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TD75-800型花纹带式输送机的改进 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-09-26

1、前言
    大同煤矿集团公司云冈矿洗煤厂自1997年投产以来,己运行了7a。在设备安装及后来的生产实践中,针对主要机电设备出现的诸多问题加以分析,进行了多项改进,以便更有效地服务于生产。现在针对TD75 - 800型花纹带式输送机进行阐述。
2、产品介绍
    TD75 - 800型花纹带式输送机用于破碎筛分系统。其主要技术参数:
    型号    TD75
    机长/m    83
    带宽/nuri    800
    带速/m S-11.25
倾角/(°)    24
    配用功率/kW    22
    该带式输送机整机由传动滚筒、改进滚筒、电机、减速机、逆止器、托辊架和张紧装置组成。其主要特点:
    (1)结构简单,便于维修安装。
    (2)输送带采用特制的花纹输送带,即在输送带上胶层表面规则排列若干凸点,这是为了保证煤炭在运输过程中,不会滑落。
    (3)输送带接头采用冷粘工艺,即将输送带接头按阶梯剖分后,粘接即可。整个过程简便快捷。
3、改进建议的提出
    该机在使用中发现存在以下问题:
    (1)粘接工艺存在问题  由于采用冷粘工艺,输送带接口处不可避免地留有缝隙,缝隙以下直达帆布层,而运输的煤炭带有一定的水及其他各种含化学成分的液体物质,它可以通过接缝进入帆布层并腐蚀它,致使输送带的抗拉强度降低。
    (2)输送带自重较大  该花纹输送带总厚度为22 mm,其中上胶层厚12 mm,下胶层厚5 mm,帆布层总厚5 mm,输送带重达32kg/m。这就使得电动机功率消耗大,而且输送带的更换、维修十分困难。此外,逆止器磨损非常严重,平均每年需要更换2套逆止器。
    (3)帆布层数少,强度略显不足该输送带属非标准产品,原设计为4层帆布,而带式输送机倾角高达240,使输送带承受的张力较大,加上输送带接缝的不断腐蚀,该输送带经常会从接口处突然断裂,即“射箭”事故,直接威胁人身安全,而且会使事故处理难度大大提高。
    (4)防滑凸点设计不合理  输送带上胶层的防滑凸点为点状排列,致使凸点与上胶层的联接强度较差,耐磨性也不好。经过一段时间的运行,凸点就会被扳落或磨平,致使煤炭在运输过程中经常有滑落现象,影响正常生产并增加了损耗。
4、改进的实施
    在整个改进过程中,本着“安全第一”的原则,突出重点,解决主要矛盾,对造成“射箭”事故的原因进行了深入细致的分析,在粘接工艺、帆布层数、工作面胶层厚度等方面作了大的改进,同时也对防滑凸点的形式进行了修改,详述如下:
    (1)为提高输送带强度,将原来的4层帆布增加为6层,使输送带的抗拉强度提高50%。
    (2)在满足强度和耐磨性要求的前提下,尽可能减轻输送带自重。上胶层由原来的12 mm厚改为6mm,下胶层由原来的5 mm改为3 mm。改进后输送带重量为23 kg/m,比原来减轻了30%。
    (3)粘接工艺由原来的冷粘工艺变为硫化粘接法。这样不仅会使输送带的抗拉强度由原来的17.65 MPa提高到25.5 MPa,而且接口处于全封闭状态,阻止了帆布层接口处的深层腐蚀。
    (4)输送带表面花纹由原来的点状改为段状,提高了凸块的强度和耐磨性。
    (5)改进后的花纹输送带委托青岛第六橡胶厂特制。
5、改进效果
    (1)改进3a来,该输送带从未发生过“射箭”事故,运转状况良好,保证了安全生产,节约了时间,创造了效益。
    (2)原来每年输送带更换量为60 m,改进后输送带运行至今未进行任何更换,仅此一项节约资金40多万元。
    (3)输送带自重减轻后,在正常维护下,逆止器从未发生过故障。托辊更换量大大减少,电动机电耗明显下降,运行电量降低20%。该项每年节约资金约3万元。
    (4)在带式输送机的运行过程中,煤炭滑落现象不再发生,大大提高了生产效率。

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