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采用调速皮带输送机代替分格轮进行喂料 木屑颗粒机|秸秆颗粒机|秸秆压块机|木屑制粒机|生物质颗粒机|30码期期必中 / 13-07-10

     2000t/d生产线中生料的生产采用“辊压机+球磨机”组成的半终粉磨系统,应用申克秤的MULTICONT系统对配料和回料进行监控。
1、原工艺流程及存在问题
    石灰石从库内运至辊压机缓冲仓,经辊压机挤压和打碎机打散后。送入选粉机选出部分成品,剩下的粗粉一部分进入球磨机继续粉磨,另一部分回辊压机。也就是说,缓冲仓的物料一路来自石灰石库,另一路来自选粉后的粗粉。前者的物料量基本上是恒定的,后者的物料是可调的。这样能使仓重保持动态平衡,下料均匀。
    回辊压机的粗粉经分格轮的调节,通过回辊压机皮带秤(恒速)进入缓冲仓。分格轮作为预给料机,由直流电动机驱动,通过调节速度来改变下料量。其工艺流程见图1。当缓冲仓仓重小于设定值,MULTICONT系统就要加大辊压机回料量,分格轮增加转速,循环物料增多;反之,分格轮降低转速,循环物料减少。
    从选粉机出来的粗粉含有大量的小石渣,在进入分格轮后,经常破坏内部用于密封的胶皮,造成漏料,影响了控制能力。每月都要更换两次以上胶皮,不仅影响生产,还增加了工人的劳动量。另外,曾发生过由于粗粉内的异物(螺栓等)卡住分格轮,造成电动机堵转、跳停的现象。从电气方面来讲,直流电动机维护量较大,备件价格偏高,而交流电动机的变频调速技术已经相当成熟。所以,经过专业技术人员论证后,决定用变频调速皮带输送机替代分格轮进行喂料,30码期期必中生产销售球磨机、雷蒙磨粉机等磨机机械设备。
2、改造后的工艺流程及改造方案
2.1改造后的工艺流程
    改造后的工艺流程见图2。
2.2现场改造部分
    拆除分格轮及其电动机、减速器等,在原来位置安装一条调速皮带输送机,皮带宽度800mm.环长2 950mm.其外形与申克皮带秤相似,只是没有速度和称重传感器。为避免扬尘,将下料口延长至皮带上方5cm处,除了走料方向,将下料口和皮带之间的空隙用帆布围起来。调速皮带输送机与辊压机回料秤之间也要进行相应的密封处理。因从选粉机出来的物料有一定的温度,最好选用耐高温型皮带。为防止皮带跑偏,在皮带输送机两侧各安装一个行程开关。
2.3  电动机、变频器的选择
    原分格轮电动机额定功率为4kW,改造后的交流电动机额定功率为2.2kW,转速为1 350r/min,减速器的速比为41.89。
    经多种品牌的比较,最终选定通用型三菱变频器。其外形尺寸与原直流驱动器相近。具体型号为:FR-S540-3.7K-CH,功率为3.7kW。比电动机的功率大一级。
2.4安装
拆除直流驱动器及其与MULTICONT系统的连接线路,在不更改内部通道定义的情况下,设计了基于变频器的控制原理图,见图3。FEALO01是MULTICONT系统中的输入输出子模件,改造前后通道使用情况见表1。
    图中S是现场急停按钮:变频器中SD是公共端子,SD与STF短接,表示正转启动变频器;B、C输出端子定义为报警输出,在变频器内部报警时,B、C端子之间内部闭合;2、5端子是频率输入端子;KL、KR分别是皮带输送机左右两侧跑偏信号,当任何一侧跑偏时.K01动作,皮带输送机停车。
    变频器和电动机的距离长约15 0m,经过一段公用电缆桥架,因此变频器负载输出线采用了屏蔽电缆,以避免对其他控制电缆产生干扰。
2.5变频器的调试
    对所需的有关技术参数进行设置后,即可进行调试试验,可分为3步:①给定频率从0逐步加到额定频率,观察电动机的起转频率和旋转方向;②在额定频率下工作一段时间,看电动机工作是否稳定;③直接降至0,观察电动机制动情况。
3、结束语
    改造结束后,皮带输送机的故障率低,日常维护量不大,缓冲仓仓重能够得到有效的控制,下料量非常稳定,物料搭配合理,提高了运行效率。此次改造,控制方面比较简单,申克秤仪表参数保持原样即可。

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