵引。分析受力情况后将已失效的铲煤板整体割除,使用新型耐磨合金材料WH60在原位置整体焊接,并在其上表面堆焊3mm厚的耐磨层。改造修复后的中部槽满足了输送机的推移及采煤机的牵引要求。
    2、由于ZY2700型皮带机自移装置的油缸推移行程大,在油缸伸缩过程中,工作不稳定,出现脉动现象。针对此问题,在皮带机自移装置的油缸底部增加了一个托架,提高了油缸的工作稳定性。

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