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湛江发电厂输煤系统中部通过式导料槽改造 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-08-24

1、前言
    电厂输煤系统最根本的任务是确保锅炉原煤仓不断煤,保证机组负荷,输煤系统一般都是双路布置,互为备用。湛电输煤系统肩负着4台300MW机组的上煤重任,湛电输煤系统主要由两台卸船机、两台斗轮机、两台租细分离器、两台筛碎煤机以及11段22条皮带组成,承担l、2、3、4炉的上煤任务。根据其功能可将输煤系统分为卸煤系统、煤场设备及上煤系统。为了保证机组用煤、系统及设备安全,我们对不能满足运行工况的设备进行改造。
    其流程如下:
    由以上流程图可以看出,流程组一为卸煤系统,斗轮机是煤场设备。流程组二为上煤系统,通过式导料槽安装在C6A/B中部。因为斗轮机采用带有分流装置的直通式斗轮机,所以,流程组一也可以成为辅助上煤系统。即从码头卸船机开始,通过煤场,直接到煤仓间(ClOA/B)。也可以通过斗轮机副尾车上的分流装置,一部分卸至煤场进行储存,另一部分直接由流程组二运至原煤仓。
2、中部导料槽改造提出的背景及必要性
2.1设备参数
    2.1. 1C6A/B皮带机:B-1200mm,Q-1200T/H,
皮带型号:  EP300,V=2.5M/S。
2.2必要性
    2.2.1安全性
2.1. 2C6A/B皮带机各有两段导料槽(尾部导料槽、中部导料槽),每段导料槽长12米。
    目前,由于C6A/B中部导料槽设计通流截面较小,当上煤系统以C5B--C6A或C5B—C6B的运行方式上煤时,煤稍大(大约超过1000t/h时),煤流在通过C6A/B中部导料槽时,导料槽通流就会受阻,会导致大量的煤撒到皮带外面。从投产以来,由于上煤经常撒煤(严重时会达到6~7吨),所以湛电燃料部对其通流问题进行了多次改造、维修,但由于设计本身的问题,改造、维修均限于一定的范围,无法彻底解决其通流受阻问题,撒煤现象一直存在。
    由于撒煤严重,致使上煤系统在选择C5B至C6A/B的运行方式时,斗轮机运行需控制取煤量,系统不能达到额定工况,无法正常运行,且撒下的煤回铲到皮带上时也存在风险,所以系统的安全性和可靠性因此而大受影响。湛电输煤系统一期担负两台机组的供煤任务时,其上煤用C5B运行时就颇为被动,展望系统未来所要承担的工作任务(#3、#4机的供煤任务),对影响系统工况、通流受阻问题的彻底解决则势在必行。
    2.2.2经济性
    上煤系统要实现经济运行,就必须提高其供煤效率,提高供煤效率,系统就必须满足斗轮机在任何正常工况下的取料运行。目前,由于C6A/B中部导料槽通流受阻,使得上煤系统的各条皮带的运行工况均受到影响,当选择C5B运行时,其经济运行水平被限制在完成相同的供煤任务时,系统运行时间被延长,设备使用寿命缩短。
    由于C6A/B中部导料槽通流受阻撒煤严重,清理时需要耗费大量的人力、物力,且目前输煤系统所安装的导料槽维护工作量,更换旁胶频繁,经济性较差。
2.3健康和环保
    由于C6A/B中部导料槽通流受阻撒煤严重,煤从导料槽撒出时,洒落在地,污染环境,影响工作人员的身心健康。由于现有的导料槽旁胶易磨损,皮带运行时导料槽振动,当用C5A上煤时,因导料槽振动而粉尘从旁胶磨损的缝隙里,飞扬出来,污染环境,影响工作人员的身心健康。
3、改造方案
3.1技术参数
    带宽:1200mm
带速:2.5米/秒
出力:1200吨/小时
煤的密度:0. 9t/m3
改造部位:落料点向前20米内
3.2技术要求
    3.2.1从尾部落料点后部开始向头部15-20米的长度采用封闭皮带机技术进行改造,即将原有槽型托辊组等去掉,加装封闭箱体,即保留水平托辊,将侧托辊去掉,改用托板支撑皮带,并设有钢结构侧板和上盖,形成封闭的输送通道(见图3)。
    3.2.2在落料斗下部设置长度为2.4-3.5米的导流挡板,导流挡板由16Mn钢板材料制成,左右各一块,导流挡板与支撑板和上盖板连接。设导流挡板以保证将煤流导到中心,在此并采取防漏煤措施,在皮带机下部的水平托辊部分采用较为密集托辊布置,以加强防撕裂性能和增强抗冲击强度。
    3.2.3在落料点为防止煤落在两侧托板和皮带之间,在皮带两侧设置橡胶压板,橡胶压板通过钢制压板架固定在侧板上。对于双向皮带或中间落料点,在压板前部制作橡胶板收口。
    3.2.4封闭箱体采用梁架结构设计,即在中间架槽钢上架设支撑横梁,横梁上设置托辊支撑架和侧板支撑架。并在侧板连接处设有连接梁,形成稳定的支撑结构。
    3.2.5为保证改造具有良好的效果,每个落料点改造长度不小于20米。
    3.2.6施工可以在生产间歇进行,将原有设备清除和封闭式皮带机的安装。它包括:拆除导料槽,导流挡板,上槽形托辊架(包括调偏托辊)以及皮带上的传感器和管线的移动等;安装包括:封闭式箱体的梁架、侧板、上盖、横粱、滑板、托辊以及与头罩、落煤管除尘器等设备的连接,还包括附属设备的恢复(如水喷淋、传感器等设备)。
4、改造方案
    为防止皮带机的撒料、跑偏、粉尘污染等问题,将皮带机采用封闭式技术进行改造,以达到综合治理的目的。
4.1从尾部落料点后部开始向头部15米处采用封闭皮带机技术进行改造,即将原有槽型托辊组等去掉,加装封闭箱体,即保留水平托辊,将侧托辊去掉,改用托板支撑皮带,并设有钢结构侧板和上盖,形成封闭的输送通道(见图3)。
    4.2在落料斗下部设置长度为2. 4-3.5米的导流挡板,导流挡板由UPE材料制成,左右各一块,导流挡板与支撑板和上盖板连接。设导流挡板以保证将煤流导到中心,在此并采取防漏煤措施,在皮带机下部的水平托辊部分采用较为密集托辊布置,以加强防撕裂性能和增强抗冲击强度。
    4.3在落料点为防止煤落在两侧托板和皮带之间,在皮带两侧设置橡胶压板,橡胶压板通过钢制压板架固定在侧板上。对于双向皮带或中间落料点,在压板前部制作橡胶板收口。
    4.4封闭箱体采用梁架结构设计,即在中间价槽钢上架设支撑横梁,横梁上设置托辊支撑架和侧板支撑架。并在侧板连接处设有连接梁,形成稳定的支撑结构。
    4.5为保证改造具有良好的效果,每个落料点改造长度不小于6米。
    4.6施工可以在生产间歇进行,它包括:将旧有设备清除和封闭式皮带机的安装。它包括:拆除,导料槽,导流挡板,上槽形托辊架(包括调偏托辊)以及皮带上的传感器和管线的移动等:安装包括:封闭式箱体的粱架、侧板、上盖、模梁、滑板、托辊以及与头罩、落煤管除尘器等设备的连接,还包括附属设备的恢复(如水喷淋、传感器等设备)。
    4.7如落料点距离皮带机头部较近时,将皮带机头部护罩与封闭箱体相连。
5、设备清单
封闭式带式输送机通常段为1.2米,主要材料包括:
6、施工计划
    6.1施工过程:施工包括,旧有设备拆除,清理场地,新设备安装,附属设备的恢复,及设备调试。
6.2施工工期:
旧有设备拆除,  2天
清理场地,    1天
新设备安装,    5天
附属设备的恢复,1天
设备调试    1天
每条皮带机需用时10天。
7、改造预算(设备费及安装费)
    7.1编制说明
    7.1.1本预算书编制依据中国电力企业联合会发布的《电力建设工程概算定额》第二册,热力设备安装工程
    7.1.2对皮带输送机落料部分采用封闭式皮带输送机技术拆卸及安装。
    7.1.3封闭式皮带输送机采用钢板,角钢,圆钢以及U-PE高分子材料等制成结构件及零部件。
    7.1.4对于部件制造和安装的精度均高于传统皮带机的精度。
7.1.5在安装前需对皮带机进行位置调正和皮带机调偏等工作。
    7.1.6定额编号:YJ5-101
    7.1.7项目规格:B-1200
    7.1.8以套/10米为单位计算
    7.2安装费:
    基价:2899.9/10米
    7.2.1安装人工费:3003. 00,综合工日数:143,单价:21
    7.3拆除费:《电力工业基本建设预算管理制度及规定》
    基价:安装基价×32%
    即:2899.9×32%—928.0
    7.4设备综合:56610.7
    7.4.1设备费:56610.7
    费用总计:60438. 57
8、运行试验分析报告
   对封闭式皮带输送机经过较长时间的工业性试运后进行测试,所得到的测试参数已汇总成测试报告。
  8.1技术参数:
  带宽:B=1200mm
  带速:V=2. 50m/s
  出力:Q=1200t
  头尾滚筒中心距:L=119958mm
  8.2测试参数:
  8.2.1跑偏:改造前150mm;改造后10mm
  8.2.2撒料:0. 8-1.2吨/天,改造后8公斤/天
    8.2.3粉尘浓度测试(有厂方进行测试)
    结果:(1)最大粉尘浓度0.8毫克,无水喷淋:
    (2)最大粉尘浓度0.3毫克,有水喷淋:
    8.2.4托板与胶带的磨损
    胶带磨损:改造2年后局部磨损0. 4-0. 3mm
    托板磨损:改造2年后无明显磨损
    8.2.5摩擦升热:环境温度27度
    运行10分钟皮带温度28度,托板温度28度
    连续运行12小时皮带温度28度,托板温度28度
  8.2.6静电测试:
  托板:无静电产生
  胶带:无静电产生
  8.3分析说明:
  通过以上数据表明
  8.3.1皮带机的跑偏问题得到很大的改善由原150mm减小到10mm,主要原因是由于皮带机两侧采用托板形式使其受力平衡,不容易产生跑偏,使皮带运行平稳(同时由于采用了封闭式箱体克服了撒料的问题)。
    8.3.2托板和皮带之间的磨损都较小,不会影响皮带的使用寿命。
    8.3.3由于封闭式带式输送机可以做到封闭严密,在皮带带动封闭箱体内的空气运行一段距离后,粉尘依靠重力自然下落后皮带。
    8.3.4由于托板是采用特制的高分子材料,融化前先进行降解,并消耗能量.同时在皮带运行后有较大的空气流动,使热量不能聚集,所以没有产生升温现象,由于相同的原因而没有静电的问题。
9结论
    综上所述,封闭式皮带输送机克服了传统皮带机跑偏,撒料和粉尘污染等问题,零部件及箱体布局设计合理,保证了设备运行的可靠性。
    9.1安全性
    改造后,导料槽通流受阻问题得到彻底解决,系统在各种运行方式下均可正常运行,提高了系统的安全性和可靠性。
    9.2经济性
    改造后,因为通过式封闭导料槽为直通式设计,通流无限制,可满足上煤系统在各种运行方式下的生产运行,消除了供煤在运行方式的选择和工况受限制的被动局面,保证了上煤系统的经济运行;同时,由于通过式封闭导料槽维护工作量小,无需更换旁胶,节约了人力、物力:另外,通过式封闭导料槽彻底解决了导料槽撒煤问题,也节约大量的清扫和保洁的工作量,减少水冲洗次数,可延长设备使用寿命,经济效益显著。
    (旁胶每米按80元计算,C6A/B中部导料槽共有旁胶48米,每季度更换旁胶一次,每年仅旁胶就可为公司节约:80×48×3-11520元;当C5B运行时,每天需安排至少两人铲煤,C5B运行的时间为整个运行时间的一半,这样,每年可为公司节约365人/次的劳动力,且提高了系统运行的可靠性)。
    9.3健康和环保
    在改造后,由于通过式封闭导料槽彻底解决了导料槽撒煤问题,对工作人员的身心健康和工作环境的改善的都有积极的作用。并且通过式封闭导料槽的外壳顶部采用弧形结构,不易集灰,且易于清理,较现导料槽在积粉和清理方面有很大的改善,更环保。

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