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∮2.4mx18m烘干机生产调试中问题及改进措施 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-09-09

    2007年我公司投产一条年产60万t水泥粉磨生产线,烘干采用(112.4mx18m顺流回转烘干机,烘干的物料为粉煤灰和矿渣的混合物。烘干机尾部配一台120-2x6型袋式除尘器。烘干机系统在投产后近两年的生产过程中,出现了一些问题,对此,我们进行了改进。
1、烘干机进、出料输送设备的问题及改进
1.1进料设备
    我厂冬季特别冷,袋除尘器定时喷吹清灰时热空气顺着下料溜子进入提升机,和冷空气相遇而结露。露珠在提升机壳体及链条上面凝结成冰,且越来越厚,导致提升机无法工作。
    我们把上料提升机换成皮带输送机。因为需烘干的物料水分在20%—25%,水分大,物料湿,所以不存在往后滑料的现象。同时在皮带传动电动机上,安装一台变频器,用来调节皮带的速度,控制进入烘干机物料的量,以保证烘干物料水分达到要求,30码期期必中销售木屑颗粒机、锯末烘干机等生物质颗粒燃料成型木屑锯末烘干等机械设备。
1.2出料设备30码期期必中    出料输送设备原选型FU250拉链机,在生产中发现,拉链机不适应所输送的物料。由于输送的矿渣里有粒状物料,总淹主动轮,同时把扣链子托起来,导致扣被压死,处理非常麻烦。因此在冬季检修时我们把拉链机换掉,新上一条皮带输送机。试用2年多,效果非常理想,烘干机运转率大都在98%以上。
2、烘干机断料温度升高烧坏除尘器滤袋
    在实际生产过程中,断料现象有时会发生,这时烘干机出口的温度会加速上升,把除尘器滤袋烧坏。
    对此,我们采取了两项措施:
    1)在烘干炉膛内安装一个热电偶,控制炉膛温度在800—900℃。把煤单管螺旋输送机和热电偶连锁到一起,当炉膛内温度一旦超过900℃时,单管螺旋输送机自动停止上煤;
    2)同时在烘干机出口、袋除尘器的进口管道上,安装一个冷风阀,冷风阀由热电偶和执行器控制。当进入袋除尘器的温度过高时,执行器工作,冷风阀打开,冷空气迅速进入袋除尘器,防止布袋烧坏。自从采取这两项措施后,再没有布袋被烧坏的现象发生。
3、烘干机引风机风门及炉膛鼓风机风门的处理
    由于烘干机排风口烟气湿度特别大,腐蚀性特别严重,导致风门被腐蚀,开关不灵,影响烘干机用风的调节。
    炉膛鼓风机风门刚开始是我厂自制的,熄火和调节风量时使用效果不理想,有时在不停风机的情况下,关上风门,由于漏风,时间一长,炉膛中的火就会熄灭。
    采取措施:
    把烘干机引风机被腐蚀的风门拆掉,在电动机上安装一台变频器,用变频器控制电动机转速,以此来控制引风风量。经过一段时间的使用,效果非常理想,同时比原来节电1kWh/t左右。
    对炉膛鼓风机,将鼓风风门换成叠阀,开关用执行器来控制,效果也非常好。
4、需要注意的几个小问题
    1)由于烘干气体的腐蚀性比较大,除尘器中的骨架被腐蚀严重,一年更换一次。后来每次停烘干机时,用小火把滤袋烘干,这样骨架能保证用两年以上。
    2)袋除尘器喷吹清灰时,如果引风小,炉膛内的火就会往外喷,容易发生烫伤,所以一定要控制好引风风量,防止喷火伤人。
    3)看火工和上料工一定要配合好,防止断料和温度不稳定给生产造成损失。
5、结束语
    经过以上的改进和加强生产管理,烘干机产量由原来的20t/h提高到26t/h,水分从20%烘干到≤3.0%,平均节电1kWh/t,煤耗由原来的每吨2.3元降到1.8元,给企业创造了可观的经济效益。

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