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变频调速器在选煤厂的应用 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-09-11

1、前言
    双鸭山选煤厂始建于1956年,当时设计能力为150万t,现己扩建为年产精煤230万t。由于该厂生产线呈明显的折线型,煤流呈波浪形推进。因此大量使用了提斗、锚链和带式输送机等运输设备。由于入洗原煤量大,所以各设备负担较大,尤其是浮选,只有3台6室XPM-8型喷射式浮选机,加之盘式真空过滤机效果太差,造成浮选机负担过重。
    究其症结所在,主要是盘式过滤机处理量及处理效率太低,造成生产流水线不畅通。另外运输设备的无用功太多,输送物料不均匀,无端磨损严重,提高了生产成本。
    因此对真空过滤机和带式输送机的工作效率问题进行分析研究,进而改进(主要是加设变频调速器对电动机转速进行无级调速)。
2、设备生产效率低的原因
2.1  盘式真空过滤机
    该厂共有PG116-12型过滤机6台,总过滤面积564 IT12,单位设计能力0.2~0.3 t/h。按设计能力计算,不应出现处理量小的问题,而实际由于设备维护、真空泵、压风系统以及密封管路等问题影响,现在的生产能力只是设计能力的30%,按设计能力计算,过滤能力为100~151 t/h,其中30%为30~45t/h。实际上产生的精煤为38.5 t/h,要产生的精煤是现在生产能力的3倍,远远满足不了浮选的要求。
    造成这种情况的主要原因:
    (1)真空度太低,真空泵本身负压低,为0.02~0.40 MPa,达不到要求的0.06 MPa;过滤机负压更低,为0.02~0.03 MPa。
    (2)脱落率低,自然脱落率只占30%,其余需人工捅落,效率极低,而且易损坏滤布。
2.2  带式输送机
    该厂共有输送带10条,它们的共性就是运送物料不均匀,造成生产不连续,不能有效利用电能,往往是电机空转或小负荷运行,但耗电量不变,设备磨损程度不变,提高了生产成本,影响了经济效益。
3、改进的措施及可行性分析
3.1  盘式真空过滤机的改进及可行性分析
    在电机与过滤机之间增设变频调速器(用以改变过滤机圆盘的转速),同时可去掉部分减速装置。另外在过滤机给料侧下壁加设液位控制系统。其可行性分析如下:
    (1)转速效应
    经研究发现,在转速小于最佳转速范围内,随滤盘转速增加,过滤机真空度上升,处理量增加,滤饼水分下降,称其为“转速效应”。
    转速效应机理可归纳为:转速十一过滤机过滤系统阻力十一真空泵抽气速率0一真空泵真空度十一过滤机真空度十。
    经现场观察发现,滤盘转速提高,①导致真空泵真空度提高,过滤机真空度随之提高。经实验得知,转速提高,真空泵抽气速率下降,这是由于通过过滤表面的滤液流量增加,使过滤系统(主要指过滤机至气水分离器段)的阻力增加所致。过滤机工作时,滤液通过过滤表面时要克服2个阻力,即介质阻力和滤饼阻力,通常滤饼阻力比介质阻力要大得多,并且吸浆时间越长,滤饼越厚,阻力越大,当滤饼厚度增加到一定程度后,滤液通过量急剧下降,其趋势为0。依据上述分析,就某块滤板而言,提高转速,一次通过过滤区时间缩短,通过频数增加,滤液通过量增加,使过滤液系统阻力增加,导致真空泵真空度提高,从而带动过滤机真空度随之提高;②转速提高,滤液通过量增加,真空度提高,吸浆强度增加,可增加处理量;③转速提高,可降低滤饼水分。采样做3个检测项目发现:不同转速条件下,滤饼的堆密度随转速提高,而呈增加趋势;滤饼厚度呈下降趋势。同一转速条件下,从干燥区开始到结束之前呈减薄趋势。
    (2)最佳转速
    多次试验表明,PG型真空过滤机有一个最佳转速,在达到最佳转速后,一定范围内继续提高转速,过滤机真空度将继续提高,处理量亦增加,但滤饼水分有回升趋势,这是因为转速提高之后,滤饼来不及完全泄水,留在板腔中,这些残余滤液会在滤饼脱落之前浸湿滤饼,使水分回升。
    (3)变频器的工作原理
    变频器主要由整流滤波、主回路、控制器和故障检测等部分组成。其中控制器是整个系统的核心,它产生脉宽调制( PWM)波形,驱动主回路中的功率开关管,输出正弦三相交流电,使电机以规定转速运行。整流是将交流变成直流,经平滑滤波再经过逆变回路,把直流变成不同频率的交流,使电动机获得无级调速所需的电压、电流和频率。
    (4)液位控制系统采用压力式过滤机液位测试系统:在过滤机给料侧下壁上接出一小管,将该点液压引出并进行测量。
    直流稳压电源向电阻应变式压差传感器的应变片、测量电桥提供稳定的电源。应变测量桥的输出电压经线性放大,然后经恒流电路,再输出。从而反映液位的电信号。
    (5)投资成本
    以双鸭山选煤厂现用的7.5 kW的过滤机为例,加设一台J300HFE日立变频器需9 000元左右,而生产能力能增加2倍,劳动强度也大大降低。
3.2  带式输送机的改进及可行性分析
    带式输送机存在大功率、小负载、浪费电能、磨损设备等情况。其主要原因是设计的理想状态与实际不符,设计时是按输送带恒速运行、电动机基本满负荷运行计算的。但实际生产中,由于生产的各个环节并非同时连续进行,最理想的运输设备应能按运输量大小自动调节输送速度,变频调速器有此项功能,它的节能原理可简述如下
    所以,当恒转矩负载时,电机输出功率与转速成正比。从而可以有效地利用电能,并提高生产效率。
    另外还需设置一台电子输送带秤,它可以测定一段长度输送带上物料的瞬间质量及输送带运行线速度,然后通过反馈元件反馈给变频器使其调速,从而改变输送带转速。其测量原理如图1所示。
    秤量托辊安装在秤架上,它所承受的重量通过不锈钢拉条3传递给测重传感器2。
4、选择使用变频器的原则
    (1)额定功率应是电动机额定功率的1.05~1.10倍。
    (2)设置场所应无粉尘、无爆炸、无腐蚀、通风好、容易检修。
    (3)瞬时停电时变频器停止工作,但复电后不能马上开始工作,应等电机完全停止后再工作。
5、结语
    随着微电子技术和自动控制技术的迅速发展,以及各种高性能电子器件的出现,变频调速器在电气传动领域己占有十分重要的地位,但是在选煤厂中的应用却很少,这种新技术及早应用于选煤厂,尤其是传统机型的设计上,不但可以节省电能,而且还能减轻劳动强度,从而提高劳动生产率和经济效益。

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