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∮2.2mx12.0m烘干机增产节能措施 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-09-09

    我公司1台∮2.2mx12.0m顺流回转式烘干机,供3台∮2.2mx6.5m生料磨的粘土用量,长期以来产质量达不到要求,能耗较高。台时产量仅有8t/h,标准煤耗为36kg/t。
1、存在的问题
    1)在燃烧室内,由于煤粉烧余物在挡火墙上的沉落堆积逐渐增高,使热风通道变窄,每月必须停机l~2次,每次停机24h左右,人工进入清理,费工费时,运转率低,热效率低。
    2)进厂粘土水分一般≥26%,雨季更是高达40%左右。人烘干机粘土无预碎设施,大块泥团较多,依靠人工无法处理,出机粘土块状、粒状居多,终水分9.0%左右,台时产量偏低。
2、技改措施
2.1新增观察孔
    传统燃烧室只有1个观察孔,且设置在尾部卸灰斗处,只能清除该处沉落物而无法清理挡火墙。在燃烧室外侧正对挡火墙处新开观察孔后,每天只要耗时1—2min且不用停机即可清理煤粉烧余物,时刻保持挡火墙的高度,使热风通道顺畅。同时,通过新开的观察孔还可以清理燃烧室内壁及顶部的烧结附着物,防止其掉落燃烧室(沸腾炉)内引起结渣灭火等事故的发生,还可以保证沸腾燃烧室的容积,30码期期必中生产销售木屑颗粒机、锯末木屑气流式烘干机等生物质燃料成型、木屑锯末烘干等机械设备。
2.2改进进料方式30码期期必中    1)改变粘土入烘干机的溜管长度及角度
    原进料溜管直通烘干机底部,再由螺旋叶片推进。现将溜管向烘干机移动,使其角度由40°变为45°,其卸料口离烘干机底部约1m左右悬空设置。
    2)拆除进料螺旋叶片
    由于该烘干机设计时未采用变频调速装置,转速恒定5r/min(为所有烘干机中最高转速),使得进料螺旋犹如一个加速推进器,快速将物料向前推进了1.5m,使物料在该区间的热交换率低,相当于缩短了烘干机的有效长度。因而将其全部拆除。如图1所示。
2.3增设破碎装置和扬料板
    拆除进料螺旋后,其位置前0.8m内,沿烘干机一周每间隔50mm焊上三角形破碎刀口,再在其后部0.7m的范围内设置l圈扬料板。三角形破碎刀口是用6mm厚钢板制作,刀口边用砂轮磨利,见图2。经上述改造后:
    1)当湿的块状粘土在重力作用下,从溜管入口至破碎刀口近3m的高度加速落下时,很容易被刀口自然切开,滚落至扬料板处达到破碎的目的。落在两刀口间的也会随烘干机的旋转被再次带起摔下切开。有些不能被切开的,也会留下裂口增加吸热面积,易被扬料板扬起摔碎。
    21由于刀口呈三角形再加上烘干机的自然斜度,会使物料被切开的同时自然滚落至扬料板处被扬起,避免了物料在头部滞留,具有进料螺旋的功能。
    3油于增设了密集的破碎刀口和扬料板,相应地增加了与物料的接触面积,使吸热加速,效率提高。
2.4合理布置机内挡料圈
2.4.1  挡料圈的布置
    原烘干机内只有2道挡料圈,分布在机体靠近尾部见图3。如此布置存在的问题是:在靠近燃烧室约1/3机长处的加速烘干带物料流速明显快于靠近烘干机尾部约1/4机长处的降速烘干带,热量供给不合理,物料吸热不充分,效率低。
    因此,我们根据机内不同带的热力强度进行分仓分级,对挡料圈进行合理布置。并增设了具有筛析作用的挡料圈,见图3。
    这样布置的意义:
    1)减缓物料流速,增加机内物料存量,延长物料在加速烘干带的停留时间,使料幕与热气流之间、物料与机体装置之间、物料与物料之间充分热交换。
    2)筛析挡料圈能使稍大块物料在高温带停留时间延长,进一步吸热摔碎达到要求后进人下一仓,而小粒状物料则快速通过,使热量合理供给,效率大大提高,成品粘土全为粉状。
2.4.2  筛析挡料圈的制作
    筛析挡料圈每圈分4块,每块间隔200mm。筛分装置可用∮12mm钢筋截成200mm -段,间隔10mm一根,其一端焊在机体上,另一端焊在用∮12mm钢筋弯成的圆弧上而构成,见图3。
3、效果
    改造2年多来,运转率明显提高,出机粘土中几乎看不到粒块状料,虽然粉尘量有所增加,但通过加强除尘器管理,排放浓度也完全达标,台时产量提高了81.2%,终水分降至3.0%以下,煤耗也大幅度下降,经济效益十分明显。

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